客海濱,董國強(qiáng),尹海斌,尤新東,袁雪濤
(唐山鋼鐵集團(tuán)煉鐵廠)
摘 要:分析風(fēng)口小套燒損的類型及損壞機(jī)理,總結(jié)出唐鋼煉鐵廠北區(qū) 3 號(hào)高爐小套破損頻繁的原因,采取加強(qiáng)原燃料的篩分、適當(dāng)提高爐溫、發(fā)展中心氣流與控制邊緣氣流等措施后,風(fēng)口小套燒損數(shù)量明顯減少。
關(guān)鍵詞:高爐風(fēng)口小套破損;活躍爐缸;穩(wěn)定渣皮
唐鋼 3 號(hào)高爐是原 2560m3高爐擴(kuò)容改造為3200m3,設(shè)計(jì)采用碳磚-陶瓷杯復(fù)合爐缸爐底結(jié)構(gòu),爐頂為并罐無鐘爐頂,渣處理為輪法水沖渣,熱風(fēng)爐為四座內(nèi)燃式霍戈文熱風(fēng)爐,采用交叉并聯(lián)送風(fēng)制度。爐缸直徑 12. 4m,設(shè)有四個(gè)鐵口,32 個(gè)風(fēng)口。爐腹、爐腰和爐身下部 6~9 段采用鑲磚銅冷卻壁,爐腹以上爐襯采用薄襯結(jié)構(gòu)和軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。爐身角 82. 29°,爐腹角 78. 37°。
1 破損機(jī)理研究
1. 1 燒損分類
風(fēng)口小套是保證高爐生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備之一,由于它處于高溫工作區(qū),易受到物料的磨損及渣鐵侵蝕,從而導(dǎo)致風(fēng)口小套破損。風(fēng)口套燒損機(jī)理可分為熔損、破損、磨損和曲損四種。從現(xiàn)場(chǎng)漏套情況看,唐鋼 3 號(hào)高爐破損風(fēng)口小套大部分為下部燒損,主要是渣鐵熔損,少部分為邊緣氣流不穩(wěn)、渣皮脫落較多造成的曲損。
1. 2 燒損機(jī)理
風(fēng)口受熱超負(fù)荷,冷卻介質(zhì)難以及時(shí)傳導(dǎo)散熱,風(fēng)口套溫度高于銅質(zhì)固液相反應(yīng)界限溫度700℃。當(dāng)達(dá)到銅劇烈氧化界限溫度 900℃ 時(shí),風(fēng)口很快燒壞漏水。
1. 3 風(fēng)口燒損的原因
高爐破損風(fēng)口小套大部分為下部燒損,主要是渣鐵熔損。爐缸局部區(qū)域不活躍,渣鐵液聚集對(duì)風(fēng)口造成熔蝕損壞。所以爐缸活躍程度下降是風(fēng)口小套破損的主要原因。
( 1) 低爐溫高堿度操作
在爐缸任何位置產(chǎn)生堆積,都可能發(fā)生風(fēng)口套燒損,低爐溫堆積、高堿度堆積、石墨炭堆積均是高爐爐缸堆積的主要原因。為保證鐵水質(zhì)量,長(zhǎng)期采取低爐溫高堿度操作,使中心料柱更容易堆積,造成料柱透氣透液性變差。
( 2) 焦炭質(zhì)量下降
影響高爐生產(chǎn)的主要原因就是焦炭質(zhì)量,入爐焦炭質(zhì)量尤其是熱強(qiáng)度變差后,高爐下部焦炭的粒度會(huì)變小,焦柱氣孔度降低,會(huì)影響鼓風(fēng)的穿透能力。風(fēng)口回旋區(qū)也隨之變短變窄,爐內(nèi)的死焦區(qū)域擴(kuò)大,透氣性和滲液性惡化,焦柱會(huì)越來越死。同時(shí)風(fēng)量萎縮,壓損增加,鼓風(fēng)動(dòng)能不足,出現(xiàn)爐缸不活、堆積,高爐風(fēng)口大量燒壞, 形成了惡性循環(huán)。唐鋼 3 號(hào)高爐燃料主要以自產(chǎn)干焦 ( 唐美干) 和外購焦 ( 美錦) 為主,其中唐美干灰分逐步升高,熱強(qiáng)度逐步降低,外購美錦的灰分也逐步升高,焦炭質(zhì)量明顯下滑。自產(chǎn)干熄焦 A、S 上升也明顯變差,影響爐缸的透氣性和透液性,從而導(dǎo)致爐缸的工作狀態(tài)變差。
( 3) 堿金屬富集
