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降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度的綜合措施

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-04-17  作者:朱 波  瀏覽次數(shù):935
 
關(guān)鍵詞: 溫度;均衡;可控
核心提示:摘 要:通過采取優(yōu)化轉(zhuǎn)爐出鋼口材質(zhì)及尺寸、鋼包保溫、包蓋系統(tǒng)應(yīng)用鋯質(zhì)耐火纖維、合金在線高溫烘烤、連鑄系統(tǒng)保溫等集成技術(shù), 降低出鋼溫度, 實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煉鋼全系統(tǒng)均衡、有效地低溫度損失運行。 關(guān)鍵詞:溫度;均衡;可控 對轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝來說, 溫度就是生命, 溫度不僅是煉鋼過程的基礎(chǔ), 更是獲得良好鑄坯質(zhì)量的基礎(chǔ)。轉(zhuǎn)爐煉鋼系統(tǒng)溫度控制水平的高低關(guān)系到鋼鐵料消耗、合金料消耗、耐火材料消耗等多項指標的好壞,直接決定煉鋼成本的高低。降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度對保障生產(chǎn)順行、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本有著重要意義, 是
 降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度的綜合措施

朱 波

(萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鋼廠, 山東萊蕪271126)

摘 要:通過采取優(yōu)化轉(zhuǎn)爐出鋼口材質(zhì)及尺寸、鋼包保溫、包蓋系統(tǒng)應(yīng)用鋯質(zhì)耐火纖維、合金在線高溫烘烤、連鑄系統(tǒng)保溫等集成技術(shù), 降低出鋼溫度, 實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煉鋼全系統(tǒng)均衡、有效地低溫度損失運行。

關(guān)鍵詞:溫度;均衡;可控

對轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝來說, 溫度就是生命, 溫度不僅是煉鋼過程的基礎(chǔ), 更是獲得良好鑄坯質(zhì)量的基礎(chǔ)。轉(zhuǎn)爐煉鋼系統(tǒng)溫度控制水平的高低關(guān)系到鋼鐵料消耗、合金料消耗、耐火材料消耗等多項指標的好壞,直接決定煉鋼成本的高低。降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度對保障生產(chǎn)順行、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本有著重要意義, 是各煉鋼廠重要的研究課題之一。

1  現(xiàn)狀分析

萊鋼煉鋼廠銀山前區(qū)主要生產(chǎn)45 號、40Cr 、20CrMnTi 等優(yōu)質(zhì)鋼, 比例在50 %以上, 優(yōu)鋼品種全部進行精煉處理, 高效快節(jié)奏的連鑄生產(chǎn)以及優(yōu)鋼產(chǎn)品的高質(zhì)量要求對轉(zhuǎn)爐煉鋼系統(tǒng)溫度控制提出了更高的要求。銀山前區(qū)自2005 年建成投產(chǎn)以來, 出鋼溫度平均在1 680 ℃左右, 致使第一個爐役在使用13 000 爐時就出現(xiàn)兌鐵位發(fā)紅的險情, 整個爐役爐齡也僅僅為14 500 爐, 出鋼溫度過高且不均衡成為制約生產(chǎn)順行與降低成本的瓶頸。

2  降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度的綜合措施

2 .1  優(yōu)化轉(zhuǎn)爐出鋼口的材質(zhì)及尺寸

煉鋼廠銀山前區(qū)轉(zhuǎn)爐原用出鋼口內(nèi)徑為160 mm , 材質(zhì)為瀝青鎂砂, 出鋼口平均出鋼時間約為3min 20 s , 出鋼時間長, 出鋼過程鋼流散熱多, 出鋼過程溫降大。

1)通過與廠家合作對出鋼口材質(zhì)進行改進, 將原先采用的瀝青鎂砂調(diào)整為鎂碳磚MT14A , 以增加出鋼口耐材的密實度和耐侵蝕性。

2)將出鋼口內(nèi)徑由160 mm 擴大到目前的168 mm , 以縮短放鋼時間, 減少放鋼溫降。

3)制定出鋼口后期維護制度。針對出鋼口后期侵蝕嚴重, 出鋼口不圓整、鋼流散、出鋼過程溫降大的現(xiàn)狀, 制定出鋼口后期維護制度, 及時修補出鋼口, 保證出鋼過程鋼流圓整, 減少鋼流散熱。

