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鞍鋼鲅魚圈鐵水預(yù)處理涌動式扒渣工藝實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-10-26  作者:趙自鑫,費鵬,趙雷,李超,徐國義,牛興明  瀏覽次數(shù):878
 
核心提示:摘要:為了進(jìn)一步降低鞍鋼鲅魚圈鐵水預(yù)處理的生產(chǎn)成本, 在扒渣過程中采用了涌動式扒渣工藝。新工藝實施后,深脫硫罐次轉(zhuǎn)爐回硫量降低了0.000 5%,鐵水預(yù)處理扒渣鐵損降低了2.11 kg/t 鐵,工序時間縮短了1.5 min/罐,鐵水聚渣劑消耗降低了0.145 kg/t 鋼,為低成本生產(chǎn)極低硫鋼奠定了基礎(chǔ)。
 鞍鋼鲅魚圈鐵水預(yù)處理涌動式扒渣工藝實踐

趙自鑫,費鵬,趙雷,李超,徐國義,牛興明

(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧營口115007)

摘要:為了進(jìn)一步降低鞍鋼鲅魚圈鐵水預(yù)處理的生產(chǎn)成本, 在扒渣過程中采用了涌動式扒渣工藝。新工藝實施后,深脫硫罐次轉(zhuǎn)爐回硫量降低了0.000 5%,鐵水預(yù)處理扒渣鐵損降低了2.11 kg/t 鐵,工序時間縮短了1.5 min/罐,鐵水聚渣劑消耗降低了0.145 kg/t 鋼,為低成本生產(chǎn)極低硫鋼奠定了基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞:鐵水;預(yù)處理;涌動式扒渣

鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部于2008 年9 月投產(chǎn),設(shè)計年產(chǎn)鋼能力650 萬t,集成了當(dāng)今世界冶金領(lǐng)域多項先進(jìn)裝備, 包括三座鐵水預(yù)處理、三座公稱噸位260 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐及三臺板坯連鑄機(jī), 其中鐵水預(yù)處理采用德國POLYSIUS 復(fù)合噴吹技術(shù)并引進(jìn)其關(guān)鍵設(shè)備。

隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭的進(jìn)一步加劇,如何降低生產(chǎn)成本成為眾多冶金工作者的共同目標(biāo)。鲅魚圈煉鋼部結(jié)合涌動式扒渣系統(tǒng),在生產(chǎn)實踐的基礎(chǔ)上,對脫硫扒渣工藝進(jìn)行改進(jìn),實施了涌動式扒渣技術(shù),有效縮短了扒渣時間,降低了扒渣鐵損。本文對此作一介紹。

1 鞍鋼鲅魚圈鐵水預(yù)處理工藝

1.1 鐵水預(yù)處理工藝特點

鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司鐵水預(yù)脫硫噴吹系統(tǒng)以氮氣作為輸送氣體,采用高壓、濃相、復(fù)合噴粉工藝,可以實現(xiàn)噴吹CaO+Mg、單吹CaO 粉或單吹Mg 粉。噴粉槍采用倒T 型噴槍,鐵水噴粉脫硫結(jié)束后,在鐵水罐內(nèi)有大量的脫硫渣,為了避免煉鋼過程中回硫, 要通過一些手段將這些脫硫渣除去。脫硫與扒渣是兩個相互獨立、且又緊密聯(lián)系的鐵水預(yù)處理工藝, 脫硫工藝決定了處理終點鐵水硫含量的水平,而扒渣則是將脫硫處理后的高硫渣從鐵水中去除的重要手段, 是決定入爐硫總量的主要因素。因此采用先進(jìn)的扒渣設(shè)備與工藝對系統(tǒng)控硫與降低生產(chǎn)成本是十分必要的。鞍鋼鲅魚圈采用液壓扒渣機(jī)對脫硫后的鐵水進(jìn)行扒渣,工藝流程為:倒罐間測溫取樣(脫硫前)→鐵水罐吊運至運輸傾翻車→運輸傾翻車開至噴吹位→啟動噴槍對鐵水進(jìn)行噴吹→噴吹結(jié)束測溫取樣(脫硫后)→傾翻鐵水罐進(jìn)行扒渣操作→扒渣結(jié)束運輸至吊罐位→鐵水吊運至轉(zhuǎn)爐。

1.2 鐵水預(yù)處理設(shè)備介紹

鞍鋼鲅魚圈煉鋼部鐵水預(yù)處理區(qū)域共有三套脫硫、扒渣系統(tǒng)。系統(tǒng)采用的是德國POLYSIUS 復(fù)合噴粉脫硫及扒渣設(shè)備, 其中扒渣機(jī)的主要設(shè)備參數(shù)如表1。

