宋國(guó)華,徐俊杰,耿敬濤,邵久剛,楊志功
(河鋼邯鋼公司,河南 邯鄲 056015 )
摘 要:河鋼邯鋼7號(hào)高爐于2008年7月投產(chǎn),2015年、2016年兩次爐缸溫度的異常升高,高爐經(jīng)過(guò)認(rèn)真的分析研究,在加強(qiáng)管理、增加監(jiān)控電偶、改善原燃料條件的基礎(chǔ)上,通過(guò)采取加風(fēng)限氧、限產(chǎn)、灌漿、提高冷卻強(qiáng)度、增加鐵口深度等不同措施,都達(dá)到了使該部位溫度局部恢復(fù)正常的目的,并且既保持了較高的冶煉強(qiáng)度,又實(shí)現(xiàn)了高爐長(zhǎng)
周期穩(wěn)定順行。
關(guān)鍵詞:高爐;爐缸溫度;正常水平
1 引言
河鋼邯鋼7號(hào)高爐是從德國(guó)引進(jìn)的二手設(shè)備,原有1858m3擴(kuò)容為2000m3,設(shè)有28?jìng)€(gè)風(fēng)口,設(shè)夾角90度西、北兩個(gè)鐵口。采用并罐式無(wú)鐘爐頂,料車上料,四座馬琴式外燃熱風(fēng)爐。全冷卻壁結(jié)構(gòu)爐體,爐腹、爐腰、爐身一層,三段銅冷卻壁,薄內(nèi)襯技術(shù),軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)[1]。第二代爐役于2008年7月投產(chǎn)至今,爐況基本長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,產(chǎn)鐵6004t/m3,曾取得過(guò)焦比330kg/t,煤比150kg/t,燃料比517kg/t的較好指標(biāo)。
2015 年、2016 年兩次爐缸溫度的異常升高,是目前影響高爐鐵水質(zhì)量的主要問(wèn)題。7號(hào)高爐爐缸溫度異常升高分為兩個(gè)階段:第一階段:2015年7號(hào)高爐開(kāi)始出現(xiàn)高爐爐缸側(cè)壁溫度西南方向異常升高,6m最高達(dá)到810 ℃(324mm),高爐通過(guò)采取加風(fēng)限氧、限產(chǎn)、灌漿等措施,使該部位溫度局部恢復(fù)正常。第二階段:2016年4月高爐新增西南方向爐缸側(cè)壁電偶溫度升高現(xiàn)象,6m 最高達(dá)到510 ℃ (150mm ),高爐通過(guò)采取提高冷卻強(qiáng)度、增加鐵口深度等措施,使該部位溫度局部恢復(fù)正常。
2 2015 年高爐爐缸溫度升高的治理過(guò)程
2. 1 高爐爐缸溫度升高的過(guò)程
2015年初,伴隨高爐技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的改善,高爐冶煉強(qiáng)度也不斷提高,高爐爐缸西南6. 4m方向溫度開(kāi)始升高,最高達(dá)到620℃(圖1)。
2015年3月后,爐缸同方向,6.4m 溫度開(kāi)始下降,6.0m 溫度開(kāi)始大幅度升高,到2015年8月25日,高爐6.0m 側(cè)壁溫度達(dá)到最高的809℃(圖2),高爐碳磚殘厚490mm ,威脅高爐生產(chǎn)安全。
2. 2 高爐采取的措施
2. 2. 1 相對(duì)增加高爐冷卻強(qiáng)度
2015年5月30日能源中心水站換大葉輪,水壓由550kPa升高至580kPa ,水量達(dá)到4100m3 /h(圖3),僅僅 相對(duì) 增 加冷 卻強(qiáng) 度,高 爐設(shè)計(jì)水量4150m3/h,仍未達(dá)到設(shè)計(jì)水量,高爐冷卻壁溫度雖出現(xiàn)短期穩(wěn)定,但仍呈上升趨勢(shì)。
2. 2. 2 逐步增加高爐風(fēng)量,減少高爐富氧量
高爐對(duì)風(fēng)量重新進(jìn)行評(píng)價(jià),邯鋼5號(hào)高爐冷風(fēng)4200m3/h,高爐風(fēng)機(jī)風(fēng)量由年初的4000m3/h,逐步增加到4200 m3/h(圖 4),高 爐 富 氧 量 由9000m3/h減少到2000m3/h 。
2. 2. 3 堵風(fēng)口降低冶煉強(qiáng)度
