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提高邯鋼高爐煤比的研究與實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-08-08  作者:王保虎, 馮帥  瀏覽次數:1036
 
核心提示:摘 要:為提高邯鋼 3 200 m3 高爐的噴煤比,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,增加料面厚度,改善了爐料偏移的現象,使得煤氣流分布均勻,有助于提高煤氣的利用率。噴煤罐出口安裝加速裝置和反吹管,解決了不走煤、停煤的問題,保護了金屬軟連接設備,避免漏煤污染環境。 高爐多次調整布料矩陣,以大礦批、低料速和平臺+漏斗的布料模式為核心思想,改進效果明顯,爐況整體趨于穩定。根據高爐噴煤量的不同逐漸調節噴煤使用壓縮空氣的流量,可以提高噴煤速率的穩定性。 關鍵詞:噴煤比;布料矩陣;加速裝置;壓縮空氣
 提高邯鋼高爐煤比的研究與實踐

王保虎, 馮帥

(河鋼集團邯鋼公司邯寶煉鐵廠,河北 邯鄲 056000)

摘 要:為提高邯鋼 3 200 m3 高爐的噴煤比,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,增加料面厚度,改善了爐料偏移的現象,使得煤氣流分布均勻,有助于提高煤氣的利用率。噴煤罐出口安裝加速裝置和反吹管,解決了不走煤、停煤的問題,保護了金屬軟連接設備,避免漏煤污染環境。 高爐多次調整布料矩陣,以大礦批、低料速和平臺+漏斗的布料模式為核心思想,改進效果明顯,爐況整體趨于穩定。根據高爐噴煤量的不同逐漸調節噴煤使用壓縮空氣的流量,可以提高噴煤速率的穩定性。

關鍵詞:噴煤比;布料矩陣;加速裝置;壓縮空氣

鋼鐵企業的焦化工序產生的環保問題較多,黨中央倡導綠色、低耗、環保的發展理念,鋼鐵企業要生存發展,提高企業的經濟效益,必須提高煤比。 我國先進企業中國寶武集團鋼鐵集團有限公司 4 座高爐的煤比平均為 170 kg/t, 萊蕪鋼鐵集團有限公司高爐的煤比高達 180 kg/t 以上,爐況順行較好,產量和指標名列前茅[1-5]。 邯鄲鋼鐵集團有限公司 3 200 m3 高 爐 的 煤 比 在 130 kg/t左右, 邯鄲鋼鐵集團有限公司屬于城市型鋼廠,焦炭資源非常緊張, 提高煤比, 降低焦比是企業發展的重要策略。 目前邯鋼的裝料制度為中心加焦布料方式,雖然此料制可以接受比較大的高爐入爐風量,中心料制優勢在于強力中心氣流,抑制邊緣氣流,但由于邊緣偏重,高爐煤氣利用率偏低, 外圍變化易造成爐況波動,減風 、減氧的情況時有發生。 高爐噴煤的穩定性不佳,有時倒罐的速率波動高達10 t/h以上,造成高爐透氣性變差,被迫減風,影響高爐產量及指標[6-10]

1 高爐的設備改造

1.1 改造布料溜槽

邯鋼 1#、2# 高爐爐頂采用圓弧形布料溜槽,特點是爐料的料流均勻、范圍寬、比較分散。生產實踐中,兩座高爐同時不順行,采取調整料制的方法效果均不明顯。 休風后檢查料面發現,實際料面和設定料面偏差很大,實際料面又寬又薄、且不規則,高爐生產過程中頂壓為 225 kPa 左右,在高壓氣流的吹動下,使用圓弧形布料溜槽布料,爐料容易發生偏移,料面不平整使調節爐況難度增加。為此,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,優點是布料的料面較窄,料面厚度也能增加,通過計算,使用方形布料溜槽的料面厚度比圓弧形布料溜槽厚 30%左右。

在高壓條件下,爐料的偏移情況大大改善,提高了高爐布料的準確性,即有助于高爐工長調節控制煤氣流分布,還有利于提高高煤氣利用率。

此外,為進一步使得布料均勻、平整,爐喉的十字測溫裝置縮短了 40%, 避免高速料流經過十字測溫的臂面發生碰撞、反彈的情況,保證了料面的完整性,也有利于煤氣流的均勻穩定,間接提高了高爐的煤比。

1.2 噴煤罐出口安裝加速裝置、反吹管

高爐噴煤的穩定性對高爐操作有著重要的意義。 噴煤速率由罐壓控制,正常噴吹時速率較為穩定,當噴煤進行倒罐作業時,速率波動較大,瞬時實際噴煤量和設定噴煤量至少相差 10 t/h,甚至出現不走煤的情況。 研究發現,從噴煤罐到混合器的距離約 10 m,管道屬于濃相輸送,煤粉沉積容易出現不走煤、停煤問題。 為解決此問題,在噴煤罐的出煤手閥和出煤閥之間安裝 1 個加速裝置, 該加速裝置放置于金屬軟連接內部,如圖 1 所示。 該加速裝置長 500 mm,兩端直徑為 100 mm,中間直徑為 50 mm,在噴煤過程中,先打開出煤閥再打開出煤手閥,能起到加速煤粉流動的作用,解決了不走煤的問題。 因加速裝置是耐磨合金材質,也保護了金屬軟連接設備,避免磨漏造成漏煤,影響生產、污染環境。

