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提高邯鋼高爐煤比的研究與實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-08-08  作者:王保虎, 馮帥  瀏覽次數(shù):1064
 
核心提示:摘 要:為提高邯鋼 3 200 m3 高爐的噴煤比,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,增加料面厚度,改善了爐料偏移的現(xiàn)象,使得煤氣流分布均勻,有助于提高煤氣的利用率。噴煤罐出口安裝加速裝置和反吹管,解決了不走煤、停煤的問題,保護(hù)了金屬軟連接設(shè)備,避免漏煤污染環(huán)境。 高爐多次調(diào)整布料矩陣,以大礦批、低料速和平臺(tái)+漏斗的布料模式為核心思想,改進(jìn)效果明顯,爐況整體趨于穩(wěn)定。根據(jù)高爐噴煤量的不同逐漸調(diào)節(jié)噴煤使用壓縮空氣的流量,可以提高噴煤速率的穩(wěn)定性。 關(guān)鍵詞:噴煤比;布料矩陣;加速裝置;壓縮空氣
 提高邯鋼高爐煤比的研究與實(shí)踐

王?;?, 馮帥

(河鋼集團(tuán)邯鋼公司邯寶煉鐵廠,河北 邯鄲 056000)

摘 要:為提高邯鋼 3 200 m3 高爐的噴煤比,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,增加料面厚度,改善了爐料偏移的現(xiàn)象,使得煤氣流分布均勻,有助于提高煤氣的利用率。噴煤罐出口安裝加速裝置和反吹管,解決了不走煤、停煤的問題,保護(hù)了金屬軟連接設(shè)備,避免漏煤污染環(huán)境。 高爐多次調(diào)整布料矩陣,以大礦批、低料速和平臺(tái)+漏斗的布料模式為核心思想,改進(jìn)效果明顯,爐況整體趨于穩(wěn)定。根據(jù)高爐噴煤量的不同逐漸調(diào)節(jié)噴煤使用壓縮空氣的流量,可以提高噴煤速率的穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞:噴煤比;布料矩陣;加速裝置;壓縮空氣

鋼鐵企業(yè)的焦化工序產(chǎn)生的環(huán)保問題較多,黨中央倡導(dǎo)綠色、低耗、環(huán)保的發(fā)展理念,鋼鐵企業(yè)要生存發(fā)展,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,必須提高煤比。 我國(guó)先進(jìn)企業(yè)中國(guó)寶武集團(tuán)鋼鐵集團(tuán)有限公司 4 座高爐的煤比平均為 170 kg/t, 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司高爐的煤比高達(dá) 180 kg/t 以上,爐況順行較好,產(chǎn)量和指標(biāo)名列前茅[1-5]。 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司 3 200 m3 高 爐 的 煤 比 在 130 kg/t左右, 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司屬于城市型鋼廠,焦炭資源非常緊張, 提高煤比, 降低焦比是企業(yè)發(fā)展的重要策略。 目前邯鋼的裝料制度為中心加焦布料方式,雖然此料制可以接受比較大的高爐入爐風(fēng)量,中心料制優(yōu)勢(shì)在于強(qiáng)力中心氣流,抑制邊緣氣流,但由于邊緣偏重,高爐煤氣利用率偏低, 外圍變化易造成爐況波動(dòng),減風(fēng) 、減氧的情況時(shí)有發(fā)生。 高爐噴煤的穩(wěn)定性不佳,有時(shí)倒罐的速率波動(dòng)高達(dá)10 t/h以上,造成高爐透氣性變差,被迫減風(fēng),影響高爐產(chǎn)量及指標(biāo)[6-10]。

1 高爐的設(shè)備改造

1.1 改造布料溜槽

邯鋼 1#、2# 高爐爐頂采用圓弧形布料溜槽,特點(diǎn)是爐料的料流均勻、范圍寬、比較分散。生產(chǎn)實(shí)踐中,兩座高爐同時(shí)不順行,采取調(diào)整料制的方法效果均不明顯。 休風(fēng)后檢查料面發(fā)現(xiàn),實(shí)際料面和設(shè)定料面偏差很大,實(shí)際料面又寬又薄、且不規(guī)則,高爐生產(chǎn)過程中頂壓為 225 kPa 左右,在高壓氣流的吹動(dòng)下,使用圓弧形布料溜槽布料,爐料容易發(fā)生偏移,料面不平整使調(diào)節(jié)爐況難度增加。為此,將高爐布料溜槽由圓弧形改為方形,優(yōu)點(diǎn)是布料的料面較窄,料面厚度也能增加,通過計(jì)算,使用方形布料溜槽的料面厚度比圓弧形布料溜槽厚 30%左右。

