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新鋼11 號(hào)高爐增煤降焦實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-12-12  作者:錢 堃  瀏覽次數(shù):716
 
核心提示:摘 要:文章對(duì)新鋼11 號(hào)高爐提高煤比的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。通過采取提高原燃料質(zhì)量管理水平、調(diào)整布料制度、優(yōu)化風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能、控制爐腹煤氣量、適當(dāng)發(fā)展兩股氣流,以及使用大礦批、高風(fēng)溫、高富氧冶煉,加強(qiáng)噴煤管理和出渣出鐵管理等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐順行,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
 新鋼11 號(hào)高爐增煤降焦實(shí)踐

錢 堃

(新余鋼鐵股份有限公司,江西 新余 338000)

摘 要:文章對(duì)新鋼11 號(hào)高爐提高煤比的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。通過采取提高原燃料質(zhì)量管理水平、調(diào)整布料制度、優(yōu)化風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能、控制爐腹煤氣量、適當(dāng)發(fā)展兩股氣流,以及使用大礦批、高風(fēng)溫、高富氧冶煉,加強(qiáng)噴煤管理和出渣出鐵管理等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐順行,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

關(guān)  詞:高爐;提高煤比;料柱透氣性

新鋼11 號(hào)高爐(1500m3)設(shè)有22 個(gè)風(fēng)口,2 個(gè)鐵口,于2011 年12 月18 日投產(chǎn)。開爐后高爐達(dá)產(chǎn)緩慢,經(jīng)過不斷的摸索總結(jié),逐步實(shí)現(xiàn)了爐況穩(wěn)定順行。之后高爐進(jìn)入強(qiáng)化冶煉階段,通過逐步提高富氧率增加噴煤量操作,實(shí)現(xiàn)11 號(hào)高爐煤比145kg/t 以上,燃料比基本保持不變的情況下長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn),有力降低了生鐵成本,為公司降本增效做出了積極的貢獻(xiàn)。文章通過分析11 號(hào)高爐2015 年和2016 年提高煤比、降低焦比的攻關(guān)過程,總結(jié)出提高原燃料質(zhì)量管理水平,優(yōu)化操作參數(shù),形成合理的氣流分布,提高風(fēng)溫,加強(qiáng)噴煤管理和出渣出鐵管理,是實(shí)現(xiàn)煤比145kg/t 以上的關(guān)鍵。

1   原燃料質(zhì)量管理

煤比的大幅提高,使?fàn)t缸內(nèi)煤粉燃燒產(chǎn)生的煤氣量增加,煤氣流速變快,焦比降低后料柱內(nèi)焦窗面積減小,使得煤氣穿透料柱的能力變差,從而影響氣流分布,破壞爐況順行。所以良好的原燃料條件是實(shí)現(xiàn)增煤降焦的前提。

1.1 焦炭質(zhì)量管理

焦炭的質(zhì)量決定了高爐強(qiáng)化水平,是實(shí)現(xiàn)高爐高產(chǎn)、低耗的重要條件。縱觀11 號(hào)高爐的焦炭,整體質(zhì)量還是偏差的,如表1 所示,主要表現(xiàn)在灰分高、硫分高、M10略高、CSR 偏低、CRI 偏高,這就導(dǎo)致了高爐渣量大、硫負(fù)荷高、壓高、料柱透氣性差等問題,不利于高煤比條件下的低硅冶煉和長(zhǎng)期的穩(wěn)定順行。

表1 

從用焦配置上來看,新鋼11 號(hào)高爐使用穩(wěn)定的廠焦量較少,長(zhǎng)期處在15% ~ 30%,而用量大的外焦則由于品種多、更換快、露天儲(chǔ)存等問題,導(dǎo)致水分波動(dòng)大,質(zhì)量得不到保障。

針對(duì)此問題,我們減少了外焦供應(yīng)點(diǎn),由四家改為三家,并且停用了水分最高、質(zhì)量最差的外焦。同時(shí),優(yōu)化布料,高爐中心布上質(zhì)量好的廠焦,而質(zhì)量較差的外焦則布到邊緣,從而保證中心氣流的穩(wěn)定。并且采用焦丁和礦石混裝的辦法,增加礦層透氣性。