通過調(diào)整出鋼口材質(zhì)及內(nèi)徑、制定出鋼口后期維護制度后, 現(xiàn)階段煉鋼廠銀山前區(qū)出鋼口壽命基本穩(wěn)定在400 爐以上, 新出鋼口出鋼時間比原來縮短40 s , 降低了出鋼過程溫降, 有效地降低了轉(zhuǎn)爐出鋼溫度。

2 .2  鋼包保溫改造

鋼包屬于間歇式短期運行的金屬液體容器, 熱損失影響因素比較復(fù)雜。隨著現(xiàn)代煉鋼技術(shù)的發(fā)展, 鋼包已經(jīng)不再是一個簡單的液態(tài)金屬運輸容器。由于爐外精煉和連鑄技術(shù)的出現(xiàn), 鋼包裝載鋼水的時間更長且鋼包容量不斷擴大, 隨之帶來2 個方面的問題:一是鋼水熱損失進一步加劇, 鋼水溫降進一步加快, 容易出現(xiàn)低溫鋼, 為了保證連鑄生產(chǎn)的順利進行, 一般采用提高轉(zhuǎn)爐出鋼溫度或通過精煉提溫進行補償, 勢必造成冶煉時間延長以及能源原料的大量消耗;二是包襯系統(tǒng)高熱通量, 導(dǎo)致鋼包外殼溫度過高, 包殼強度和抗蠕變性降低。

2 .2 .1  新型硬質(zhì)隔熱板保溫材料的應(yīng)用

新型硬質(zhì)隔熱板保溫材料是用低渣球含量的棉, 以復(fù)合結(jié)合劑結(jié)合, 采用真空成型工藝, 經(jīng)干燥和機加工精制而成, 該硬質(zhì)隔熱板具有:①良好的保溫效果;②優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性;③優(yōu)良的熱穩(wěn)定性及耐壓強度, 高溫高壓不易粉化;④低熱容量、低熱導(dǎo)率;⑤安全性高, 施工方便等特點。其主要理化指標見表1 。

圖片1

2 .2 .2  包襯結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新設(shè)計

目前, 大多數(shù)鋼廠鋼包僅有永久層及工作層, 此種鋼包內(nèi)襯結(jié)構(gòu)形式的保溫效果不太理想, 因此, 對鋼包進行了保溫改造, 在包襯最外圈增加硬質(zhì)隔熱板保溫層。硬質(zhì)隔熱板形狀見圖1 。

圖片2 

90 t 鋼包原設(shè)計80 mm 永久層, 沒有保溫層,因此導(dǎo)致鋼包外殼溫度一直居高不下, 平均在364 .55 ℃, 最高達到410 ℃, 遠遠高于350 ℃的下包標準, 既不利于鋼包包齡的提高, 也不利于出鋼溫度的降低。針對90 t 鋼包外殼溫度高的現(xiàn)狀, 在打結(jié)永久層時增加20 mm 厚的硬質(zhì)隔熱板保溫層, 以降低鋼包溫降。同時根據(jù)鋼水液面能夠達到的位置, 要求保溫層與鋼包包沿距離為(500 ±10)mm ,以保證保溫效果。90 t 鋼包增加硬質(zhì)隔熱板保溫層后, 外殼溫度平均在290 .43 ℃, 比沒有加保溫層的平均降低了74 .12 ℃。增加硬質(zhì)隔熱板后鋼包外殼溫度效果對比見圖2 。

圖片3 

2 .3  鋯質(zhì)耐火纖維在包蓋系統(tǒng)上的研究應(yīng)用

2 .3 .1  新型包蓋內(nèi)襯材料的研究

90 t 鋼包烘烤器以及鋼包與中間包包蓋原采用普通澆注料打結(jié), 施工比較麻煩, 施工完畢后需養(yǎng)生, 烘烤2 ~ 3 d 后方可投入使用。澆注料包蓋不但自重大, 而且蓄熱量大, 浪費能源;同時內(nèi)襯的熱震穩(wěn)定性差, 在使用不到3 個月就會出現(xiàn)裂紋、脫落現(xiàn)象。為此, 研究應(yīng)用了鋯質(zhì)耐火纖維包蓋內(nèi)襯新材料。鋯質(zhì)耐火纖維主要理化指標見表2 。