圖片1 

2 涌動式扒渣系統(tǒng)工藝設(shè)計

2.1 涌動式扒渣工藝原理

涌動式扒渣工藝原理如圖1 所示。

圖片2 

涌動式扒渣工藝的主要原理為: 在鐵水罐上方垂直插入一支噴槍, 利用噴槍向鐵水罐內(nèi)噴吹氮氣,吹入的氮氣泡受熱后膨脹,導(dǎo)致鐵水與氣體的混合物密度顯著降低, 噴槍周圍的鐵水與氣體混合物在浮力作用下迅速上浮, 同時在噴槍孔周圍不斷有液態(tài)鐵水進(jìn)行補充, 鐵水液面產(chǎn)生了橫向移動, 鐵水脫硫渣在鐵水與脫硫渣摩擦力的作用下隨鐵水進(jìn)行了橫向移動, 隨著扒渣過程的進(jìn)行,脫硫渣不斷涌向扒渣側(cè),形成了半月型脫硫渣面,顯著減小了扒渣板在扒渣過程中的扒渣行程。同時由于吹入氮氣形成的涌動效應(yīng)減小了脫硫渣面的面積,在脫硫渣體積一定的條件下,增加了渣層厚度和扒渣板單次扒渣的扒渣量, 提高了扒渣效率,達(dá)到降低扒渣鐵損、提高扒凈率的目的。

2.2 涌動式扒渣工藝流程

鐵水在脫硫位噴粉結(jié)束, 待脫硫噴槍抬至上極限后,開始傾動鐵水傾翻車至扒渣角度,使用涌動式扒渣前先將鐵水罐內(nèi)大塊、固體脫硫渣扒除,待渣層厚度小于100 mm 時, 啟動涌動式扒渣系統(tǒng),扒渣過程中扒渣板前伸至整個脫硫渣面的3/4處進(jìn)行扒渣,待脫硫渣全部扒除后,將涌動式噴槍提起,噴吹氣體自動關(guān)閉,傾動鐵水傾翻車至“零位”扒渣結(jié)束。涌動式扒渣過程實際效果如圖2所示。

圖片3 

2.3 涌動式扒渣工藝參數(shù)對排渣效果的影響

2.3.1 噴槍位置對排渣效果的影響

涌動式扒渣噴槍的插入位置對排渣效果會產(chǎn)生很大的影響,在設(shè)計噴槍位置時需要重點關(guān)注,隨著噴槍插入位置逐漸向扒渣側(cè)移動, 排渣距離逐漸增大, 但是當(dāng)噴槍插入位置與扒渣側(cè)罐壁的距離小于鐵水液面直徑的2/3 時, 在兌鐵側(cè)產(chǎn)生了扒渣死區(qū),影響到扒渣作業(yè)。噴槍插入位置至扒渣側(cè)罐壁的距離與鐵水液面直徑的比值在0.7~0.8 之間,得到了比較理想的排渣效果。

最佳噴槍插入位置示意圖如圖3 所示, 圖3中,D 為鐵水罐傾翻后,鐵水液面直徑。

圖片4 

2.3.2 噴吹氣體流量對排渣效果的影響

涌動式扒渣噴吹氮氣流量對排渣效果的主要影響表現(xiàn)在鐵水液面翻騰高度與排渣距離的平衡,隨著氮氣流量的提高,排渣距離逐漸增大,而鐵水液面翻騰高度隨之增大, 液面波動幅度逐漸增大。表2 列出了在不同氮氣流量下排渣距離和液面翻騰高度的情況。

圖片5 

由表2 看出, 當(dāng)噴吹N2流量下降至200 m3/h時,鐵水液面翻騰高度顯著降低,扒渣過程中的鐵水液面波動不明顯,有利于扒渣操作的順利進(jìn)行。

2.3.3 噴吹氣體壓力、噴孔內(nèi)徑對排渣效果的影響

噴吹氣體壓力對排渣距離產(chǎn)生顯著影響,排渣距離隨著噴吹氣體壓力的增加而增大, 在噴槍內(nèi)徑一定的條件下,噴吹氣體壓力與流量成正比。為了獲得更大的排渣距離, 需要通過增大氣體流量來增加噴吹氣體壓力。但是,當(dāng)噴吹氣體流量超過200 m3/h 時,出現(xiàn)了嚴(yán)重的液面波動。為了增加排渣距離,減小液面波動,噴吹過程中應(yīng)采用低流量、高壓力的噴吹方式。

在噴吹氣體流量一定的條件下, 隨噴槍噴孔內(nèi)徑的減小,噴吹壓力逐漸增加,表3 列出了不同噴槍內(nèi)徑的工作壓力與排渣效果情況。根據(jù)表3可以看出,相同的噴吹氣體流量條件下,小內(nèi)徑噴槍工作壓力大,在增加排渣距離的同時,顯著降低了液面翻騰高度,能夠保證扒渣平穩(wěn),不噴濺。

