張博倫
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司邯寶焦化廠)
摘要:鑒于當(dāng)前環(huán)保形勢(shì)下對(duì)于CO排放量的要求越來(lái)越嚴(yán)格,本文簡(jiǎn)要闡述使用高爐煤氣加熱的7m焦?fàn)tCO產(chǎn)生來(lái)源與降低CO排放的臨時(shí)措施。分析了高爐煤氣用量與CO排放量的關(guān)系,引入干熄爐煙氣后CO含量變化,焦?fàn)t加熱過(guò)程中CO排放量變化。在沒(méi)有脫除CO設(shè)備的前提下,盡量降低排放量的措施辦法,為接下來(lái)CO在線數(shù)據(jù)排放要求做好充足準(zhǔn)備。
關(guān)鍵詞:7m焦?fàn)t;加熱系統(tǒng);CO排放
1 焦?fàn)t簡(jiǎn)介
邯寶焦化廠現(xiàn)有4座JNX70-Ⅱ型焦?fàn)t,為雙聯(lián)復(fù)熱式頂裝煤7m焦?fàn)t,于2008年陸續(xù)投產(chǎn)。其中1、2號(hào)焦?fàn)t為一系統(tǒng),3、4號(hào)焦?fàn)t為二系統(tǒng),每個(gè)系統(tǒng)配備1個(gè)煙囪。每座焦?fàn)t有炭化室42個(gè),每個(gè)燃燒室34個(gè)立火道,炭化室設(shè)計(jì)裝煤量為40噸,設(shè)計(jì)焦炭產(chǎn)量27噸。焦?fàn)t加熱系統(tǒng)使用高爐煤氣加熱,在其中摻入1%-3%的焦?fàn)t煤氣提高熱值。2018年3月,建成并投產(chǎn)兩套焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝凈化裝置,采用SDA脫硫和SCR脫硝技術(shù),每個(gè)系統(tǒng)單獨(dú)一套。2022年2月,投產(chǎn)SDS脫硫系統(tǒng)。2023年開(kāi)始監(jiān)測(cè)CO數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)二系統(tǒng)煙氣中CO濃度較高,有時(shí)實(shí)測(cè)濃度在10000mg/ m³以上,為此多次實(shí)驗(yàn)探究降低CO排放量辦法,調(diào)整焦?fàn)t加熱工藝,摸索高爐煤氣消耗量與CO排放量數(shù)據(jù),期望找到在保證焦?fàn)t溫度正常的前提下,最大化減少CO排放的基本參數(shù)。
2 CO排放來(lái)源探究
2.1 高爐煤氣用量與CO排放關(guān)系
高爐煤氣CO含量為23%-33%,焦?fàn)t煤氣CO含量為5%-8%。目前邯寶焦化廠4座焦?fàn)t均采用高爐煤氣加熱,高爐煤氣含CO量較高,分析排放CO中有一部分是高爐煤氣在燃燒室未完全燃燒,隨廢氣經(jīng)脫硫脫硝后從煙囪排放。為了探究高爐煤氣用量與CO排放量關(guān)系,本次調(diào)整了4座焦?fàn)t工藝進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比,一系統(tǒng)降低高爐煤氣消耗4000m³/h,,二系統(tǒng)降低高爐煤氣消耗6000m³/h,對(duì)比分析8點(diǎn)至13點(diǎn)CO排放量如下表1-1:
表2-1 CO排放量統(tǒng)計(jì)表
|
1、2號(hào)焦?fàn)t |
3、4號(hào)焦?fàn)t |
||||
時(shí)間 |
20分鐘 平均值 mg/m3 |
平均每分 鐘排放 mg/m3 |
小時(shí) 排放量kg |
20分鐘 平均值 mg/m3 |
平均每分 鐘排放 mg/m3 |
小時(shí)排 放量kg |
8:01-8:20 |
36.2 |
38.7 |
2294.4 |
61.4 |
61 |
3661.1 |
8:21-8:40 |
33.7 |
63.3 |
||||
8:41-9:00 |
46.3 |
58.3 |
||||
9:01-9:21 |
