宋在剛
(山東鋼鐵萊蕪分公司特鋼事業(yè)部萊蕪271104)
【摘要】高壓變頻器具有調(diào)速范圍廣、調(diào)速精度高、系統(tǒng)可靠性高等優(yōu)點,在轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。該文對高壓變頻器的組成、控制方式、性能及在轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機中的應(yīng)用情況進(jìn)行了闡述。
【關(guān)鍵詞】高壓變頻器;節(jié)能降耗;轉(zhuǎn)爐
1前言
煉鋼轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機是煙氣凈化除塵及煤氣回收的關(guān)鍵設(shè)備。轉(zhuǎn)爐吹煉過程中產(chǎn)生的煙氣經(jīng)汽化冷卻煙道、溢流文氏管、可調(diào)喉口文氏管、重力除塵器、彎頭脫水器,再由一次風(fēng)機牽引從三通閥、水封逆止閥進(jìn)入煤氣柜實現(xiàn)煤氣回收。一旦除塵風(fēng)機不能正常運行,不但影響生產(chǎn)造成巨大經(jīng)濟(jì)損失,還威脅現(xiàn)場人員安全,所以轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機的正常運行顯得尤為重要。
2除塵風(fēng)機的工藝要求
萊鋼銀前120t轉(zhuǎn)爐一次除塵采用的是半干法除塵工藝(EC+OG),另有一套干法除塵器作為備用。OG法一次除塵風(fēng)機采用的是變頻控制方式,除塵風(fēng)機電動機型號為YB710-2,額定功率1600kW,額定電壓3000 V,額定電流366 A, cos?=0.89,額定轉(zhuǎn)速2985r/min。變頻器型號為ABB ACS1000,額定功率為1800kW,輸岀電壓0-3300V,輸岀電流0-417A, 輸出頻率0~50Hz。生產(chǎn)中風(fēng)機控制分為兩個階段, 首先是加廢鋼→測溫取→樣岀渣→出鋼→濺渣→等待為風(fēng)機低速階段,此時風(fēng)機轉(zhuǎn)速為650r/min,頻率為11Hz。其次是降槍吹煉,轉(zhuǎn)爐熔池反應(yīng)劇烈,此時為風(fēng)機高速階段,轉(zhuǎn)速為2500r/min,頻率為42 Hz。
利用轉(zhuǎn)爐傾動的角度,來控制風(fēng)機電動機自動升速和降速。當(dāng)轉(zhuǎn)爐傾動角度在兌鐵位時開始起高速,升速時間為60s,轉(zhuǎn)速2500r/min,高速運行18min左右。當(dāng)轉(zhuǎn)爐角度不在零位時,風(fēng)機電動機自動降低轉(zhuǎn)速,降速時間為60 s,轉(zhuǎn)速650r/min,低速運行22min左右。同時利用轉(zhuǎn)爐零位對其給定點進(jìn)行復(fù)位。
轉(zhuǎn)爐設(shè)置“手動/自動"切換功能,平時可根據(jù)生產(chǎn)情況實現(xiàn)手動高速運行,手動高速運行時頻率為48 Hz轉(zhuǎn)速為 2860 r/min。
3高壓變頻器在風(fēng)機上的節(jié)能原理
根據(jù)流體力學(xué)原理,P(軸功率)=KQ(流量)x H (壓力),k為計算常數(shù),流量Q與轉(zhuǎn)速N的一次方成正比,壓力H與轉(zhuǎn)速N的平方成正比,功率P與轉(zhuǎn)速N的立方成正比。采用變速調(diào)節(jié)時其效率幾乎不變, 流量隨轉(zhuǎn)速按一次方規(guī)律變化。而軸功率按三次方規(guī)律變化。當(dāng)生產(chǎn)工藝要求調(diào)節(jié)風(fēng)量即調(diào)節(jié)流量時,改變頻率調(diào)整轉(zhuǎn)速N,故有軸輸出功率P按立方比例關(guān)系改變即電動機的耗電功率與轉(zhuǎn)速近似成立方比的關(guān)系,本系統(tǒng)中高壓電動機額定功率為1600kW,額定轉(zhuǎn)速為2985r/min。若降低電動機運行頻率,轉(zhuǎn)速是原轉(zhuǎn)速的6/7時(即2560r/min時),其消耗功率大約為1000kW,可節(jié)省電能37%;轉(zhuǎn)速是原轉(zhuǎn)速的4/5 (即2388 r/mm時),其消耗功率大約為820 kW,可節(jié)省電能48%;所以通過變頻調(diào)速可節(jié)省電能。