燒結(jié)配加除塵灰,導(dǎo)致堿金屬富集循環(huán)。雖然堿金屬對(duì)風(fēng)口套沒有直接影響,但是對(duì)焦炭的破損影響較大。高溫煤氣流富含大量堿金屬蒸汽,在上升過程被焦炭的氣孔吸附,并且逐步擴(kuò)散到焦炭?jī)?nèi)部基質(zhì)。時(shí)間越長(zhǎng)焦炭吸附堿金屬越多,石墨晶體受到滲透至焦炭基質(zhì)堿金屬的侵蝕,結(jié)構(gòu)被破壞,形成層間化合物,而后焦炭體積大幅度膨脹,最終導(dǎo)致焦炭裂紋的形成,進(jìn)一 步使焦炭破碎。焦炭的熱性能下降,在冶煉過程中產(chǎn)生大量的焦炭粉末,超出高爐的代謝能力,最終堆積在爐缸,影響高爐的爐缸活躍。而焦炭的強(qiáng)度降低,減小了爐內(nèi)料柱的透氣性,導(dǎo)致渣鐵難以及時(shí)滲透,從而影響風(fēng)口區(qū)域的傳熱導(dǎo)熱,給風(fēng)口套燒損提供了條件。燒結(jié)原料中配加重力灰,未經(jīng)脫鋅處理導(dǎo)致鋅負(fù)荷升高,高爐入爐鋅負(fù)荷最高達(dá)到 750g /t 左右。鋅在高爐內(nèi)會(huì)以氣態(tài)形式進(jìn)入礦石、焦炭和輔料的空隙中。隨著煤氣流的上升和溫度的降低,鋅蒸汽逐漸冷凝沉積,沉積后鋅元素會(huì)堵塞原燃料的表面空隙,影響料柱的透氣性。鋅氧化后分子量增加,體積膨脹,增大了鐵礦石和焦炭的熱應(yīng)力,提高熟料的低溫還原粉化指數(shù),增強(qiáng)了焦炭的反應(yīng)性,降低了焦炭在高爐內(nèi)部的反應(yīng)后強(qiáng)度。鋅在爐內(nèi)的循環(huán)積累使高爐內(nèi)的渣皮不穩(wěn)定,極易造成小套熔蝕漏水。
( 4) 未及時(shí)更換燒壞的風(fēng)口小套
因產(chǎn)量、公司鐵水平衡等因素,風(fēng)口燒壞未能及時(shí)更換,通過減水方式維持生產(chǎn),降低該區(qū)域爐缸溫度,造成爐缸局部堆積,爐缸活躍性下降,風(fēng)口小套燒損愈來愈多。
2 采取措施
( 1) 改善低爐溫高堿度操作
穩(wěn)定并且提高爐溫,嚴(yán)格執(zhí)行下限燃料比操作方針。防止?fàn)t溫大幅度波動(dòng),并將鐵水物理溫度值適當(dāng)上調(diào),由原來的目標(biāo)值 1490℃ 提高到1500℃,保證充足的渣鐵物理熱。適當(dāng)提高爐溫硅含量到 0. 45%~0. 5% ; 其次采取降低爐渣堿度,嚴(yán)格控制爐渣堿度在 1. 15 以下,改善渣鐵流動(dòng)性,有利于爐缸堆積物及時(shí)排出爐外。
( 2) 提高原料質(zhì)量
公司從配煤開始,優(yōu)化配煤方案,狠抓焦化工序工藝操作,阻止了焦炭質(zhì)量繼續(xù)下滑。進(jìn)行燒結(jié)礦工藝參數(shù)的調(diào)整,將燒結(jié)堿度穩(wěn)定在合適的范圍,適當(dāng)降低 MgO 含量,燒結(jié)礦質(zhì)量逐步改善。狠抓高爐精料工作,加強(qiáng)高爐槽下篩分工作,槽下每班檢查并清理焦炭篩、塊礦及球團(tuán)礦篩,控制篩分速度,保證篩分干凈。關(guān)注燒結(jié)生產(chǎn)、焦化生產(chǎn)、原料場(chǎng)進(jìn)料情況,有針對(duì)性地做好槽下篩分工作,合理調(diào)整振篩振幅和篩分時(shí)間,各個(gè)料倉配吃比例協(xié)調(diào)好,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造條件。
( 3) 上部調(diào)劑
上部調(diào)劑采用放開中心的裝料制度。適當(dāng)發(fā)展中心氣流,合理控制邊緣氣流,提高煤氣利用率,使高爐中下部形成穩(wěn)定渣皮,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行提供保證。