1.2 煤粉質(zhì)量管理

煤粉成分的穩(wěn)定性和噴吹的均勻性是提高煤粉置換比和燃燒率的重要因素。

成分的穩(wěn)定性要求煙煤和無煙煤合理的配比,使得水分、灰分、揮發(fā)分、硫分以及固定碳控制在合理的范圍內(nèi),兼顧它們的反應(yīng)性、燃燒性等冶金性能,從而達(dá)到最佳配比。同時(shí),提高煤粉的細(xì)度,越細(xì)越有利于煤粉的燃燒,為高煤比創(chuàng)造更有利的條件。

噴吹的均勻性則需要多方面的協(xié)作以及部分整改。對(duì)煤粉噴吹系統(tǒng)實(shí)施在線監(jiān)測(cè),時(shí)時(shí)把握噴煤罐壓及輸送管道壓力的變化。了解配煤情況,避免噴吹Y 值高的煙煤和強(qiáng)黏結(jié)性煤,此類煤易堵塞噴槍。此外,還需加強(qiáng)風(fēng)口巡檢力度,發(fā)現(xiàn)堵槍等異常現(xiàn)象及時(shí)處理。為了能夠達(dá)到更好的噴吹效果,我們?cè)趪姌屔隙塑浌芴幵O(shè)了螺絲旋鈕,用來調(diào)節(jié)噴煤量,噴槍插入螺絲旋鈕以固定噴槍,防止脫槍及噴槍移位。

2   操作參數(shù)和制度的管理

2.1 操作參數(shù)的控制

(1)高壓操作。為了實(shí)現(xiàn)增煤降焦,要適當(dāng)提高爐頂壓力,因?yàn)楦邏翰僮髂芨纳泼簹饫寐剩欣诘凸枰睙挘菇贡冉档汀?1 號(hào)高爐的頂壓由2015 年的0.205MP提高到2016 年之后的0.210MP。

(2)高風(fēng)溫。高爐最經(jīng)濟(jì)的熱源就是風(fēng)溫,提高風(fēng)溫?zé)o疑可以節(jié)約原燃料的消耗,更能夠彌補(bǔ)因大噴煤引起的理論燃燒溫度降低的問題。2015 年間,11 號(hào)高爐由于熱風(fēng)爐煤氣預(yù)熱器故障未使用,風(fēng)溫水平只有1190℃,這不利于煤粉的充分燃燒。2016 年更換了煤氣預(yù)熱器后,我們還對(duì)它的排水系統(tǒng)進(jìn)行了整改,增設(shè)了一個(gè)水箱,加大了儲(chǔ)水量,水箱下部增加了兩根冷排管,更有利于排出煤氣中攜帶的水分。

(3)富氧。增加富氧量使風(fēng)口前理論燃燒溫度升高,大大提高了煤粉燃燒率,富氧率每增加1%,煤比提高20 ~ 30kg/t。

如圖1 所示,2015 ~ 2016 年,隨著富氧量和風(fēng)溫的提高,煤比呈上升趨勢(shì)。富氧量由7000m3/h 提高到了8000m3/h,風(fēng)溫由1193℃提高到1211℃,而煤比則從140kg/t 提高到148kg/t,經(jīng)統(tǒng)計(jì)得出焦比有所下降,計(jì)算得出,燃料略有下行,起到了增煤降焦的作用。

圖1 

2.2 上下部制度的調(diào)整

11 號(hào)高爐結(jié)合自身的爐型特點(diǎn),適當(dāng)發(fā)展兩股氣流,即開放中心兼顧邊緣。并以爐襯溫度、冷卻壁溫度及水溫差為依據(jù),進(jìn)行調(diào)劑。

(1)送風(fēng)制度的調(diào)整。由于噴煤量的提高,高爐實(shí)際風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能有所增加,風(fēng)口前煤粉燃燒產(chǎn)生的爐腹煤氣量大幅增加,這對(duì)于焦炭質(zhì)量欠佳的高爐來說是個(gè)不小的考驗(yàn)。針對(duì)此問題,我們采取了擴(kuò)大風(fēng)口面積的措施,7 號(hào)風(fēng)口小套由原先Φ100×520(內(nèi)徑100mm,長(zhǎng)520mm)改為110×555,風(fēng)口面積由0.191m2 增加到0.193m2,風(fēng)口面積的增加大大降低了系統(tǒng)的阻力,為富氧噴煤等強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了有利的條件。此外,根據(jù)爐襯溫度及冷卻壁溫度顯示,7 號(hào)風(fēng)口上方,高爐20m 及21m處溫度偏高,邊緣氣流偏強(qiáng),為此把7 號(hào)短風(fēng)口改為長(zhǎng)風(fēng)口,即520mm 改為555mm,增加了回旋區(qū)的深度,有利于進(jìn)一步吹透中心,強(qiáng)化中心氣流。

