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中新鋼鐵2050高爐高比例搗固焦生產(chǎn)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-10-11  作者:李國(guó)勝  瀏覽次數(shù):4178
 
核心提示:摘要:中新鋼鐵2050m3高爐2022年1月份采用全頂裝焦開(kāi)爐,開(kāi)爐順利達(dá)產(chǎn)。迫于鋼鐵形勢(shì)倒逼,生產(chǎn)成本壓力,開(kāi)爐穩(wěn)定后,高爐逐步減少頂裝焦配比,增加一級(jí)搗固焦、準(zhǔn)一級(jí)搗固焦配比。通過(guò)精細(xì)化管理、設(shè)備穩(wěn)定保證、平臺(tái)漏斗布料模式調(diào)整,到2022年10月份,高爐焦炭結(jié)構(gòu)成功調(diào)整為20%+頂裝焦+70%一級(jí)搗固焦+10%準(zhǔn)一級(jí)搗固焦,高爐生產(chǎn)穩(wěn)定,順行良好,燃料比成功控制在510kg/t左右。
 中新鋼鐵2050高爐高比例搗固焦生產(chǎn)實(shí)踐

李國(guó)勝

(江蘇中新鋼鐵集團(tuán)煉鐵廠)

摘要:中新鋼鐵2050m³高爐2022年1月份采用全頂裝焦開(kāi)爐,開(kāi)爐順利達(dá)產(chǎn)。迫于鋼鐵形勢(shì)倒逼,生產(chǎn)成本壓力,開(kāi)爐穩(wěn)定后,高爐逐步減少頂裝焦配比,增加一級(jí)搗固焦、準(zhǔn)一級(jí)搗固焦配比。通過(guò)精細(xì)化管理、設(shè)備穩(wěn)定保證、平臺(tái)漏斗布料模式調(diào)整,到2022年10月份,高爐焦炭結(jié)構(gòu)成功調(diào)整為20%+頂裝焦+70%一級(jí)搗固焦+10%準(zhǔn)一級(jí)搗固焦,高爐生產(chǎn)穩(wěn)定,順行良好,燃料比成功控制在510kg/t左右。

0  概述

中新鋼鐵2050高爐采用框架式結(jié)構(gòu)。本體采用全冷卻壁結(jié)構(gòu),從爐底開(kāi)始到爐喉鋼磚共15段冷卻壁。爐底爐缸區(qū)域(風(fēng)口區(qū)以下第 1~3 段)采用光面低鉻鑄鐵冷卻壁,風(fēng)口區(qū)(第 4 段)采用光面球墨鑄鐵冷卻壁。爐腹、爐腰和爐身下部高熱負(fù)荷區(qū)域(第 5~9 段)軋制銅冷卻壁,爐身中部和中上部區(qū)域(第 10~14 段)采用鑲磚球墨鑄鐵冷卻壁,爐身上部區(qū)域(第 15 段)采用倒扣鑲磚球墨鑄鐵冷卻壁,全爐采用全軟水密閉冷卻方式。爐頂采用PW型串罐式旋轉(zhuǎn)溜槽布料方式。配備AV71-16風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)采用BPRT系統(tǒng)。高爐設(shè)計(jì)鐵口2個(gè),風(fēng)口26個(gè)。

大高爐因其料柱高,有效重量大,對(duì)焦炭的強(qiáng)度要求嚴(yán)格,包括機(jī)械強(qiáng)度和熱強(qiáng)度,對(duì)于熱強(qiáng)度的要求更加嚴(yán)格。焦炭在高爐內(nèi)的骨架作用是其他燃料不可代替,也是無(wú)法代替的,基于頂裝焦和搗固焦的本質(zhì)區(qū)別,目前中大型高爐頂裝焦一般都在50%以上甚至100%頂裝焦來(lái)保證高爐的透氣性、透液性,以確保高爐的穩(wěn)定順行。中新鋼鐵2050m³高爐成功打破常規(guī),將搗固焦配比提升至80%,高爐穩(wěn)定順行,成本指標(biāo)受控。本文從頂裝焦與搗固焦區(qū)別、原料把控、篩分管理、裝料制度、熱制度與造渣制度、送風(fēng)制度、出鐵管理幾個(gè)方面分享經(jīng)驗(yàn)。

