秦延華 王洪順 黎應(yīng)君
( 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司)
摘 要 針對(duì)生鐵硅含量高的現(xiàn)狀,安鋼鐵前系統(tǒng)以關(guān)鍵工序管控為核心,強(qiáng)化鐵前原燃料進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理,控制焦炭灰分,并通過鐵前工序一體化綜合管控措施的有效實(shí)施,使3#高爐鐵水硅含量大幅下降,取得了顯著成效。
關(guān) 鍵 詞 鐵前系統(tǒng) 工藝管控 低硅冶煉
0 前言
近年來,國(guó)內(nèi)外鋼鐵市場(chǎng)日趨低迷,降本增效己成為各大鋼鐵企業(yè)的生存之道和立命之本。高爐低硅生鐵的冶煉是一項(xiàng)具有廣闊應(yīng)用前景的節(jié)能增效技術(shù),低硅生鐵更能為煉鐵和煉鋼工藝帶來重大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。安鋼3#高爐容積4 800 m3,2013年開爐投產(chǎn),近年來隨入爐原燃料變化頻繁,特別是大量經(jīng)濟(jì)礦的使用,對(duì)高爐操作帶來了一些困難,高爐穩(wěn)定性差,鐵水硅含量不穩(wěn)定,2015 年3#高爐生鐵硅含量約在0. 43% 左右,處于行業(yè)偏高水平,國(guó)內(nèi)許多鋼廠如首鋼、杭鋼、馬鋼、寶鋼等廠,在冶煉低硅生鐵方面都有了很大進(jìn)步,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),如杭鋼生鐵含硅量可低于0. 3%,首鋼生鐵含硅亦降到0. 29%。可見,降低3#高爐鐵水硅含量,保持高爐長(zhǎng)期低成本穩(wěn)定運(yùn)行已刻不容緩。鑒于低硅生鐵冶煉機(jī)理和高爐內(nèi)硅的還原機(jī)理,安鋼鐵前系統(tǒng)創(chuàng)新管理,通過強(qiáng)化鐵前原燃料進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理,推行低硅燒結(jié),控制焦炭灰分,并通過鐵前工序一體化綜合管控措施的有效實(shí)施,3#高爐鐵水硅含量大幅下降,取得了顯著成效。
1 鐵前工藝綜合管控措施的實(shí)施
1. 1 加強(qiáng)鐵前原燃料進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理
2016 年以來,安鋼在加強(qiáng)鐵前原燃料進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理,強(qiáng)化焦化、燒結(jié)和煉鐵工序綜合管控方面做了大量工作。在原燃料方面,經(jīng)過常態(tài)化的現(xiàn)場(chǎng)管理,焦化用煤、燒結(jié)用礦均低庫(kù)位運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)各料堆整體堆放有序,間隔空隙明顯,無混料現(xiàn)象; 污泥( 粗顆粒、重力除塵灰) 、返礦均按要求堆放,污泥的配加嚴(yán)格按照配比執(zhí)行。同時(shí)密切關(guān)注某種原料成分的波動(dòng),及時(shí)提醒相關(guān)部門提高取制樣的代表性。鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)所需原燃料品種、質(zhì)量的穩(wěn)定,保證了鐵前系統(tǒng)各工序生產(chǎn)的穩(wěn)定和順行,對(duì)降低3#高爐鐵水硅含量起到了積極作用。
1. 2 強(qiáng)化燒結(jié)、焦化和煉鐵工序一體化綜合管控
1. 2. 1 強(qiáng)化燒結(jié)工序管控,提高燒結(jié)礦質(zhì)量
在燒結(jié)生產(chǎn)中為了穩(wěn)定和提高燒結(jié)礦質(zhì)量,在對(duì)燒結(jié)系統(tǒng)工藝技術(shù)條件分析和研究的基礎(chǔ)上,將燒結(jié)料層厚度、點(diǎn)火溫度、燒結(jié)系統(tǒng)抽風(fēng)負(fù)壓以及內(nèi)返小于5 mm 的配比等參數(shù)作為日常重點(diǎn)管控對(duì)象。數(shù)據(jù)顯示,1 ~ 10 月份3# 燒結(jié)系統(tǒng)內(nèi)返小于5 mm的比例平均數(shù)據(jù)為23. 1%,3#燒結(jié)系統(tǒng)料層厚度、點(diǎn)火溫度參數(shù)均在要求范圍內(nèi)。通過對(duì)燒結(jié)關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的綜合管控,3#燒結(jié)系統(tǒng)整體生產(chǎn)平穩(wěn),燒結(jié)系統(tǒng)燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)步改善。同時(shí)優(yōu)化燒結(jié)配礦,提高燒結(jié)礦的品位,降低SiO2含量。