39.2 |
38.6 |
2336.9 |
62.7 |
57.8 |
3467.5 |
9:21-9:40 |
40.7 |
54.8 |
||||
9:41-10:00 |
35.8 |
55.9 |
||||
10:01-10:20 |
38.1 |
34.1 |
2039.4 |
60.5 |
55.7 |
3344 |
10:21-10:40 |
30.5 |
55.6 |
||||
10:41-11:00 |
33.6 |
50.9 |
||||
11:01-11:20 |
30.0 |
28.0 |
1698.7 |
42.8 |
38.9 |
2345.2 |
11:21-11:40 |
29.8 |
37.3 |
||||
11:41-12:00 |
24.3 |
36.6 |
||||
12:01-12:20 |
26.7 |
26.7 |
1588.1 |
38.1 |
41.4 |
2475.1 |
12:21-12:40 |
25.5 |
40.9 |
||||
12:41-13:00 |
27.9 |
45.3 |
由表中數(shù)據(jù)可以看出,一系統(tǒng)11點(diǎn)小時(shí)排放量為1698kg,比8、9點(diǎn)平均減少617kg,12點(diǎn)減少727kg。高爐煤氣密度取平均值1.30kg/ m³,含CO量取平均值28%,4000m³含CO量為1456kg。這說(shuō)明本次降低的4000 m³高爐煤氣中有783kgCO燃燒,占比53.8%,剩余46.2%隨煙氣排放至大氣中。其中排放的CO中有一部分未完全燃燒,一部分未經(jīng)過(guò)燃燒室,從蓄熱室主墻串漏至下降火道,隨煙氣排放。
二系統(tǒng)調(diào)整6000 m³高爐煤氣用量,含CO量為2184kg,二系統(tǒng)11點(diǎn)減少CO排放1219kg,12點(diǎn)減少CO排放量1089kg,平均1154kg,數(shù)據(jù)表示,本次降低的6000m³高爐煤氣中燃燒高爐煤氣為1029kg,占比47.2%,剩余52.8%。對(duì)比一二系統(tǒng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),二系統(tǒng)燃燒高爐煤氣量少,兩系統(tǒng)煙氣氧含量在7.5%左右,說(shuō)明二系統(tǒng)爐墻串漏更為嚴(yán)重。實(shí)際情況下3、4號(hào)爐亂簽號(hào)多,3號(hào)爐101#-103#蓄熱室可能燒損,4號(hào)爐151#-153#蓄熱室可能燒損。
綜上分析,修復(fù)蓄熱室主單墻,減少高爐煤氣串漏量,有助于減少CO排放。密封廢氣盤(pán)及兩叉部、蓄熱室封墻等部位可以減少高爐煤氣泄漏量,間接增加進(jìn)入煙氣中的CO含量,使CO排放量增多。
為繼續(xù)對(duì)比數(shù)據(jù),從一系統(tǒng)3月23日-25日取多點(diǎn)進(jìn)行對(duì)比分析,煤氣量范圍包括9.2萬(wàn)km³/h -9.7萬(wàn)km³/h,數(shù)據(jù)如下表2-2:
表2-2小時(shí)CO平均排放量統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間 |
7點(diǎn)-14點(diǎn) |
14點(diǎn)-22點(diǎn) |
22點(diǎn)-10點(diǎn) |
18點(diǎn)-2點(diǎn) |
煤氣量(km3/h) |
97 |
95 |
90 |
92 |
廢氣排放(萬(wàn)m3/h) |
29.0 |
28.5 |
28.1 |
28.2 |
實(shí)測(cè)濃度(mg/m3) |
8316.0 |
6741.5 |
5018.3 |
6071.0 |
小時(shí)排放(kg) |
2331.0 |
1957.0 |
1465.7 |
1714.7 |
CO排放差值(mg/m3) |
|
-1574.5 |
-1723.2 |
1052.7 |