1  頂裝焦與搗固焦性能對(duì)比

由于制焦工藝的差異及配煤煤種的不同,頂裝焦與搗固焦在物理性能、機(jī)械性能、熱性能方面存在本質(zhì)差異。一、搗固焦密度大于頂裝焦密度,搗固焦密度能夠達(dá)到0.7t/m³,密度增大將影響焦層厚度,延長(zhǎng)高爐冶煉周期。二、自然條件下?lián)v固焦的粒度一般好于頂裝焦,但因其反應(yīng)后氣孔率明顯高于頂裝焦,機(jī)械強(qiáng)度在600-1100℃區(qū)間已經(jīng)遭到破壞,塊狀帶內(nèi)粒度變小厲害,粉末增多。三、搗固焦抗堿能力低,在高爐內(nèi)堿性氧化物的作用下,搗固焦反應(yīng)性將大幅提高,焦炭氣孔率增加,反應(yīng)后強(qiáng)度變差。實(shí)驗(yàn)內(nèi)做出的關(guān)于搗固焦的熱性能指標(biāo)在高爐實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中可信度不高。

2  原燃料質(zhì)量的控制

(1)由于搗固焦機(jī)械強(qiáng)度在爐身上部600-1000℃區(qū)域因反應(yīng)性問(wèn)題而遭到被破壞,將引起塊狀帶壓差升高,另一方進(jìn)入軟熔帶形成焦窗的粒度變小,粉末增加,直接影響軟熔帶透氣性,造成上部壓差升高。因搗固焦反應(yīng)后強(qiáng)度降低,影響料柱的骨架作用,影響滴落帶的透氣性、透液性,造成下部下差升高。所以原料要求高品位,綜合入爐品位控制在57%以上,渣量在340kg/t以下,降低滴落帶及爐缸壓力,保證下部壓差升高幅度甚至不升高;粒度方面減小粒度極差,確保粒度均勻,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓控制在76%以上,球團(tuán)礦轉(zhuǎn)鼓指標(biāo)控制在95%以上,提高塊狀帶透氣性,降低搗固焦的負(fù)面影響。

(2)搗固焦因其制焦工藝的原因,抗堿能力低,在高爐內(nèi)堿性氧化物的作用下,搗固焦反應(yīng)性將大幅提高,焦炭氣孔率增加,反應(yīng)后強(qiáng)度變差。控制堿金屬入爐含量,降低堿金屬對(duì)焦炭反應(yīng)性的催化作用是關(guān)鍵點(diǎn)之一,配吃搗固焦之前制定堿金屬入爐上限3kg/t。經(jīng)原料廠核算控制堿金屬含量,燒結(jié)礦、球團(tuán)礦生產(chǎn)成本將大幅上升,煉鐵重力灰、布袋灰、煉鋼污泥配比降低,精粉成份要求嚴(yán)格,采購(gòu)成本上升。高爐只能選擇配吃堿金屬含量低的塊礦,高爐塊礦比例長(zhǎng)期保持在18%,高爐入爐堿負(fù)荷成功控制在2.5kg/t。2022年9月至2023年3月高爐原料化學(xué)成份均值如表1。

 

表1 2022年9月至2023年3月化學(xué)成份均值原料化學(xué)成份

原料品種

TFe

FeO

CaO

MgO

SiO2

Al2O3

TiO2

K

Na

R2

燒結(jié)

55.8

10.15

10.05

2.00

5.51

2.00

0.11

0.030

0.021

1.82

球團(tuán)

61.12

2.16

0.69

0.45

7.56

0.78

0.15

 

 

 

Pb塊

62.39

/

0.01

/

3.38

1

0.07

/

/

 

南非塊

61.26

/

0.12

/

8.56

1.05

0.05

/

/

 

表2 2022年9月至2023年原料強(qiáng)度指標(biāo)均值

原料品種

轉(zhuǎn)鼓

抗磨

燒結(jié)礦

77.1%

5.2%

球團(tuán)礦

96.8%

1.3%

(3)我廠高爐配吃的搗固焦廠家多達(dá)5家,配吃的頂裝焦廠家多達(dá)4家,因不同焦炭廠家焦炭質(zhì)量存在差異,進(jìn)廠數(shù)量不穩(wěn)定,分廠家配吃很難實(shí)現(xiàn)。為穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,在料場(chǎng)焦炭采用平鋪直取,倒垛配吃的方式提高焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定性。穩(wěn)定的焦炭質(zhì)量能夠提高高爐的穩(wěn)定性,促進(jìn)高爐指標(biāo)的優(yōu)化。焦炭成份及熱性能指標(biāo)如表3:

表3 焦炭成份及熱性能指標(biāo)