2016 年3#燒結(jié)礦主要成分及技術(shù)指標(biāo)見表1。
由表1 可以看出,燒結(jié)系統(tǒng)燒結(jié)礦質(zhì)量較去年穩(wěn)中有升,在堿度基本穩(wěn)定的前提下,其中3#燒結(jié)礦全鐵品位、轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度指標(biāo)均值比2015 年分別升高了0. 26%、0. 36%,SiO2含量則比去年降低了0. 16%。優(yōu)質(zhì)低硅燒結(jié)礦為高爐的穩(wěn)定順行和低硅冶煉創(chuàng)造了有利條件。
1. 2. 2 強(qiáng)化焦化工序管控,穩(wěn)定和改善焦炭質(zhì)量
在焦化工序,為了穩(wěn)定和提高焦炭質(zhì)量,在配煤環(huán)節(jié)制定了單罐配比、配合煤配比控制要求,以及應(yīng)急預(yù)案,在煉焦環(huán)節(jié),將其主要關(guān)鍵工藝參數(shù): 周轉(zhuǎn)時(shí)間、推焦電流、高爐煤氣機(jī)焦側(cè)壓力和機(jī)焦側(cè)標(biāo)準(zhǔn)溫度等指標(biāo)納入了全面管控。通過檢查和管控,1~12 月份焦化配煤配比執(zhí)行準(zhǔn)確率達(dá)100 %,單罐配比合格率≥95%的比率為100 %, 20 罐配比穩(wěn)定率也均符合技術(shù)要求。配煤的穩(wěn)定為焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定和提高打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí),對(duì)混合煤的灰分含量也進(jìn)行了重點(diǎn)管控,使焦炭灰分穩(wěn)中有降,由2015 年的12. 6% 降到2016 年的12. 20% 左右。焦炭灰分降低,質(zhì)量穩(wěn)定,冷熱強(qiáng)度改善。焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定及改善,使3#高爐透氣性改善,負(fù)荷增加,焦比降低,從而為3#高爐冶煉低硅生鐵創(chuàng)造了有利條件。2016年1 ~ 12 月四、五煉焦焦炭冷熱強(qiáng)度走勢(shì)如圖1 所示。
1. 2. 3 強(qiáng)化煉鐵工序管控,推行高爐低硅冶煉技術(shù)
鑒于低硅生鐵冶煉機(jī)理和高爐內(nèi)硅的還原機(jī)理,在管控高爐入爐原燃料硅含量的前提下,在高爐冶煉過程中,通過控制風(fēng)口前理論燃燒溫度可以改變SiO2在高爐內(nèi)的還原環(huán)境,從而達(dá)到控制鐵水硅含量的目的。影響理論燃燒溫度的因素有: 熱風(fēng)溫度、鼓風(fēng)濕度、燃料噴吹量、富氧量。對(duì)于3#高爐來說,風(fēng)口前理論燃燒溫度主要取決于單位風(fēng)量的熱風(fēng)溫度、噴煤量和富氧率。可見,通過提高煤比,調(diào)節(jié)風(fēng)溫和富氧,保持爐缸合理的熱制度來調(diào)節(jié)并保持適宜的理論燃燒溫度,有利于低硅冶煉的進(jìn)行。實(shí)踐證明,在安鋼生產(chǎn)條件下,保持風(fēng)口前理論燃燒溫度在2 200 ℃ ~ 2 300 ℃之間是合適的。
同時(shí),在高爐生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行高爐操作規(guī)程,搞好高爐操作穩(wěn)定爐況。為此,在對(duì)3#高爐設(shè)備工藝狀況和控制參數(shù)具體分析和研究的基礎(chǔ)上,將風(fēng)量、風(fēng)壓、鐵水物理熱、全壓差、爐渣堿度及渣中MgO/Al2O3等參數(shù)作為高爐工序崗位標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行日常管控。通過對(duì)上述高爐工序關(guān)鍵崗位主要參數(shù)的日常管控和嚴(yán)加考核,確保了高爐的穩(wěn)定順行,為3#高爐降低生鐵含硅量提供了保障。3#高爐工序關(guān)鍵崗位部分主要參數(shù)管控指標(biāo)見表2。