在高壓條件下,爐料的偏移情況大大改善,提高了高爐布料的準(zhǔn)確性,即有助于高爐工長(zhǎng)調(diào)節(jié)控制煤氣流分布,還有利于提高高煤氣利用率。

此外,為進(jìn)一步使得布料均勻、平整,爐喉的十字測(cè)溫裝置縮短了 40%, 避免高速料流經(jīng)過十字測(cè)溫的臂面發(fā)生碰撞、反彈的情況,保證了料面的完整性,也有利于煤氣流的均勻穩(wěn)定,間接提高了高爐的煤比。

1.2 噴煤罐出口安裝加速裝置、反吹管

高爐噴煤的穩(wěn)定性對(duì)高爐操作有著重要的意義。 噴煤速率由罐壓控制,正常噴吹時(shí)速率較為穩(wěn)定,當(dāng)噴煤進(jìn)行倒罐作業(yè)時(shí),速率波動(dòng)較大,瞬時(shí)實(shí)際噴煤量和設(shè)定噴煤量至少相差 10 t/h,甚至出現(xiàn)不走煤的情況。 研究發(fā)現(xiàn),從噴煤罐到混合器的距離約 10 m,管道屬于濃相輸送,煤粉沉積容易出現(xiàn)不走煤、停煤?jiǎn)栴}。 為解決此問題,在噴煤罐的出煤手閥和出煤閥之間安裝 1 個(gè)加速裝置, 該加速裝置放置于金屬軟連接內(nèi)部,如圖 1 所示。 該加速裝置長(zhǎng) 500 mm,兩端直徑為 100 mm,中間直徑為 50 mm,在噴煤過程中,先打開出煤閥再打開出煤手閥,能起到加速煤粉流動(dòng)的作用,解決了不走煤的問題。 因加速裝置是耐磨合金材質(zhì),也保護(hù)了金屬軟連接設(shè)備,避免磨漏造成漏煤,影響生產(chǎn)、污染環(huán)境。

圖片1 

在倒罐過程中,出煤閥和給煤閥之間容易沉積煤粉, 再次噴吹時(shí), 經(jīng)常出現(xiàn)速率波動(dòng)的情況,為此,在出煤閥與給煤閥之間,靠近出煤閥處安裝 1 個(gè)氮?dú)夥创倒?,朝出煤閥方向,主要有兩個(gè)作用:①在倒灌過程中,先打開給煤閥,反吹氮?dú)?,將管道?nèi)積煤吹掃進(jìn)噴煤主管道,再打開出煤閥,解決了出煤閥和給煤閥之間不走煤的問題; ②充壓過程中,打開出煤閥,關(guān)閉給煤閥,反吹氮?dú)膺M(jìn)入噴吹罐內(nèi),進(jìn)行充壓作業(yè),由于反吹氮?dú)馀c噴煤罐的底部流化氮?dú)狻㈠F部流化氮?dú)舛疾粚?duì)稱,可以使罐內(nèi)的煤粉流化均勻,有利于提高噴煤過程的穩(wěn)定性,提高煤粉的燃燒率,進(jìn)而提高高爐的煤比。

1.3 建造第 4 座熱風(fēng)爐

邯鋼 3 200 m3 高爐配備 3 座熱風(fēng)爐,采用“兩燒一送”的方式進(jìn)行送風(fēng),現(xiàn)場(chǎng)留有第 4 座熱風(fēng)爐位置。2016 年發(fā)現(xiàn),兩高爐的 2# 熱風(fēng)爐最先出現(xiàn)問題,一方面是送風(fēng)后期不吃風(fēng)量,頂溫低,最高也不到 1 050 ℃;另一方面是換爐過程中風(fēng)溫波動(dòng)大,格子磚嚴(yán)重堵塞。 因此,開始建立第 4 座熱風(fēng)爐,2018 年投入運(yùn)行, 風(fēng)溫由 1 050 ℃提升至 1 200 ℃,后續(xù)仍可提高。 在“換爐”過程中的風(fēng)溫波動(dòng)明顯減小,高爐的燃料比也大幅度降低,煤比升高,經(jīng)濟(jì)效益顯著。 據(jù)統(tǒng)計(jì),2019 年和 2020 年,兩高爐的煤比由 135 kg/t 上升至 150 kg/t 左右,焦比335 kg/t 下降至 305 kg/t, 燃料比由 530 kg/t 改善至 510 kg/t 左右。

1.4 高爐噴煤罐安裝穩(wěn)壓裝置

為提高高爐噴煤的穩(wěn)定性,對(duì)高爐噴煤罐進(jìn)行改造,改造前如圖 2(a)所示。 罐體、安裝于罐體頂部的進(jìn)煤管道、大放散管道和小放散管道,進(jìn)煤管道中安裝進(jìn)煤閥, 大放散管道中安裝大放散閥、小放散管道中安裝小放散閥;罐體下部?jī)蓚?cè)分別設(shè)有錐部流化閥和出煤閥,底部設(shè)有底部流化閥。

