李國和
1 前言
38CrMoA1是含鋁氮化鋼,經(jīng)滲氮化學(xué)處理后,鋼的氮化層中形成氮化鋁 (A1N), 通過A1N的彌散硬化作用可以提高鋼材的表面硬度和強(qiáng)度,同時所形成的氮化物熱穩(wěn)定性也很高,一般在600℃~650℃時仍能保持一定的硬度。所以38CrMoA1通常用來制造有特殊要求的零部件,如汽缸套 、齒輪、高壓閥門、蝸桿和磨床主軸等。
38CrMoA1鋼是不易冶煉、連鑄的鋼種,鋁是 38CrMoA1鋼中的主要成分,由于鋁極易氧化,在冶煉時具有熔點(diǎn)低 (660℃)、比重小(2.68g/cm3 )、不易加入等特點(diǎn),冶煉收得率極不穩(wěn)定,成分不合格率較高。以前多采用EAF+LF+VD+Ingot工藝,為保證鋼中Si、Al合格,采用爐后除渣方式,Al回收率不穩(wěn)定,模注生產(chǎn)過程使用加高帽口、碳化稻殼,鋼材易出現(xiàn)點(diǎn)偏、縮孔等缺陷,并且表面質(zhì)量差,成材率低。近年來,為解決上述問題,國內(nèi)有些企業(yè)在小方坯上連鑄機(jī)上連鑄38CrMoAl鋼得以成功。但因38CrMoAl鋼中含鋁量是常規(guī)鋼種的30倍左右,采用連鑄后工藝因鋼中Al含量高易出現(xiàn)水口結(jié)瘤,影響連澆。
總之,38CrMoA1鋼連鑄水口結(jié)瘤、鑄坯表面質(zhì)量差、低倍點(diǎn)狀偏析是生產(chǎn)中經(jīng)常碰到的問題,并且鑄坯尺寸越大,鋼材點(diǎn)狀偏析越嚴(yán)重。
為解決上述問題,滿足生產(chǎn)大規(guī)格38CrMoA1鋼材的要求,我們試驗(yàn)開發(fā)了大方坯連鑄機(jī)連鑄38CrMoA1工藝,并長期量產(chǎn)。
2 試驗(yàn)工藝流程和工藝
2.1 試驗(yàn)的工藝流程
70tCONSTEEL EBT EAF→70tLF(VD)→弧形R16.5m,250mm×280mm、410mm×530mm兩斷面大方坯連鑄機(jī)。
2.2 38CrMoA1鋼成分控制目標(biāo)
38CrMoA1鋼成分控制目標(biāo)見表1。
表1 成品化學(xué)成份 單位:%
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Mo |
Al |
Cu |
0.35 |
0.20 |
0.30 |
≤0.025 |
≤0.025 |
1.35 |
≤0.20 |
0.15 |
0.70 |
≤0.20 |
0.42 |
0.45 |
0.60 |
1.65 |
0.25 |
1.10 |
2.3 冶煉工藝
2.3.1 Consteel電爐
鋼鐵料由統(tǒng)料和生鐵(或鐵水)組成。出鋼溫度≥1620℃,出鋼時嚴(yán)禁下氧化渣。鋼包火數(shù)≥3火;不允許使用冶煉含Si鋼后的鋼包。合金和渣料隨包烘烤,烘烤時間≥40min,不允許使用Si-Fe和Si-Mn合金;合金先按42CrMo配入。不加鋁以外的脫氧劑和脫硫劑、精煉劑,粗脫氧鋁3kg/t鋼。
2.3.2 LF精煉爐
白渣保持時間≥30min,調(diào)渣時不許用炭化硅和Si-Ba等含Si的原料。取全分析樣溫度≥1570℃,根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整(除Al和Si)合金,合金調(diào)整完畢后升溫至1600℃~1610℃停止加熱,大氬氣攪拌,加鋁錠,鋁按100%回收控制到0.95%~1.00%,吊包前軟吹氬時間保證15min。連鑄的吊包溫度:1590℃±5℃。
2.4 連鑄工藝
鋼包上臺溫度:1590℃~1595℃。中包大火烘烤≥5h。長水口與大包之間采取氬氣環(huán)保護(hù)。連鑄時中間包采用無碳中包覆蓋劑、結(jié)晶器采用38CrMoA1鋼專用保護(hù)渣。采用4#冷卻曲線。液相線溫度1510℃。中包過熱度≥40℃。拉坯速度:根據(jù)過熱度拉速控制在0.8m/s~1.0/s。電磁攪拌:M-EMS300A,3HZ;F-EMS300A,12HZ。