圖片6 

2.3.4 噴槍插入深度對排渣效果的影響

涌動式扒渣噴槍的插入深度對排渣效果的影響與N2流量對排渣效果的影響相似,當(dāng)噴槍插入深度大于400 mm 時,隨著噴槍插入深度的增加排渣距離逐漸增大,但同時鐵水液面翻騰高度增大、液面波動情況加劇。當(dāng)噴槍插入深度小于400 mm時,排渣距離顯著減小,同時鐵水液面出現(xiàn)了嚴(yán)重的飛濺現(xiàn)象。

3 涌動式扒渣工藝應(yīng)用效果

3.1 對扒渣鐵損及扒渣時間的影響

由于涌動式扒渣系統(tǒng)產(chǎn)生的涌動效應(yīng)將脫硫渣趕至鐵水罐扒渣側(cè),顯著縮小了脫硫渣面積,縮短了扒渣機(jī)的扒渣行程, 增加了脫硫渣厚度和扒渣板單次扒渣量,提高了扒渣效率。有效降低了扒渣鐵損、縮短了扒渣工序時間。涌動式扒渣系統(tǒng)投入前后平均扒渣鐵損及扒渣時間對比如表4。

圖片7 

由表4 可以看出,采用新工藝后,平均扒渣鐵損降低2.11 kg/t 鐵,平均工序時間縮短1.5 min。

3.2 對回硫量的影響

對不同脫硫目標(biāo)值罐次轉(zhuǎn)爐冶煉過程的回硫量進(jìn)行跟蹤分析, 涌動式扒渣工藝實施前后轉(zhuǎn)爐回硫量對比如表5。由表5 看出,采用涌動式扒渣工藝后,轉(zhuǎn)爐冶煉過程回硫量顯著降低,深脫硫即目標(biāo)硫含量在0.005%以下罐次的轉(zhuǎn)爐回硫量降低更為明顯,達(dá)到0.000 5%以上。

圖片8 

涌動式扒渣工藝成功應(yīng)用于工業(yè)純鐵、9Ni 等重點鋼種硫含量的控制上, 在降低生產(chǎn)成本的同時,為轉(zhuǎn)爐穩(wěn)定提供了極低硫含量的鐵水,為低成本生產(chǎn)高附加值鋼種奠定了基礎(chǔ)。

3.3 對脫硫溫降的影響

涌動式扒渣工藝加強了鐵水扒渣過程中液面的翻騰,增加了脫硫工序溫降,表6 列出了相同噴吹時間,不同鐵水溫度區(qū)間內(nèi),工藝實施前后鐵水溫降的對比。從表6 可以看出,采用涌動式扒渣工藝后,鐵水脫硫過程溫降比原工藝增加了5 ℃。

圖片9 

由表6 可以看出,脫硫溫降隨鐵水溫度的升高而逐漸增大,鐵水溫度≥1350 ℃時,平均溫降增加了6 ℃,應(yīng)用涌動式扒渣工藝雖然增加了脫硫溫降, 但是由于鐵水溫度高, 轉(zhuǎn)爐仍然富余熱量,未影響轉(zhuǎn)爐熱平衡,不會對廢鋼比及轉(zhuǎn)爐終點溫度造成影響。

3.4 對聚渣劑消耗的影響

涌動式扒渣工藝所產(chǎn)生的涌動效應(yīng)將鐵水脫硫渣渣面減小了2/3 以上,在脫硫渣體積恒定的條件下,由于渣面面積減小, 顯著增加了渣層厚度,強化了鐵水渣的聚集,提高了扒渣效率,原工藝聚渣劑消耗為0.290 kg/t,采用涌動式扒渣工藝聚渣劑消耗為0.145 kg/t,聚渣劑消耗降幅達(dá)到50%。

4 結(jié)語

(1) 鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司鐵水預(yù)脫硫采用了涌動式扒渣工藝, 扒渣鐵損降低2.11 kg/t 鐵, 扒渣工序時間縮短1.5 min/罐,鐵水聚渣劑消耗降低了0.145 kg/t 鋼,降幅達(dá)50%。

(2) 應(yīng)用涌動式扒渣工藝在降低扒渣鐵損的同時,有效提高了鐵水渣的扒凈率,降低了轉(zhuǎn)爐冶煉過程的回硫量,深脫硫鋼種降幅達(dá)到0.000 5%。

(3) 涌動式扒渣工藝成功應(yīng)用于工業(yè)純鐵、9Ni 等重點鋼種硫含量控制上,在降低生產(chǎn)成本的同時,穩(wěn)定為轉(zhuǎn)爐提供了極低硫含量鐵水,為低成本生產(chǎn)高附加值鋼種奠定了基礎(chǔ)。

 
 
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