4高壓變頻器的組成及原理
風(fēng)機電動機控制采用的是ABB ACS 1000型高壓變頻器,主要由變壓器柜、功率單元柜和控制柜3部分組成。變壓器柜內(nèi)裝有干式移相變壓器,對輸入的3000 V高壓進(jìn)行隔離、移相、整流后,輸出相互有相位差的低壓電,分別接到每一相的功率單元的輸入端。功率單元柜共有24個功率單元,分屬3相,每相8個功率單元串聯(lián)。功率單元實際為單相橋式變頻器,由輸入變壓器的副邊繞組供電,整流、濾波后,由IGBT以PWM方法進(jìn)行控制,輸出可變頻、變壓的交流電。串聯(lián)疊加后輸出0~50 Hz,線電壓為0-3300V的三相交流電,以驅(qū)動交流電動機。控制柜內(nèi)裝有一套主控制器,主控制器根據(jù)控制命令、給定信號、運行信息及應(yīng)答信息進(jìn)行運行控制,同時進(jìn)行狀態(tài)分析、故障診斷等運算,檢測出故障后按故障性質(zhì)進(jìn)行故障處理,如封鎖系統(tǒng)、高壓跳閘等,并給出相應(yīng)故障信號。
5高壓變頻器的控制方式
(1) 本地控制:變頻器的本地操作是通過控制柜柜門上的觸摸屏來實現(xiàn)的,觸摸屏是高壓變頻器標(biāo)準(zhǔn)配置的人機界面(簡稱HMI)。在HMI上可以完成變頻器的所有操作,如狀態(tài)監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、趨勢曲線、狀態(tài)預(yù)警、運行日志等。
(2) 遠(yuǎn)程控制:高壓變頻器的遠(yuǎn)程控制是通過開關(guān)量和模擬量來實現(xiàn)的。PLC輸岀啟動、停止開關(guān)量信號到I/O接口板,數(shù)字量輸入變頻器主控制器,根據(jù)接收到的信號控制變頻器做出相應(yīng)的動作。PLC輸出的4~20mA信號輸送到I/O接口板的模擬量輸岀,轉(zhuǎn)換成速度信號后,控制電動機的轉(zhuǎn)速。
6變頻器的優(yōu)勢
(1) 改善了除塵工藝和除塵效果:變頻器可以平滑地調(diào)整一次除塵風(fēng)機的風(fēng)量,除塵風(fēng)機的參數(shù)得到改變,提高了運行效率。變頻調(diào)速裝置運行安全可靠,減少了維修時間和維修次數(shù),提高了轉(zhuǎn)爐產(chǎn)量。
(2) 變頻軟啟動實現(xiàn)節(jié)能:由于除塵風(fēng)機是離心式風(fēng)機,如果采用工頻控制.在開始啟動時,需要很長的時間,同時電流也非常大,這樣容易損壞電動機及控制系統(tǒng),而且對電網(wǎng)容量要求高,不僅是對電能的浪費.還縮短電動機的使用壽命。而使用變頻器,通過改變電源的工作頻率,實現(xiàn)對電動機的無級調(diào)速,利用變頻器的軟啟動功能使啟動電流從零開始逐漸達(dá)到正常運行值,實現(xiàn)電動機平穩(wěn)啟動,從而降低啟動電流對供電系統(tǒng)的影響,系統(tǒng)電網(wǎng)功率因數(shù)由0.89提升到0.96以上,實現(xiàn)了電網(wǎng)節(jié)能。
(3) 減少了閥門機械和風(fēng)機葉輪的磨損:變頻器可以使風(fēng)機比原來額定轉(zhuǎn)速低450~2300r/min, 大大減少了風(fēng)機葉輪的磨損,減少了風(fēng)機震動。延長了風(fēng)機的大修周期,節(jié)省了檢修費用和時間。
7結(jié)語
高壓變頻器在萊鋼轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)投入運行以來,運行穩(wěn)定可靠,基本不需要維護(hù),既滿足煤氣回收的要求,又使?fàn)t前除塵效果有明顯改善, 并且系統(tǒng)電網(wǎng)功率因數(shù)由0.89提升至0.96以上,實現(xiàn)了電網(wǎng)節(jié)能,既降低了電費又降低了設(shè)備維護(hù)費用。下一步將繼續(xù)推廣這一技術(shù),在鐵水預(yù)處理風(fēng)機上實施高壓變頻器改造。
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