圖片1 

在倒罐過程中,出煤閥和給煤閥之間容易沉積煤粉, 再次噴吹時, 經常出現速率波動的情況,為此,在出煤閥與給煤閥之間,靠近出煤閥處安裝 1 個氮氣反吹管,朝出煤閥方向,主要有兩個作用:①在倒灌過程中,先打開給煤閥,反吹氮氣,將管道內積煤吹掃進噴煤主管道,再打開出煤閥,解決了出煤閥和給煤閥之間不走煤的問題; ②充壓過程中,打開出煤閥,關閉給煤閥,反吹氮氣進入噴吹罐內,進行充壓作業,由于反吹氮氣與噴煤罐的底部流化氮氣、錐部流化氮氣都不對稱,可以使罐內的煤粉流化均勻,有利于提高噴煤過程的穩定性,提高煤粉的燃燒率,進而提高高爐的煤比。

1.3 建造第 4 座熱風爐

邯鋼 3 200 m3 高爐配備 3 座熱風爐,采用“兩燒一送”的方式進行送風,現場留有第 4 座熱風爐位置。2016 年發現,兩高爐的 2# 熱風爐最先出現問題,一方面是送風后期不吃風量,頂溫低,最高也不到 1 050 ℃;另一方面是換爐過程中風溫波動大,格子磚嚴重堵塞。 因此,開始建立第 4 座熱風爐,2018 年投入運行, 風溫由 1 050 ℃提升至 1 200 ℃,后續仍可提高。 在“換爐”過程中的風溫波動明顯減小,高爐的燃料比也大幅度降低,煤比升高,經濟效益顯著。 據統計,2019 年和 2020 年,兩高爐的煤比由 135 kg/t 上升至 150 kg/t 左右,焦比335 kg/t 下降至 305 kg/t, 燃料比由 530 kg/t 改善至 510 kg/t 左右。

1.4 高爐噴煤罐安裝穩壓裝置

為提高高爐噴煤的穩定性,對高爐噴煤罐進行改造,改造前如圖 2(a)所示。 罐體、安裝于罐體頂部的進煤管道、大放散管道和小放散管道,進煤管道中安裝進煤閥, 大放散管道中安裝大放散閥、小放散管道中安裝小放散閥;罐體下部兩側分別設有錐部流化閥和出煤閥,底部設有底部流化閥。

改造后如圖 2(b)所示。 改進之處為:罐體頂部安裝有新小放散管道,新小放散管道下端與罐體頂部連接,上端與大放散管道連接,新小放散管道內部安裝有新小放散閥; 罐體上安裝有進氣管道,進氣管道上安裝穩壓調節閥,穩壓調節閥與 PID 控制器連接。 安裝新小放散管道和穩壓調節閥,實現噴煤罐罐壓的自動穩定調節,大幅提升了噴煤罐罐壓的穩定性,保證了噴煤速率的穩定,為高爐長期穩定順行創造了條件。 在噴煤過程中,新小放散閥和穩壓切斷閥不必頻繁開關, 減少閥門球面的磨損,有效地提高了閥門的使用壽命,高壓氮氣的消耗量也明顯減少。 此外,耐磨金屬板可防止發生因大放散管道磨漏而造成的漏煤情況。

圖片2 

2 工藝改進及優化

2.1 布料工序的改進

邯鄲鋼鐵集團有限公司兩座 3 200 m3 高爐原布料矩陣為 C2345610 332224 O 23456 44322 。 此料制的優點是增強中心氣流,抑制邊緣氣流;缺點是高爐的邊緣效應偏重,對外圍變化比較敏感,高爐煤氣利用率不高,經常維 持在 45%~46%之間,高爐燃料比高達 530~535 kg/t。 為了優化布料工藝, 邯鄲鋼鐵集團有限公司2# 高爐嘗試采用去除中心焦,采用大礦批、低料速和平臺+漏斗的布料模式。首先,將礦石的布料圈數和焦炭的布料圈數均從中心向外部偏移,目的是將漏斗深度加深, 以此來開放整個爐料的中心通道。然后,根據礦石與焦炭安息角的不同,測算出平臺的寬度, 爐喉的半徑為 4.5 m, 平臺度為 1.5 m 左右,漏斗深度 2 m 左右,因此高爐的布料矩陣逐步調整為:C2345610332224 O 23456 44322→C2345610 333221 O 23456 33322→C234567 333222O 23456 33322。 經過4—8 個冶煉周期后,觀察發現爐身靜壓逐漸平穩,邊緣氣流穩定發展,爐況整體朝著穩定、向好的方向發展。 此外,爐體水溫差緩慢下降,最終穩定到3~4 ℃之間, 高爐煤氣利用率大幅度提升至 49%~50%之間,煤比從 120 kg/t 提高至 140 kg/t 以上。