連鑄坯應(yīng)進(jìn)行坑冷,坑冷時間≥24h。
3 試驗(yàn)效果及分析
3.1 爐渣變化及鋼中Al回收率
精煉過程爐渣樣分析結(jié)果如表2。
表2 精煉過程爐渣樣分析結(jié)果 單位:%
爐號 |
SiO2 |
CaO |
MgO |
FeO |
Al2O3 |
R |
L-1 |
5.1 |
52.31 |
4.75 |
1.09 |
32.17 |
10.26 |
L-2 |
5.5 |
55.67 |
5.64 |
2.09 |
28.62 |
10.12 |
通過表2分析,與冶煉一般鋼種相比,爐渣成分發(fā)生變化。因冶煉控制了入爐Si質(zhì)材料,渣中堿度平均提高8左右,SiO2平均降低20%左右,Al2O3平均提高15%左右。在LF精煉爐取全分析時,鋼中Si 0.13%~0.15%,為保證鋼中Si合格,在吊包前補(bǔ)加了Si—Fe。說明過程有效地控制了鋼中Si,為合金化加Al提供了工藝保障。
在此工藝下,鋼中Al回收率平均97.6%。
3.2 鋼中氣體
鋼中氣體分析值見表3。從表3可以看出,由于冶煉38CrMoAl盡可能避免Si質(zhì)材料入爐,采用Al粉脫氧,鋼中氧較一般鋼種低。L-1φ40mm材、L-2[O]是在加完合金Al后的結(jié)果,故[O]較低。鋼中[H]較一般鋼種相當(dāng)。
表3 鋼中氣體分析值
爐號 |
[H],×10-6 |
[O],×10-6 |
[N],×10-6 |
L-1φ40mm材 |
|
5 |
80 |
L-1,LF給電10min |
4.48 |
17 |
66 |
L-1,加Al前 |
4.46 |
11 |
75 |
L-2,LF給電10min |
4.45 |
12 |
65 |
L-2,加Al前 |
4.80 |
8 |
62 |
L-3,加Al后 |
4.7 |
3 |
65 |
3.3 鑄坯質(zhì)量
連鑄坯進(jìn)行坑冷,表面質(zhì)量良好,無夾渣、裂紋等缺陷(酸洗后的連鑄坯表面見圖1、圖2)。連鑄坯試片無缺陷,質(zhì)量評定結(jié)果見表4。酸洗后連鑄坯試片情況見圖3、圖4、圖5。
表4 鑄坯質(zhì)量評定
爐號:L-1 |
等軸晶率,% |
柱狀晶率,% |
激冷層,mm |
1流 |
85 |
15 |
6 |
2流 |
88 |
12 |
5 |
3流 |
86 |
14 |
3 |
圖1鑄坯表面質(zhì)量
圖2鑄坯表面質(zhì)量
圖3鑄坯酸洗試片(S1)
圖4鑄坯酸洗試片(S2)
圖5鑄坯酸洗試片(S3)
圖6浸入式水口澆鋼后外貌
3.4 鋼中各成分及偏析分析
在鑄坯橫斷面沿中軸十字交叉由上至下、左至右取18點(diǎn),中心位于5、15點(diǎn),分析結(jié)果見表5。
表5 鋼中成分 單位,%
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Al |
GB/T3077 |
0.35-0.42 |
0.20-0.45 |
0.30-0.60 |
≤0.025 |
≤0.025 |
1.35-1.65 |
0.15-0.25 |
0.70-1.10 |
成品結(jié)果 |
0.39 |
0.26 |
0.41 |
0.013 |
0.0022 |
1.38 |
0.17 |
1.06 |
鉆取材結(jié)果(φ40mm) |
0.39 |
0.23 |
0.41 |
0.012 |
0.0022 |
1.39 |
0.17 |
1.07 |
1 |
0.37 |
0.26 |
0.41 |
0.013 |
0.002 |
1.38 |
0.18 |
1.12 |
2 |
0.38 |
0.27 |
0.41 |
0.013 |
0.002 |