改造后如圖 2(b)所示。 改進(jìn)之處為:罐體頂部安裝有新小放散管道,新小放散管道下端與罐體頂部連接,上端與大放散管道連接,新小放散管道內(nèi)部安裝有新小放散閥; 罐體上安裝有進(jìn)氣管道,進(jìn)氣管道上安裝穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥與 PID 控制器連接。 安裝新小放散管道和穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥,實(shí)現(xiàn)噴煤罐罐壓的自動(dòng)穩(wěn)定調(diào)節(jié),大幅提升了噴煤罐罐壓的穩(wěn)定性,保證了噴煤速率的穩(wěn)定,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。 在噴煤過程中,新小放散閥和穩(wěn)壓切斷閥不必頻繁開關(guān), 減少閥門球面的磨損,有效地提高了閥門的使用壽命,高壓氮?dú)獾南牧恳裁黠@減少。 此外,耐磨金屬板可防止發(fā)生因大放散管道磨漏而造成的漏煤情況。

圖片2 

2 工藝改進(jìn)及優(yōu)化

2.1 布料工序的改進(jìn)

邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司兩座 3 200 m3 高爐原布料矩陣為 C2345610 332224 O 23456 44322 。 此料制的優(yōu)點(diǎn)是增強(qiáng)中心氣流,抑制邊緣氣流;缺點(diǎn)是高爐的邊緣效應(yīng)偏重,對(duì)外圍變化比較敏感,高爐煤氣利用率不高,經(jīng)常維 持在 45%~46%之間,高爐燃料比高達(dá) 530~535 kg/t。 為了優(yōu)化布料工藝, 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司2# 高爐嘗試采用去除中心焦,采用大礦批、低料速和平臺(tái)+漏斗的布料模式。首先,將礦石的布料圈數(shù)和焦炭的布料圈數(shù)均從中心向外部偏移,目的是將漏斗深度加深, 以此來開放整個(gè)爐料的中心通道。然后,根據(jù)礦石與焦炭安息角的不同,測(cè)算出平臺(tái)的寬度, 爐喉的半徑為 4.5 m, 平臺(tái)度為 1.5 m 左右,漏斗深度 2 m 左右,因此高爐的布料矩陣逐步調(diào)整為:C2345610332224 O 23456 44322→C2345610 333221 O 23456 33322→C234567 333222O 23456 33322。 經(jīng)過4—8 個(gè)冶煉周期后,觀察發(fā)現(xiàn)爐身靜壓逐漸平穩(wěn),邊緣氣流穩(wěn)定發(fā)展,爐況整體朝著穩(wěn)定、向好的方向發(fā)展。 此外,爐體水溫差緩慢下降,最終穩(wěn)定到3~4 ℃之間, 高爐煤氣利用率大幅度提升至 49%~50%之間,煤比從 120 kg/t 提高至 140 kg/t 以上。

2.2 送風(fēng)程序的改進(jìn)

送風(fēng)對(duì)煤氣流的分布有著重要的影響, 首先,必須選擇與高爐匹配的入爐風(fēng)量。其次,要確定適宜的實(shí)際風(fēng)速、標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速以及鼓風(fēng)動(dòng)能。 邯鋼 3 200 m3高爐共 32 個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口直徑為 120 mm,風(fēng)口面積為 0.361 9 m2,風(fēng)口面積偏小,爐內(nèi)邊緣氣流不宜發(fā)展,穩(wěn)定性差。因爐況波動(dòng),煤氣利用率經(jīng)常降至48%以下。 為了提高進(jìn)風(fēng)量,保證壓差穩(wěn)定和高爐順行,采取增加風(fēng)口面積的措施:將風(fēng)口直徑增加為 130 mm,風(fēng)口面積增加至 0.424 7 m2。 通過增加風(fēng)口面積, 高爐壓差下降明顯, 再逐漸增加風(fēng)量、氧量和噴煤量,可以提高高爐產(chǎn)量,降低燃料比。風(fēng)量由 5 800 m3 /min 提高至 6 000 m3 /min, 富氧率由 3%提高至 4.5%左右, 煤比由 130 kg/t 提高至 150 kg/t。

此外,通過增加風(fēng)口長(zhǎng)度達(dá)到活躍中心氣流的目的,風(fēng)口長(zhǎng)度增加后,回旋區(qū)向爐缸中心推移,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速為 240~245 m/s, 實(shí)際風(fēng)速為 260~270 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到 160 kJ/s 左右。 通過配置部分長(zhǎng)風(fēng)口,不僅使?fàn)t缸狀態(tài)得到改善,而且邊緣氣流也得到合理控制,爐體水溫差由 3.5~4 ℃穩(wěn)定到 3 ℃左右,高爐煤比進(jìn)一步提高。