裝料制度采用調(diào)整平臺(tái)寬度,將中心漏斗直徑調(diào)整在合適的范圍內(nèi)。采取引導(dǎo)中心煤氣流,兼顧邊緣煤氣流的操作思路,并與送風(fēng)制度相匹配,初步消除了爐缸中心溫度過低和中心環(huán)帶溫度偏低的現(xiàn)象,高爐接受風(fēng)量的能力大大增強(qiáng),同時(shí)邊緣氣流以及渣皮的穩(wěn)定性有明顯改善。邊緣溫度過低,邊緣氣流被抑制,對(duì)爐況順行不利; 邊緣溫度過高,造成爐墻渣皮剝落,砸壞下部的小套,因此控制合適的邊緣溫度尤為重要。通過不斷地放邊、壓邊,控制邊緣、中心的礦焦比重,銅冷卻壁溫度在 65~75℃ 之間,渣皮穩(wěn)定、脫落 較少。本 著“打 開 中 心、穩(wěn) 定 邊 緣,形成寬度適宜的礦焦平臺(tái),深度適宜的中心漏斗,保持合適的礦焦層厚度,穩(wěn)定煤氣流后逐步減少中心焦炭量”的思路進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整前后料制見表 1 和表 2。上部礦、焦布料角度外抬平鋪,相應(yīng)擴(kuò)大礦批,增加焦窗厚度。
減少礦焦界面效應(yīng),改變了以往沿爐喉徑向布料的不均勻性,既符合爐料下降規(guī)律,又能得到穩(wěn)定邊緣氣流和開放中心氣流。
礦批由 68t 擴(kuò)大到 84t,入爐焦比由 460kg /t降至 390kg /t。調(diào)整后,爐內(nèi)氣流和溫度場(chǎng)分布更趨合理。從高爐爐頂成像可以看到形成了窄而強(qiáng)的中心氣流,爐喉形成了平臺(tái)加漏斗形式的理想料面。
( 4) 下部調(diào)劑
高爐冶煉實(shí)踐表明,下部調(diào)劑是根本,從生產(chǎn)實(shí)踐來看,3 號(hào)高爐適宜的風(fēng)速為 250~270m /s,動(dòng)能為 150~160kW。因此,對(duì)風(fēng)口面積進(jìn)行了調(diào)整,由原來的 0. 4169m2縮小到0. 4051m2,從而形成適宜的風(fēng)口回旋區(qū),保證了爐缸活躍,爐況順行。
同一風(fēng)口區(qū)連續(xù)燒損小套的風(fēng)口要進(jìn)行相應(yīng)的堵風(fēng)口操作,同時(shí)檢查好該方位冷卻壁的工作狀況。在爐缸熱量及風(fēng)口周邊渣鐵流動(dòng)性好的情況下再適時(shí)開風(fēng)口,避免連續(xù)燒損風(fēng)口與頻繁休風(fēng)造成惡性循環(huán)。
( 5) 改善破損風(fēng)口管理
及時(shí)更換破損風(fēng)口小套,避免風(fēng)口小套損壞部位變大,造成局部爐缸不活躍的情況。根據(jù)風(fēng)口小套漏水大小,謹(jǐn)慎控制水量。對(duì)懷疑漏水的風(fēng)口小套,控水時(shí)間不超過 4h,同時(shí)加強(qiáng)高爐作業(yè)區(qū)水工對(duì)如何有效判斷風(fēng)口小套是否漏水的培訓(xùn)。針對(duì)復(fù)風(fēng)后容易燒小套的情況,更換風(fēng)口小套時(shí),檢查風(fēng)口小套前端及側(cè)壁是否有凝結(jié)渣鐵,并清理干凈。更換漏水大的風(fēng)口小套,送風(fēng)穩(wěn)定,確保鐵水出盡后才能捅開。縮短復(fù)風(fēng)后第一爐的開鐵口時(shí)間,送風(fēng)后 100 min 打開鐵口。
3 效果檢驗(yàn)
3. 1 休風(fēng)料面
調(diào)整前的料面中心焦堆較大,呈“饅頭型”,礦焦平臺(tái)不規(guī)整; 調(diào)整后的料面中心焦堆較小,呈“漏斗狀”,礦焦平臺(tái)比較規(guī)整。
3. 2 處理的效果
通過加強(qiáng)精料的管理,提高爐內(nèi)操作,合理搭配上下部冶煉制度等措施,有效地控制了小套破損,減少了風(fēng)口小套破損的頻率,更好地實(shí)現(xiàn)高爐順行。