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燒結礦鋅含量控制及高鋅固廢應用實踐探討

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-10-22  作者:彭元飛 翟玉兵 雷玉江  瀏覽次數:861
 
核心提示:摘要:本文重點分析我廠煉鋼污泥平鋪配加生產實踐,采取“交叉堆取、雙向進料、取垛堆泥、取完平鋪、鋪勻鋪平”的原則,對燒結礦鋅含量控制穩定性起到促進作用。 關鍵詞:高鋅固廢;燒結礦;煉鋼污泥;配加模式
 燒結礦鋅含量控制及高鋅固廢應用實踐探討

彭元飛  翟玉兵  雷玉江

(陜西龍門鋼鐵有限責任公司  陜西韓城  715405)

摘要:本文重點分析我廠煉鋼污泥平鋪配加生產實踐,采取“交叉堆取、雙向進料、取垛堆泥、取完平鋪、鋪勻鋪平”的原則,對燒結礦鋅含量控制穩定性起到促進作用。

關鍵詞:高鋅固廢;燒結礦;煉鋼污泥;配加模式

1  引言

目前各大鋼企為進一步降低鐵水成本,均趨向于采用低價的外礦粉進行燒結,并充分利用燒結、煉鐵、煉鋼工序所產生的各種除塵灰、污泥、鋼渣等,利用其低價和含有大量的C、Fe、CaO、MgO等有利成分的優勢,來降低燒結料消耗,從而達到降低成本的目的。各種外礦粉及除塵灰都含一定量的K、Na、Zn等有害元素,大量配加會造成高爐堿負荷、鋅負荷超標,高爐爐墻結厚結瘤,加劇爐缸侵蝕,影響爐況穩定順行。特別是鋅負荷控制在爐役后期顯得尤為重要,其超標影響遠遠大于堿負荷。我廠同樣采取了大量固廢利用的實例,本文重點探討在燒結過程配加高鋅煉鋼污泥的應用實踐。

2   煉鋼污泥成分

轉爐煉鋼污泥(下稱煉鋼污泥),是煙氣濕法除塵所產生的,轉爐年產生的煉鋼污泥量約10萬噸以上,含水分25-30%,干基的煉鋼污泥TFe約50%以上,粒度200目占 90%以上,成分見表1。

表1 煉鋼污泥成分

成分

TFe%

SiO2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

P%

S%

Pb%

Cu%

TiO2%

MnO%

K2O%

Na2O%

Zn%

煉鋼污泥

56.33

0.67

10.38

1.58

1.92

0.09

0.17

0.21

0.02

0.07

1.24

0.30

0.25

1.43

與一般國內精礦比較,煉鋼污泥TFe、CaO、MgO含量偏高,是很好的燒結、球團用原料,可代替部分含鐵料和熔劑,但其粒度過細,親水性好,粘度大,自然干燥條件差,不易烘干,進而對合理利用產生較大影響。

目前我廠燒結用料主要結構為外配含鐵料,其鋅含量一般為0.001-0.020%;污泥鋅含量為1.43%,是燒結礦鋅含量的主要來源;同時燒結礦入爐率達到75%以上,也是高爐鋅負荷的重要來源。所以在燒結過程中配加有利控制污泥均勻性,可促進燒結礦鋅含量,就是對高爐鋅負荷的穩定控制的重點措施。

3  污泥配加模式

3.1  液流式

一般將煉鋼污泥采用管道或車輛轉運輸送至燒結混料筒旁漿液池,經攪拌混勻制成含水60-70%的漿液,再利用泥漿泵噴入在一混(混合機),代替部分原一混噴水量,其重點工藝為控制漿液與工藝水量比例。主要設備有漿液攪拌池、攪拌機、泥漿泵、管道、噴嘴等。

工藝優點:對混合料粒度粒級分布基本無影響,甚至對混合料粒度稍有提升。

工藝缺點:泥漿泵易損壞,噴漿不正常;噴嘴易堵;水壓或漿液壓力失常頻發,造成混合料水分波動頻繁;噴漿不均,造成燒結礦鋅含量波動。

3.2  倉體配加

在配料過程配加,一般將污泥轉運至配料地倉口,利用倉體和皮帶秤均勻配加,便于控制污泥下料量。但煉鋼污泥含水量一般為25-30%,表觀呈現泥濘狀,在倉內棚料,下料穩定性受到嚴重影響,可采取與部分除塵灰或返礦混和后配加;同時可采取污泥前端烘干工藝,但成本較高,未能起到鐵前降本效果。

工藝優點:下料穩定性得到控制,燒結礦鋅含量控制較好;

工藝缺點:易形成堆塊下料,燒結礦成分波動;烘干時成本效益受限。

3.3  料場平鋪

在料場進行平鋪配加,采用鏟車或挖機進行混勻。

工藝優點:幾乎無投資,燒結礦鋅含量控制較穩定。

工藝缺點:平鋪周期較短,對車輛操作要求較高。

4  污泥配加模式實踐

經過前期對標晉南部分鋼企,初步否定污泥液流式配加模式,我廠采取了倉體配加和料場平鋪模式;前期實行倉體配加時,污泥下料呈現5cm以上塊狀物,難以做到均勻配加,同時也進行了烘干和返礦混合模式,均不能滿足成本和均勻性要求;目前采用聊城平鋪模式進行。

煉鋼污泥平鋪過程中,主要遇到了平鋪場地與配比結構的困擾,通過以下措施解決:

4.1  堆取垛交替平鋪

我廠1#系統現有料場為雙堆取四料條混勻結構,采取“交叉堆取、雙向進料、取垛堆泥、取完平鋪、鋪勻鋪平”的污泥配加原則,即堆取料系統盡量實行交叉作業,堅持雙向車輛進入,在取料機后空場地卸載污泥,待取完垛后,利用挖機對污泥進行平鋪作業,鋪高小于40cm,鋪寬鋪長要求覆蓋料場條底部,促進混勻礦鋅含量穩定。

4.2  提前策劃穩定燒結礦鋅含量

根據爐料及燒結礦入爐結構,測算燒結礦鋅含量控制至0.025%以下,滿足高爐鋅負荷小于0.4kg/t的內控要求,污泥配加量穩定至1.0-1.5%。同步避免轉爐鋅皮(如易拉罐、薄鋅板等)配加量,維持轉爐污泥鋅含量穩定或維持偏低水平運行。

5   使用煉鋼污泥對成品質量影響

5.1  混勻礦結構

階段 %

津布巴

PB

超特粉

巴混

印粉

印尼塔

巴卡

大西溝

舞陽精礦

國內精礦

除塵灰

鋼渣粉

高鎂石粉

污泥

污泥1.0%

15

14

21

19

9

4

7

3

6

2

1.3

1.8

5.5

1.0

污泥0.0%

15

18

21

19

9

7

 

3

6

2

1.2

1.6

5.5

0.0

5.2  混勻礦質量變化

 混勻礦

TFe%

FeO%

SiO2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

Zn%

H2O%

<0.5mm

污泥1.0%

57.73

4.44

4.96

3.51

1.29

2.34

0.023

8.23

23.09

污泥0.0%

56.90

4.73

4.65

3.14

1.26

2.30

0.017

8.37

25.83

對比

0.83

-0.29

0.31

0.37

0.03

0.04

0.004

-0.14

-2.74

5.3  燒結礦成分變化

 混勻礦

TFe%

FeO%

SiO2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

Zn%

R 倍

污泥1.0%

55.12

9.05

5.04

10.11

1.95

2.32

0.022

2.01

污泥0.0%

55.12

9.25

4.87

10.15

1.86

2.28

0.017

2.09

對比

0.00

-0.20

0.17

-0.04

0.09

0.04

0.005

-0.08

5.4  燒結過程參數變化

階段

配料結構

燒結參數

混勻礦

%

返礦

%

生石灰

%

焦粉

%

合計

%

臺速

m/min

料層

mm

點火

煙溫

負壓

kPa

煙氣含氧

%

污泥1.0%

61.84

30.00

4.32

3.83

100

1.96

900

1083

128

-16.8

10.50

污泥0.0%

61.53

30.19

4.40

3.98

100

2.04

876

1049

129

-16.4

10.99

對比

0.31

-0.19

-0.08

-0.15

0.00

-0.08

24.00

34.00

-1.00

-0.40

-0.49

5.5  混合料指標變化

階段 %

<0.5mm

<3mm

3—5mm

5—8mm

>8mm

平均粒徑mm

水分

料溫℃

污泥1.0%

4.16

35.49

30.11

25.84

8.55

4.62

7.51

59.96

污泥0.0%

5.01

34.27

30.05

27.03

8.55

3.33

7.56

60.07

對比

-0.85

1.22

0.06

-1.19

0.00

1.29

-0.05

-0.11

5.6  燒結礦理化性能變化

階段 %

>40mm

25—40

16—25

10—16

6.3—10

5—6.3

<5mm

強度

>16

平均粒徑mm

污泥1.0%

8.71

17.84

21.80

21.18

16.68

6.18

7.24

74.52

32.23

19.24

污泥0.0%

8.47

17.27

21.83

20.94

17.20

6.59

7.70

74.38

21.90

19.00

對比

0.24

0.57

-0.03

0.24

-0.52

-0.41

-0.46

0.14

10.33

0.24

5.7  高爐鋅負荷

階段

燒結礦入爐率%

高爐鋅負荷kg/t

污泥1.0%

75.80

0.399

污泥0.0%

75.72

0.352

對比

0.08

0.048

4.8  分析

4.7.1污泥配加1.0%后混勻礦Zn含量升上0.004%、燒結礦Zn含量上升0.005%。

4.7.2污泥配加1.0%后混勻礦CaO含量上升0.37%,燒結礦生石灰配加下降0.08%。

4.7.3污泥配加1.0%對混勻過程、燒結參數、燒結礦物理性能無大幅影響。

6  結論

  6.1煉鋼污泥在燒結配料過程中,采取平鋪模式配加對燒結礦鋅含量控制穩定性起到促進作用;

6.2生產實踐表明在控制轉爐鋅皮配加條件下可促進污泥鋅含量穩定。

6.3燒結過程配加煉鋼污泥1%,在爐料結構中燒結礦入爐率穩定至75%左右時,可控制高爐鋅負荷滿足小于0.4kg/t要求,同時需結合考慮其他入爐料鋅含量。

 

參考文獻

[1]  王建.攀鋼轉爐污泥球團在轉爐上的應用[J].攀鋼技術,1996.

[2]  薛顯勇.轉爐煉鋼污泥在轉爐煉鋼造渣的初步應用[J].四川冶金,2008.02.

[3]  郝成杰.天鐵煉鋼污泥綜合回收利用[J].天津科技,2013.08.

 

 

聯系方式:姓名:彭元飛  聯系方式:0913-5180725  地址:陜西龍門鋼鐵有限責任公司   郵編:715405

 

 

 
 
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