由于6.0m 西南溫度持續(xù)升高,2015年5月30日高爐休風(fēng)堵23# 、24#風(fēng)口,8月3日開(kāi)23#風(fēng)口,開(kāi)風(fēng)口前爐缸溫度開(kāi)始下行,8月31日開(kāi)24# 風(fēng)口。
2. 2. 4 新裝電偶
爐缸溫度僅6. 0m 西南兩點(diǎn)溫度高,是否是最高點(diǎn),不利于高爐爐缸溫度控制,因此,2015年9月3日高爐6m 、6.4m 新裝插入深度50mm 與150mm 的電偶,共12對(duì),重點(diǎn)的西南方向4對(duì)。
2. 2. 5 換長(zhǎng)風(fēng)口
爐缸溫度下行后,為了防止該部位溫度變化,適當(dāng)?shù)氖乖摬课伙L(fēng)口回旋區(qū)適當(dāng)向中心移動(dòng),減少該部位邊緣氣流,2015年9月3日高爐休風(fēng)換23# 、24# 風(fēng)口為 525mm×120mm長(zhǎng)風(fēng)口,原用500mm風(fēng)口。
2. 2. 6 灌漿
7 號(hào)高爐基本每次超過(guò)15h的休風(fēng),都進(jìn)行灌漿操作,西南也經(jīng)過(guò)測(cè)溫,新開(kāi)多個(gè)灌漿孔,但都沒(méi)有灌入。2015年9月3日的休風(fēng),西北兩鐵口正中間標(biāo)高9.2m 處灌漿15×25kg 。
2. 2. 7 加強(qiáng)原燃料延伸管理
2015年初,高爐爐缸溫度雖偏高,但相對(duì)穩(wěn)定。4月高爐配吃石礦準(zhǔn)二級(jí)焦后,高爐爐缸側(cè)壁溫度持續(xù)升高,8月基本消化完石礦準(zhǔn)二級(jí)焦,爐缸溫度開(kāi)始下行。因此,高爐加大原燃料延伸力度,做到原燃料變化早知道,提前應(yīng)對(duì),及時(shí)應(yīng)對(duì)。
2. 3 效果
經(jīng)過(guò)以上措施的采取,高爐爐缸溫度升高趨勢(shì)得到了抑制,有些措施雖然沒(méi)有使側(cè)壁溫度明顯下行,但也起到了抑制其快速增長(zhǎng)的作用。特別是9月3日高爐休風(fēng)灌漿、局部換長(zhǎng)風(fēng)口后,高爐爐缸側(cè)壁溫度得到根本緩解。但是,由于處理爐缸溫度過(guò)程中,下部送風(fēng)制度等的巨大變化,高爐爐況受到了威脅,2015 年9月初到2015年12月,高爐產(chǎn)量?jī)H4850t/d,指標(biāo)也比較差,直到2016年初高爐才恢復(fù)到5050t/d 產(chǎn)量,指標(biāo)也逐步改善。
3 2016年高爐爐缸溫度升高的治理過(guò)程
3. 1 高爐爐缸溫度升高的過(guò)程
2016年初,高爐冶煉強(qiáng)度也不斷提高,高爐爐缸西南6.0m 方向新增電偶溫度開(kāi)始升高,最高達(dá)到510℃(圖5)。
3. 2 高爐采取的措施
3. 2. 1 相對(duì)增加高爐冷卻強(qiáng)度
2016 年 2 月 能 源 中 心 水 站 改 造,水 壓 由576kPa降至537kPa,水量達(dá)到3600m3/h左右,改造后水壓596kPa ,高爐水量3900m3/h ,仍未達(dá)到設(shè)計(jì)水量,高爐冷卻壁溫度雖出現(xiàn)短期穩(wěn)定,但仍呈上升趨勢(shì)(圖 6 )。
3. 2. 2 合理定風(fēng)、氧量
2015年底,高爐風(fēng)量增加到4200m3/min,但高爐出現(xiàn)中心、邊緣氣流均控制不住現(xiàn)象,后高爐確定送風(fēng)比2.0 ,爐容2027 m3 ,風(fēng)量定到4050m3/min,加上槽下生礦伴溫風(fēng)量約50~70m3/min,高爐定風(fēng)量到4100~4140m3/min(圖7)。
3. 2. 3 穩(wěn)定高爐產(chǎn)量
由圖8可以看出,2016年初高爐產(chǎn)量再次達(dá)到5200t/d水平,由于壁體溫度影響,高爐將產(chǎn)量目標(biāo)定到5100±50t,對(duì)穩(wěn)定壁體溫度起到一定作用。
3. 2. 4 局部加強(qiáng)冷卻強(qiáng)度
為了增加冷確強(qiáng)度,高爐爐缸局部水管通高壓水(西南5根水管通高壓水),對(duì)于西南溫度最高的區(qū)域冷卻壁改高壓水,同時(shí)對(duì)爐缸爐皮局部打水。
3. 2. 5 鐵口深度控制