1.40 |
0.19 |
1.17 |
3 |
0.38 |
0.26 |
0.40 |
0.013 |
0.002 |
1.38 |
0.18 |
1.13 |
4 |
0.38 |
0.25 |
0.39 |
0.012 |
0.002 |
1.38 |
0.18 |
1.13 |
5 |
0.45 |
0.26 |
0.42 |
0.013 |
0.003 |
1.41 |
0.19 |
1.03 |
6 |
0.36 |
0.25 |
0.40 |
0.013 |
0.002 |
1.39 |
0.18 |
1.10 |
7 |
0.38 |
0.25 |
0.40 |
0.013 |
0.002 |
1.38 |
0.18 |
1.07 |
8 |
0.40 |
0.26 |
0.40 |
0.014 |
0.002 |
1.40 |
0.18 |
1.12 |
9 |
0.36 |
0.25 |
0.41 |
0.013 |
0.002 |
1.38 |
0.17 |
1.14 |
10 |
0.37 |
0.24 |
0.40 |
0.013 |
0.002 |
1.38 |
0.18 |
1.14 |
11 |
0.39 |
0.24 |
0.40 |
0.013 |
0.002 |
1.38 |
0.18 |
1.14 |
12 |
0.39 |
0.25 |
0.41 |
0.013 |
0.002 |
1.39 |
0.17 |
1.07 |
13 |
0.38 |
0.25 |
0.40 |
0.013 |
0.002 |
1.38 |
0.18 |
1.09 |
14 |
0.37 |
0.26 |
0.40 |
0.012 |
0.002 |
1.37 |
0.18 |
1.08 |
15 |
0.40 |
0.26 |
0.39 |
0.015 |
0.003 |
1.40 |
0.18 |
1.05 |
16 |
0.36 |
0.24 |
0.40 |
0.013 |
0.002 |
1.37 |
0.18 |
1.08 |
17 |
0.37 |
0.25 |
0.39 |
0.013 |
0.002 |
1.38 |
0.17 |
1.08 |
18 |
0.38 |
0.27 |
0.40 |
0.013 |
1.38 |
1.38 |
0.17 |
1.08 |
從表5中可以看出,與成分較為均勻的成品結(jié)果相比,連鑄坯中的P、S、Mn、Cr、Mo、Si元素偏析不大,而連鑄坯中由外向內(nèi)C顯示出正偏析,Al顯示出較大趨勢的負(fù)偏析(見表6),由此判斷:C、Al比重較小,該鋼種的鋼水在結(jié)晶器中進(jìn)行了選分結(jié)晶。從理論上講,38CrMoAl粘度較大,不屬于裂紋敏感性鋼種,因此,在實(shí)際連鑄生產(chǎn)中,為避免C、Al兩元素出現(xiàn)大的偏析,可探討增大比水量的可能性。
表6 鋼中成分偏析 單位, %
|
C |
C偏析 |
Al |
Al偏析 |
成品結(jié)果 |
0.39 |
|
1.06 |
|
1 |
0.37 |
--0.02 |
1.12 |
+0.06 |
2 |
0.38 |
--0.01 |
1.17 |
+0.11 |
3 |
0.38 |
--0.01 |
1.13 |
+0.17 |
4 |
0.38 |
--0.01 |
1.13 |
+0.17 |
5 |
0.45 |
+0.06 |
1.03 |
--0.03 |
6 |
0.36 |
--0.03 |
1.10 |
+0.04 |
7 |
0.38 |
--0.01 |
1.07 |
+0.01 |
8 |
0.40 |
+0.01 |
1.12 |
+0.06 |
9 |
0.36 |
--0.03 |
1.14 |
+0.08 |
10 |
0.37 |
--0.02 |
1.14 |
+0.08 |
11 |