(2)裝料制度的調(diào)整。通過優(yōu)化裝料制度,從而改善煤氣流的分布。隨著煤比的提高,焦炭量減少,礦焦比增加,使得料柱的透氣性變差,再加上爐腹煤氣量的升高,使得氣流吹透中心變得困難。對(duì)此,采取了兩點(diǎn)措施:首先,擴(kuò)大礦批。由34t 增加到36t,確保了合適的焦層厚度,增大焦窗面積,同時(shí)減小了氣流通過礦石層與焦炭層之間的界面效應(yīng),系統(tǒng)阻力變小;其次,通過改變布料,發(fā)展兩股氣流。由O393373352332C392372352332302變成O37.5335.5333.53C37.5235.5233.5230.53,減輕邊緣和中心,同時(shí)疏導(dǎo)中心氣流,形成合理的兩股氣流,有效的提高了煤氣利用率。

2.3 爐溫和堿度的控制

減少爐溫和堿度的波動(dòng)是高爐增煤降焦的重點(diǎn),也是難點(diǎn)。在11 號(hào)高爐日常操作中,要求[Si]0.30% ~ 0.50%,[S]0.025% ~ 0.040%,R21.18 ~ 1.22, 鐵水物理熱1480 ~ 1510℃來控制。爐溫的調(diào)節(jié)采取固定焦炭負(fù)荷,調(diào)節(jié)煤量的方式。我們對(duì)焦炭的水分時(shí)時(shí)調(diào)控,取樣測(cè)水分,從而找準(zhǔn)中心負(fù)荷,穩(wěn)定爐溫。堿度的調(diào)節(jié)參考燒結(jié)礦化驗(yàn)成分,并結(jié)合[S] 和[Si] 的匹配程度以及渣鐵物理熱,經(jīng)過一系列的探索,取得了長(zhǎng)期的穩(wěn)定。

2.4 爐前出鐵管理

爐前渣鐵出凈程度對(duì)爐溫以及煤氣流分布的穩(wěn)定性有著十分重要的影響。我們?cè)诖_保合適的鐵口深度、穩(wěn)定的打泥量、穩(wěn)定的出鐵時(shí)間的情況下,適當(dāng)縮短了鐵間間隔時(shí)間,由原來的每天12 爐鐵改成13 爐鐵,及時(shí)出凈渣鐵,有利于爐況順行,為增煤降焦創(chuàng)造了條件。

3   效果

實(shí)踐效果如表2 所示。

表2 

4   結(jié)束語

隨著原燃料質(zhì)量的逐漸變差,我們對(duì)原燃料質(zhì)量的管理日趨緊迫。即加大槽下整改力度,加強(qiáng)過篩,減少入爐粉末;改善煤粉的質(zhì)量性能,提高煤粉噴吹量和置換比;提高燒結(jié)礦質(zhì)量,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)等,這些都是11 號(hào)高爐實(shí)現(xiàn)增煤降焦的原料基礎(chǔ)。優(yōu)化各項(xiàng)操作參數(shù),并通過上下部調(diào)劑處理爐況,穩(wěn)定氣流分布;提高爐溫和堿度的控制水平;加強(qiáng)爐外出鐵,這些都是高爐實(shí)現(xiàn)增煤降焦的操作管理思路。

   獻(xiàn):

[1] 周傳典. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社,2002:115.

[2] 項(xiàng)鐘庸, 王筱留. 高爐設(shè)計(jì)——煉鐵工藝設(shè)計(jì)理論與實(shí)踐[M].北京: 冶金工業(yè)出版社,2007:172.

[3] 王筱留. 提高高爐噴煤量的措施[J]. 鞍鋼技術(shù),2007,(1):1-6.

[4] 沈煒, 周龍文, 古勇合. 新鋼2500m~3 高爐噴煤降本增效研究[J]. 工程技術(shù)研究,2017,(9):82-83.

[5] 喻冰鶴. 取消中心加焦技術(shù)在大型高爐中的應(yīng)用探討[J]. 工程技術(shù)研究,2016,(6):45.

 
 
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