CO排放差值(kg) |
|
-434 |
-298 |
143 |
根據(jù)表中數(shù)據(jù)可以看出,隨著煤氣量減少,CO小時(shí)排放量逐步減少,將表中數(shù)據(jù)按照煤氣量從大至小排列,并制作出分布圖如下圖2-1:
圖2-1小時(shí)排放CO量與高爐煤氣流量關(guān)系圖
圖中看出,在高爐煤氣含量為92 km³/h-97 km³/h的區(qū)間內(nèi),CO小時(shí)排放數(shù)量與高爐煤氣流量成線性關(guān)系,根據(jù)線性回歸方程公式求得關(guān)系方程為:
y=1170x-9072
將第一次數(shù)據(jù)分析中一系統(tǒng)96km³/h降低至92km³/h高爐煤氣流量帶入方程中,發(fā)現(xiàn)方程存在一定誤差,原因?yàn)楦郀t煤氣流量與CO排放量并不只存在線性關(guān)系,還與當(dāng)時(shí)的高爐煤氣含C量及空氣量有關(guān)。本次取三天數(shù)據(jù)分析,其中高爐煤氣熱值發(fā)生明顯波動(dòng),推測(cè)CO含量也會(huì)存在波動(dòng)。將方程帶入二系統(tǒng)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),誤差更大,原因?yàn)橐欢到y(tǒng)加熱參數(shù)不同,其CO排放量與一系統(tǒng)存在差距。
根據(jù)本次試驗(yàn)假設(shè),當(dāng)邯寶焦化廠一系統(tǒng)高爐煤氣流量只在特定區(qū)間內(nèi),且高爐煤氣成份沒(méi)有波動(dòng)的情況下,兩者之間接近特定的線性方程。當(dāng)高爐煤氣流量降低至某一范圍,燃燒的CO占比增大,排放的CO占比減少,當(dāng)流量升高至某一范圍時(shí),燃燒的CO占比減少,排放的CO占比增大。
2.2焦?fàn)t加熱與CO排放關(guān)系
本次研究的焦?fàn)t交換時(shí)間為20分鐘,取一系統(tǒng)8點(diǎn)至8點(diǎn)20數(shù)據(jù)如下表2-3:
表2-3 CO排放量統(tǒng)計(jì)表
監(jiān)測(cè)時(shí)間 |
廢氣排放量(m³) |
實(shí)測(cè)濃度(mg/m³) |
排放量(kg) |
08:20 |
4899 |
10368 |
51 |
08:21 |
5222 |
10606 |
55 |
08:22 |
5118 |
5814 |
30 |
08:23 |
4982 |
5633 |
28 |
08:24 |
5440 |
5602 |
30 |
08:25 |
5215 |
5737 |
30 |
08:26 |
5392 |
5817 |
31 |
08:27 |
5031 |
5834 |
29 |
08:28 |
4902 |
6872 |
34 |
08:29 |
5389 |
10779 |
58 |
08:30 |
5288 |
6198 |
33 |
08:31 |
5299 |
5691 |
30 |
08:32 |
5165 |
5774 |
30 |
08:33 |
5234 |
5757 |
30 |
08:34 |
5233 |
5798 |
30 |
08:35 |
5031 |
5715 |
29 |
08:36 |
5121 |
5855 |
30 |
08:37 |
5215 |
5942 |
31 |
08:38 |
5332 |
5966 |
32 |
08:39 |
5254 |
6051 |
32 |
08:40 |
4986 |
8325 |
42 |
08:41 |
5144 |
10200 |
52 |
圖2-2 CO排放量分析圖