0.39 |
0 |
1.14 |
+0.08 |
12 |
0.39 |
0 |
1.07 |
+0.01 |
13 |
0.38 |
--0.01 |
1.09 |
+0.03 |
14 |
0.37 |
--0.02 |
1.08 |
+0.02 |
15 |
0.40 |
+0.01 |
1.05 |
--0.01 |
16 |
0.36 |
--0.03 |
1.08 |
+0.02 |
17 |
0.37 |
--0.02 |
1.08 |
+0.02 |
18 |
0.38 |
--0.01 |
1.08 |
+0.02 |
3.5 水口堵塞情況
L-1-6六連澆結(jié)束后,對1、2、3流浸入式水口進(jìn)行了破壞觀測(如圖6)。與2連澆結(jié)瘤水平大致相當(dāng)。在連澆過程中浸入式水口較為正常,未出現(xiàn)結(jié)瘤。第3爐(L-1)3流浸入式水口曾出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,但經(jīng)提高拉速之后,堵塞有所改善。
3.6 產(chǎn)材檢驗(yàn)結(jié)果
連鑄坯的加熱、軋制執(zhí)行現(xiàn)38CrMoAl工藝。產(chǎn)材檢驗(yàn)結(jié)果如表7,低倍檢驗(yàn)結(jié)果如表8,高倍檢驗(yàn)結(jié)果如表9。軋后φ40mm材表面見圖7、圖8,材表面無大缺陷,稍加修磨可上交。材經(jīng)探傷無缺陷。
由表8、表9看出,檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
表7 試驗(yàn)38CrMoAl力學(xué)性能
|
Rm/Mpa |
ReLb,Mpa |
A/% |
Z/% |
kU2e/J |
GB/T3077 |
≥980 |
≥835 |
≥14 |
≥50 |
≥71 |
檢驗(yàn)結(jié)果1 |
1000 |
895 |
17 |
51 |
124 |
檢驗(yàn)結(jié)果2 |
995 |
865 |
15 |
52 |
120 |
表8 試驗(yàn)38CrMoAl低倍檢驗(yàn)結(jié)果
一般疏松,級 |
中心疏松,級 |
方框偏析,級 |
一般偏析,級 |
邊緣偏析,級 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
表9 試驗(yàn)38CrMoAl高倍檢驗(yàn)結(jié)果
A |
B |
C |
D |
組織 |
||||
粗 |
細(xì) |
粗 |
細(xì) |
粗 |
細(xì) |
粗 |
細(xì) |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F+P+B |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F+P+B |
圖7 38CrMoAl材表面
圖8 38CrMoAl材表面
3.7 成材率比較
38CrMoAl連鑄后,成材率94%,比715kg模鑄錠型成材率平均80%提高14%。
4 結(jié)論
4.1 通過在250mm×280mm、410mm×530mm兩斷面大方坯連鑄機(jī)6連澆38CrMoAl鋼試驗(yàn)結(jié)果證明,產(chǎn)材后檢驗(yàn)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到了試驗(yàn)?zāi)康模瑸檫B鑄38CrMoAl大方坯量產(chǎn)及擴(kuò)大38CrMoAl產(chǎn)材規(guī)格提供了依據(jù)。
4.2 連鑄38CrMoAl,連澆過程基本正常,基本未出現(xiàn)水口嚴(yán)重堵塞現(xiàn)象。與模鑄相比,可提高成材率14%,可大幅降低生產(chǎn)成本。