2016年初高爐適當(dāng)提高鐵口深度控制標(biāo)準(zhǔn),由2.9~3.1m 提高到3.0~3.1m,見(jiàn)表1。
3. 2. 6 堅(jiān)持長(zhǎng)風(fēng)口
2015年底后高爐始終堅(jiān)持在爐缸西南側(cè)24# 、25# 風(fēng)口使用525mm 的較長(zhǎng)風(fēng)口,并計(jì)劃在26#加裝較長(zhǎng)風(fēng)口。
3. 2. 7 保爐況順行
無(wú)論任何時(shí)候,高爐順行都是保證高爐安全的重要手段,精料都是高爐順行的重要保障,本次爐缸溫度升高,高爐始終以保爐況順行為目標(biāo),高爐沒(méi)有犧牲爐況去保證高爐指標(biāo)。
3. 3 處理效果
本次爐缸處理效果較好,2016年5月后高爐逐步提高冶強(qiáng),改善指標(biāo),高爐日產(chǎn)5 150t/d以上,煤比長(zhǎng)期穩(wěn)定到130kg/t 以上,燃料比520kg/t 以內(nèi)。
4 分析
從高爐兩次爐缸溫度異常升高處理看:
⑴ 第一次,高爐灌漿后取得了明顯效果。第二次,高爐水量恢復(fù)取得了明顯效果。因此,我們認(rèn)為高爐爐缸溫度異常升高應(yīng)找到主要因素,對(duì)癥治療,可減少高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的恢復(fù)時(shí)間。
⑵ 第一次高爐爐缸側(cè)壁溫度升高開(kāi)始于2014年10月的6.4m溫度的升高,沒(méi)有關(guān)注也沒(méi)有引起足夠的重 視,依然把產(chǎn) 量由5100t左右提高到2015年初的5 300t/d左右,使高爐恢復(fù)時(shí)間延長(zhǎng)。高爐應(yīng)有適當(dāng)?shù)囊睙拸?qiáng)度,并且高爐工作者應(yīng)始終關(guān)注高爐爐缸側(cè)壁溫度的變化趨勢(shì)。
⑶ 在第一次高爐爐缸溫度升高的處理后期,高爐壁體溫度穩(wěn)定性下降,時(shí)常出小氣流,高爐爐況變差,延長(zhǎng)了高爐恢復(fù)時(shí)間;第二次升高,高爐始終以爐況順行為基礎(chǔ),雖然溫度偏高,但是取得了較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定,為高爐后期改善指標(biāo)打下基礎(chǔ)。
⑷ 增加高爐風(fēng)量,減少富氧。高爐增加風(fēng)量、減少氧量有利于高爐爐缸側(cè)壁維護(hù),但是應(yīng)當(dāng)以高爐接受為基礎(chǔ),不能盲目增加風(fēng)量,減少氧量。
⑸ 保持鐵口適宜的深度,加強(qiáng)爐缸側(cè)壁局部冷卻強(qiáng)度以及堵風(fēng)口適當(dāng)降低冶煉強(qiáng)度、加鈦礦護(hù)爐等,都能對(duì)爐缸側(cè)壁溫度升高起到一定抑制作用,但都不能犧牲高爐爐況,高爐爐況變差后,爐缸熱震的巨大變化,給高爐爐缸安全帶來(lái)巨大威脅。
⑹ 高爐配吃二級(jí)焦后,爐缸溫度明顯升高增加。原燃料對(duì)高爐長(zhǎng)壽的影響是巨大的,也是致命的,高爐必須保證一定質(zhì)量的原燃料條件。
5 結(jié)語(yǔ)
⑴ 高爐工作者應(yīng)高度重視高爐長(zhǎng)壽工作,掌握側(cè)壁溫度變化趨勢(shì),及時(shí)抑制高爐爐體溫度的異常變化。
⑵ 任何處理高爐爐缸安全的手段都不能犧牲高爐順行,高爐爐缸溫度異常升高,必須及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并相應(yīng)采取措施,才能避免更大損失。
⑶ 高爐長(zhǎng)壽是個(gè)系統(tǒng)工程,應(yīng)貫穿高爐一代爐齡,從設(shè)計(jì)建造到日常維護(hù)都應(yīng)高度重視,而不是有了問(wèn)題后的處理問(wèn)題,一旦侵蝕加劇,后期控制十分困難。
⑷ 精料是高爐順行的保障,順行是高爐長(zhǎng)壽的基礎(chǔ),也是高爐鐵水質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ),高爐制定與原燃料匹配的操作參數(shù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。