1. 3 開展高溫熔滴試驗(yàn),為3#高爐冶煉低硅生鐵提供技術(shù)支持
由于硅在高爐內(nèi)的還原主要發(fā)生在滴落帶,滴落帶高度對(duì)于生鐵含硅量有著重要影響,所以降低軟熔帶,壓縮滴落帶,減少鐵水和爐渣在滴落帶的接觸時(shí)間有利于降低鐵水硅含量。
日本田村、糙谷等人[1]綜合熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)因素推導(dǎo)出的生鐵含硅量計(jì)算公式:
[Si]= 5. 55 × 1026 × αSiO2 × Hc × exp( - 109800 /T) /pcon2 /3 ( Vu /DH) 2 /3 (1)
式中: αSiO2———渣中SiO2的活度;
Pco——— 爐內(nèi)CO 分壓,Pa ;
Hc———滴落帶高度,m;
n———高爐利用系數(shù);
Vu———高爐有效容積,m3 ;
DH———爐缸直徑,m。
由式( 1 ) 可以看出,高爐生鐵含硅量除了與αSiO2、Pco、和溫度有關(guān)之外,還與Hc、n 和Vu /DH的影響密不可分。可見,降低高爐滴落帶高度,有利于冶煉低硅生鐵。2016 年以來,安鋼在對(duì)3#高爐爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行多批次熔滴試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,通過從熔融、熔滴溫度高,熔滴區(qū)間窄,最大壓差低等幾方面不斷優(yōu)化和改善其高溫冶金性能,及時(shí)為3#高爐冶煉低硅生鐵提供技術(shù)支撐,為3#高爐的低硅冶煉創(chuàng)造了有利條件。
2 實(shí)施效果
安鋼鐵前系統(tǒng)通過強(qiáng)化鐵前原燃料進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理,提高燒結(jié)礦質(zhì)量及品位、控制焦炭灰分,并通過鐵前工序一體化綜合管控措施的有效實(shí)施,對(duì)入爐原燃料硅含量有效管控,推行高爐低硅冶煉技術(shù)。同時(shí),對(duì)3#高爐爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化研究,在高爐實(shí)際生產(chǎn)中逐步改進(jìn)。通過以上措施的有效實(shí)施,3#高爐硅含量逐步降低,取得了顯著效果。3#高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表3。
由表3 可以看出,自2016 年鐵前工藝綜合管控措施實(shí)施以來,通過對(duì)高爐工序關(guān)鍵崗位主要參數(shù)的日常管控和嚴(yán)加考核,在3#高爐入爐品位、熟料比、風(fēng)溫等基本穩(wěn)定的前提下,高爐順行狀態(tài)良好,產(chǎn)量提高,焦比、燃料比逐步降低,生鐵硅含量由1月份的0. 41% 逐步降至10 月份的0. 34%,其它主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也穩(wěn)步改善,達(dá)到了高爐穩(wěn)產(chǎn)低耗的生產(chǎn)效果。
3 結(jié)語
在高爐煉鐵生產(chǎn)中,低硅生鐵的冶煉是一項(xiàng)應(yīng)用前景廣闊的節(jié)能增效技術(shù),低硅生鐵更能為煉鐵和煉鋼工藝帶來重大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,但降低生鐵硅含量是一個(gè)系統(tǒng)工程,不僅需要穩(wěn)定的原燃料做保證,還需要高爐的穩(wěn)定順行作支撐。安鋼生產(chǎn)實(shí)踐表明,通過強(qiáng)化鐵前原燃料進(jìn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)管理,對(duì)高爐入爐原燃料硅含量進(jìn)行有效管控,推行高爐低硅冶煉技術(shù),并通過鐵前工序一體化綜合管控措施的有效實(shí)施來達(dá)到低硅冶煉的目的不失為一條行之有效的途徑。
4 參考文獻(xiàn)
[1] 夏元英譯. 高爐中硅還原條件的分析[J]. 國(guó)外鋼鐵,1991(2) : 35 - 38.