2.3 優(yōu)化噴煤工藝流程

高爐噴吹煤粉屬于氣固兩項(xiàng)輸送,噴煤罐到混合器之間為濃相輸送,煤粉的“載體”為氮?dú)?;混合器到高爐煤槍為稀相輸送,煤粉的“載體”為氮?dú)夂蛪嚎s空氣,壓縮空氣的使用量占 90%以上,可見壓縮空氣的調(diào)節(jié)對(duì)噴煤速率的穩(wěn)定有著重要的意義。

根據(jù)高爐噴煤量的不同, 逐漸調(diào)節(jié)壓縮空氣的流量,整體趨勢(shì)為隨著噴煤量的增加,壓縮空氣呈減少趨勢(shì)。 具體為:①高爐剛送風(fēng)時(shí),單系列 10 t 起噴,壓縮空氣流量按 1 200 m3 /h 設(shè)定;②高爐要煤量20 t 時(shí),改雙系列噴煤,每個(gè)系列壓縮空氣流量按 1 200 m3 /h 設(shè)定;③單系列噴煤量為 15 t 時(shí),壓縮空氣流量按 1 000~1 100 m3 /h 設(shè)定;④單系列噴煤量為 20 t 時(shí),壓縮空氣流量按 950~1 000 m3 /h設(shè)定;⑤單系列噴煤量為 25 t 時(shí),壓縮空氣流量按900~950 m3 /h 設(shè)定。 以上情況是在沒有停煤槍情況下的操作, 高爐停 1 桿煤槍按壓縮空氣流量減少20 m3 /h 設(shè)定。

此外,高爐遇有特殊情況,不得不大幅度減風(fēng)、減氧、減煤,甚至停煤,噴煤必須采取“手動(dòng)”操作。首先,將罐壓設(shè)置為“手動(dòng)”調(diào)節(jié),避免噴煤速率大幅度波動(dòng)。然后,打開小放散閥、關(guān)閉錐部流化閥、減小底部流化閥的開度,逐步降低罐壓,同時(shí)提高壓縮空氣流量。 若高爐停煤,壓縮空氣加至 1 500 m3 /h。

2.4 噴煤工藝增加連鎖程序

噴煤罐的給煤閥、出煤閥、大放散閥、中放散閥、小放散閥、底部流化調(diào)節(jié)閥、錐部流化調(diào)節(jié)閥、穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥均為氣動(dòng)球閥,可以遠(yuǎn)程控制。 設(shè)定以下 3 道連鎖程序:①根據(jù)高爐要煤量的不同,依次設(shè)定底部流化調(diào)節(jié)閥、錐部流化調(diào)節(jié)閥和穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥的開度,噴煤量越大,開度逐漸增大。②根據(jù)噴煤罐的實(shí)際壓力跟蹤設(shè)定壓力按程序進(jìn)行調(diào)節(jié),當(dāng)罐壓的實(shí)際值高于設(shè)定值 6 kPa 時(shí), 打開小放散閥,進(jìn)行卸壓操作;實(shí)際值等于設(shè)定值后,關(guān)閉小放散閥;當(dāng)罐壓的設(shè)定值高于實(shí)際值 6 kPa 時(shí),打開穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥進(jìn)行補(bǔ)壓,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥的開度隨著壓力的增長(zhǎng)而減小,實(shí)際值等于設(shè)定值后,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)閥開度降低為零。③增加報(bào)警程序,給煤閥、出煤閥沒有正常打開會(huì)造成高爐停煤,放散閥打不開會(huì)造成罐壓升高,影響噴煤速率穩(wěn)定性,因此,以上閥門均增加報(bào)警程序,5 s 打不開報(bào)警,通過手動(dòng)干預(yù)可以保證高爐正常噴煤。 正常生產(chǎn)時(shí),高爐熱風(fēng)的壓力控制為 390 kPa 左右,給煤閥設(shè)定連鎖程序,罐壓低于 400 kPa 時(shí),閥門不能打開,即可防止熱風(fēng)倒流燒壞煤槍,避免事故發(fā)生。

3 結(jié) 論

通過對(duì)邯鋼 3 200 m3 高爐進(jìn)行設(shè)備改造和優(yōu)化工藝操作, 高爐布料精度有了較大提高,送風(fēng)量可以維持在 6 000 m3 /min 左右, 富氧量保持在 15 000~18 000 m3 /h 之間,頂壓提高至 230 kPa,高爐噴煤的穩(wěn)定率達(dá)到 99.5%以上,高爐煤比達(dá)到了 150 kg/t 左右,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

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