圖片4 

2 .3 .2  鋯質(zhì)耐火纖維內(nèi)襯包蓋系統(tǒng)的應(yīng)用優(yōu)點

鋯質(zhì)耐火纖維內(nèi)襯包蓋系統(tǒng)的蓄熱量低、熱導(dǎo)率小, 可減少蓄熱量達50 %以上, 散熱損失也可降低至原來的1/3 , 大大提高了鋼包的熱效率;纖維制包蓋的外殼溫度比采用澆注料的包蓋外殼溫度平均降低110 ~ 130 ℃, 使用鋯質(zhì)耐火纖維內(nèi)襯包蓋鋼結(jié)構(gòu)因熱應(yīng)力而變形的程度降低50 %以上;鋯質(zhì)耐火纖維制包蓋比一般澆注包蓋質(zhì)量減少85 %左右, 降低依托設(shè)備的疲勞強度, 增加鋼包的有效利用率, 同時還可大大減緩由于澆注料本身自重而引起的包蓋外殼變形。外殼變形后的澆注料包蓋, 加上使用時的急冷急熱, 會引起澆注料的大面積剝落, 并且會污染鋼水;鋯質(zhì)耐火纖維內(nèi)襯包蓋現(xiàn)場施工方便、快捷, 不需配套施工設(shè)備, 也不需養(yǎng)護, 大大提高了包

蓋的利用率;富有彈性的耐火纖維制品緩沖效果好,有利于壽命的提高和保持好的保溫效果。鋯質(zhì)耐火纖維內(nèi)襯包蓋組裝圖見圖3 。

圖片5 

2 .4  合金在線高溫烘烤技術(shù)

煉鋼廠銀山前區(qū)原先采用冷合金料加入的合金化工藝, 冷合金料溫度低, 造成出鋼過程鋼水溫度損失大, 轉(zhuǎn)爐被迫提高出鋼溫度。為改變這一現(xiàn)狀, 銀山前區(qū)增加了10 座合金烘烤窯, 實施合金在線烘烤, 但在實際使用過程中, 暴露出合金烘烤溫度低的弱點, 10 座合金烘烤窯僅為單層4 個燒嘴, 合金的烘烤溫度在100 ~ 200 ℃之間波動, 難以有效提高系統(tǒng)溫度控制的水平。為此通過合金窯改造, 將單層4 個燒嘴改造為雙層7 個燒嘴, 同時增加配風(fēng)量, 將合金烘烤溫度由200 ℃以下提高到350 ℃以上。合金烘烤窯現(xiàn)場圖見圖4 。

圖片6 

2 .5  連鑄系統(tǒng)保溫技術(shù)的研究與應(yīng)用

為提高連鑄澆注過程的溫度控制水平, 推廣應(yīng)用了中間包保溫改造、低過熱度澆注等系統(tǒng)保溫技術(shù)。

2 .5 .1  中間包保溫技術(shù)

原來在中間包外殼與永久層之間沒有保溫層,在澆注過程中包壁和包底溫度經(jīng)常超過標準

(300 ℃), 給生產(chǎn)順行造成隱患。為此, 在中間包內(nèi)襯上增加了保溫層。改進后的中間包包底及包壁溫度全部符合標準, 提高了中間包的保溫效果。

2 .5 .2  低過熱度澆注技術(shù)

依據(jù)各鋼種的窄成分目標中限值, 對各鋼種的液相線溫度進行重新測算, 將鋼包運行路線進行優(yōu)化, 縮短鋼包運行時間, 減少過程溫度損失。同時優(yōu)化電磁攪拌參數(shù)及二冷動態(tài)配水量, 降低已澆注鋼水的過熱度, 提高冷卻速度, 為鑄機提高拉速創(chuàng)造條件, 降低鋼水在中間包和鋼包內(nèi)的停留時間, 減少過程溫度損失。

連鑄系統(tǒng)保溫技術(shù)的應(yīng)用, 使中間包過熱度由原來的30 ℃降至目前的15 ~ 20 ℃成為現(xiàn)實, 使鋼包氬前、氬后溫度及出鋼溫度相應(yīng)降低15 ℃得以實現(xiàn)。

3  結(jié)語

通過降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度的綜合措施, 將萊鋼煉鋼廠銀山前區(qū)轉(zhuǎn)爐平均出鋼溫度由實施前的

1 680 ℃降低到實施后的1 646 ℃。出鋼溫度的降低, 有力地促進了爐齡的提高, 實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐煉鋼全系統(tǒng)均衡、有效地低溫度損失運行。

 

 
 
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