2.2 送風程序的改進

送風對煤氣流的分布有著重要的影響, 首先,必須選擇與高爐匹配的入爐風量。其次,要確定適宜的實際風速、標準風速以及鼓風動能。 邯鋼 3 200 m3高爐共 32 個風口,風口直徑為 120 mm,風口面積為 0.361 9 m2,風口面積偏小,爐內邊緣氣流不宜發展,穩定性差。因爐況波動,煤氣利用率經常降至48%以下。 為了提高進風量,保證壓差穩定和高爐順行,采取增加風口面積的措施:將風口直徑增加為 130 mm,風口面積增加至 0.424 7 m2。 通過增加風口面積, 高爐壓差下降明顯, 再逐漸增加風量、氧量和噴煤量,可以提高高爐產量,降低燃料比。風量由 5 800 m3 /min 提高至 6 000 m3 /min, 富氧率由 3%提高至 4.5%左右, 煤比由 130 kg/t 提高至 150 kg/t。

此外,通過增加風口長度達到活躍中心氣流的目的,風口長度增加后,回旋區向爐缸中心推移,標準風速為 240~245 m/s, 實際風速為 260~270 m/s,鼓風動能達到 160 kJ/s 左右。 通過配置部分長風口,不僅使爐缸狀態得到改善,而且邊緣氣流也得到合理控制,爐體水溫差由 3.5~4 ℃穩定到 3 ℃左右,高爐煤比進一步提高。

2.3 優化噴煤工藝流程

高爐噴吹煤粉屬于氣固兩項輸送,噴煤罐到混合器之間為濃相輸送,煤粉的“載體”為氮氣;混合器到高爐煤槍為稀相輸送,煤粉的“載體”為氮氣和壓縮空氣,壓縮空氣的使用量占 90%以上,可見壓縮空氣的調節對噴煤速率的穩定有著重要的意義。

根據高爐噴煤量的不同, 逐漸調節壓縮空氣的流量,整體趨勢為隨著噴煤量的增加,壓縮空氣呈減少趨勢。 具體為:①高爐剛送風時,單系列 10 t 起噴,壓縮空氣流量按 1 200 m3 /h 設定;②高爐要煤量20 t 時,改雙系列噴煤,每個系列壓縮空氣流量按 1 200 m3 /h 設定;③單系列噴煤量為 15 t 時,壓縮空氣流量按 1 000~1 100 m3 /h 設定;④單系列噴煤量為 20 t 時,壓縮空氣流量按 950~1 000 m3 /h設定;⑤單系列噴煤量為 25 t 時,壓縮空氣流量按900~950 m3 /h 設定。 以上情況是在沒有停煤槍情況下的操作, 高爐停 1 桿煤槍按壓縮空氣流量減少20 m3 /h 設定。

此外,高爐遇有特殊情況,不得不大幅度減風、減氧、減煤,甚至停煤,噴煤必須采取“手動”操作。首先,將罐壓設置為“手動”調節,避免噴煤速率大幅度波動。然后,打開小放散閥、關閉錐部流化閥、減小底部流化閥的開度,逐步降低罐壓,同時提高壓縮空氣流量。 若高爐停煤,壓縮空氣加至 1 500 m3 /h。

2.4 噴煤工藝增加連鎖程序

噴煤罐的給煤閥、出煤閥、大放散閥、中放散閥、小放散閥、底部流化調節閥、錐部流化調節閥、穩壓調節閥均為氣動球閥,可以遠程控制。 設定以下 3 道連鎖程序:①根據高爐要煤量的不同,依次設定底部流化調節閥、錐部流化調節閥和穩壓調節閥的開度,噴煤量越大,開度逐漸增大。②根據噴煤罐的實際壓力跟蹤設定壓力按程序進行調節,當罐壓的實際值高于設定值 6 kPa 時, 打開小放散閥,進行卸壓操作;實際值等于設定值后,關閉小放散閥;當罐壓的設定值高于實際值 6 kPa 時,打開穩壓調節閥進行補壓,穩壓調節閥的開度隨著壓力的增長而減小,實際值等于設定值后,穩壓調節閥開度降低為零。③增加報警程序,給煤閥、出煤閥沒有正常打開會造成高爐停煤,放散閥打不開會造成罐壓升高,影響噴煤速率穩定性,因此,以上閥門均增加報警程序,5 s 打不開報警,通過手動干預可以保證高爐正常噴煤。 正常生產時,高爐熱風的壓力控制為 390 kPa 左右,給煤閥設定連鎖程序,罐壓低于 400 kPa 時,閥門不能打開,即可防止熱風倒流燒壞煤槍,避免事故發生。

3 結 論

通過對邯鋼 3 200 m3 高爐進行設備改造和優化工藝操作, 高爐布料精度有了較大提高,送風量可以維持在 6 000 m3 /min 左右, 富氧量保持在 15 000~18 000 m3 /h 之間,頂壓提高至 230 kPa,高爐噴煤的穩定率達到 99.5%以上,高爐煤比達到了 150 kg/t 左右,取得了較好的經濟效益。

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