由表中數(shù)據(jù)看出,廢氣排放量在20分、30分、40分有略微下降,CO實(shí)測(cè)濃度在這個(gè)時(shí)間有大幅上漲現(xiàn)象,對(duì)應(yīng)的正是1、2號(hào)焦?fàn)t加熱系統(tǒng)交換時(shí)間。由此分析,在焦?fàn)t加熱交換過(guò)程中,煤氣砣與廢氣砣動(dòng)作時(shí),有廢氣砣未關(guān)嚴(yán)的情況發(fā)生,部分高爐煤氣隨廢氣排放,排放量為4672mg/min,小時(shí)排放量為2.8kg。這部分CO排放主要治理辦法為逐個(gè)打開(kāi)廢氣盤(pán),處理煤氣砣,使下降時(shí)煤氣砣密封完好,上升時(shí)廢氣坨密封完好。
2.3干熄焦煙氣與CO排放關(guān)系
一二系統(tǒng)脫硫脫硝均引入干熄焦煙氣,煙氣中含有少量焦?fàn)t煤氣,也含有CO,本次一系統(tǒng)干熄焦檢修,分別取檢修前五天及檢修時(shí)五天數(shù)據(jù)分析如下表2-4:
表2-4 CO排放量統(tǒng)計(jì)表
監(jiān)測(cè)時(shí)間 |
3月14日 |
3月15日 |
3月16日 |
3月17日 |
3月18日 |
3月25日 |
3月26日 |
3月27日 |
3月28日 |
3月29日 |
|
一氧化碳 |
實(shí)測(cè) 濃度 (mg/m³) |
8,423 |
6,459 |
7,553 |
6,455 |
7,433 |
5,566 |
5,615 |
5,750 |
5,400 |
5,541 |
排放 量(kg) |
63,742 |
44,813 |
51,153 |
42,568 |
49,007 |
34,610 |
36,760 |
39,253 |
38,240 |
39,236 |
圖2-3 CO排放量對(duì)比分析圖
3月14日-3月18日日均CO排放量為50256kg,3月25日-3月29日平均日排放37619kg,日均差值12636kg,小時(shí)差值527kg,一系統(tǒng)廢氣量為300000 m³/h,則可計(jì)算出小時(shí)平均差值1755mg/ m³。
二系統(tǒng)查找干熄焦定修時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)無(wú)干熄焦煙氣后CO排放量平均每分鐘差值為2500 mg/ m³。
3 排放CO數(shù)據(jù)分析
總結(jié)以上分析內(nèi)容,煙囪排放的CO來(lái)源為高爐煤氣未燃燒部分,高爐煤氣串漏部分、廢氣盤(pán)串漏部分、干熄焦煙氣部分,且在特定區(qū)間內(nèi)的CO排放量與高爐煤氣流量接近線性關(guān)系。其中一系統(tǒng)日均排放CO量7000mg/ m³中,有1755mg/ m³CO來(lái)自干熄焦煙氣,占比25%。二系統(tǒng)日均排放CO量9000 mg/m³,其中干熄焦煙氣2500mg/m³,占比27.8%。
4.降低CO措施探討
經(jīng)數(shù)據(jù)對(duì)比后,減少CO排放重點(diǎn)是高爐煤氣泄露部分及未燃燒部分,分為3方面,一是控制廢氣盤(pán)空氣風(fēng)門(mén)開(kāi)度,調(diào)節(jié)空氣過(guò)剩系數(shù),使高爐煤氣與空氣充分混合燃燒,減少未燃燒CO排放;二是處理蓄熱室主單墻,減少高爐煤氣串漏;三是調(diào)整干熄焦煙氣含量,降低CO排放。廢氣砣泄露占比很小,但是及時(shí)處理、密封也可小幅減少CO排放。在此基礎(chǔ)上,減少高爐煤氣用量也可明顯降低CO排放量,對(duì)于焦?fàn)t工藝,增加更多的焦?fàn)t煤氣,既可以保證焦?fàn)t溫度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)值,又可減少CO排放。
本次探究?jī)H是初步分析數(shù)據(jù),最終治理CO排量的辦法還需探索,總的來(lái)說(shuō)是從兩大方面處理,一是根源上減少CO泄露,通過(guò)控制高爐煤氣燃燒量來(lái)減少高爐煤氣用量,二是采用催化法或吸附法控制排量中的CO,從而滿足國(guó)家日益嚴(yán)峻的環(huán)保管控要求。
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