焦炭種類(lèi)

廠家

成份

熱性能

外水

灰分

揮發(fā)分

固定碳

反應(yīng)性

反應(yīng)后強(qiáng)度

頂裝焦

鑫天正

0.13

12.70

1.43

85.97

0.70

22-25

63-67

中東

0.93

12.68

1.39

86.00

0.70

22-25

63-67

一級(jí)搗固焦

沂州

0.12

12.49

1.45

86.15

0.62

22-26

63-67

盛發(fā)

0.17

13.01

1.47

85.57

0.68

22-28

62-65

金益德

0.20

12.9

1.44

85.75

0.69

22-28

62-65

隆百融

0.26

13.03

1.40

85.66

0.71

23-27

59-65

準(zhǔn)一級(jí)搗固焦

龍興泰

0.34

12.66

1.45

85.99

0.75

24-28

57-61

3  篩分管理

篩分管理是高爐生產(chǎn)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)之一,高爐的“口糧”合不合高爐的口味,原料質(zhì)量是一方面,槽下篩分起著極其重要的作用。我廠主要從篩板選型、給料機(jī)速度、排料順序等幾個(gè)方面控制槽下篩分,保證合格物料進(jìn)入高爐。燒結(jié)采用上6下3.5、上6下4兩種型號(hào),上6下4篩板排料順序排在兩頭,將其布在料面邊緣和中心位置,提高邊緣和中心的透氣性。塊礦采用5*15mm矩形孔高彈性聚氨酯篩板,在保證篩分要求的前提下,減少清篩板工作,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度。焦炭采用20mm單層篩板,焦丁比35-40kg/t,焦丁與礦同步入爐,焦丁布在料頭,改善邊緣透氣性。各種物料給料速度按照燒結(jié)40kg/s,球團(tuán)40kg/s,焦炭30kg/s,塊礦25kg/s控制,控制篩板料層厚度。

4  裝料制度

高爐開(kāi)爐之初確定采用平臺(tái)+漏斗的布料模式,依據(jù)神網(wǎng)測(cè)定的布料軌跡初步確定基礎(chǔ)布料矩陣,爐喉焦層厚度控制在450-600mm之間,保證焦窗厚度。經(jīng)過(guò)開(kāi)爐及開(kāi)爐后1個(gè)月的摸索,高爐基礎(chǔ)矩陣基本確定,如表4。布料制度的調(diào)整本著“穩(wěn)定焦炭平臺(tái),調(diào)整礦石平臺(tái);穩(wěn)定角度,調(diào)整圈數(shù)”這一基本原則,做到穩(wěn)定焦炭平臺(tái),確保漏斗深度,調(diào)整礦焦比,使中心、邊緣氣流合理匹配。

表4

檔位

10

9

8

7

6

5

圈數(shù)

3

3

2

2

2

2

檔位

10

9

8

7

6

 

圈數(shù)

3

3

3

2

2

 

逐步增加搗固焦配比過(guò)程中,爐況表現(xiàn)為中心氣流弱,邊緣氣流不穩(wěn)定,風(fēng)量萎縮,壓差升高,爐體水溫差升高,冷卻壁壁體溫度波動(dòng)大,煤氣利用下降且不穩(wěn)定,爐況穩(wěn)定性明顯變差,順行區(qū)間變窄,偶有氣流及難行爐況。分析原因:搗固焦反應(yīng)后強(qiáng)度低,料柱骨架作用降低,下部透氣性、透液性變差,風(fēng)口回旋區(qū)焦炭粒度變小,導(dǎo)致中心氣流變差,引起的邊緣氣流不穩(wěn),全壓差升高,風(fēng)量萎縮。調(diào)整思路主要為打開(kāi)中心氣流通路,穩(wěn)定邊緣氣流。方法一減小中心礦焦比,疏導(dǎo)中心氣流;方法二減少內(nèi)環(huán)礦石量,降低礦石的滾動(dòng)效應(yīng);方法三縮小布料平臺(tái),同時(shí)平臺(tái)外推,保證漏斗深度。經(jīng)過(guò)不斷摸索調(diào)整,外環(huán)角度外推1°,焦炭、礦石布料平臺(tái)縮小1°,最終形成基礎(chǔ)料制如表5。

表5

檔位

11

10

9

8

7

6

圈數(shù)

3

3

2

2

2

1

檔位

11

10

9

8

7

 

圈數(shù)

3

3

3

2

1

 

5  熱制度與造渣制度

逐步提高搗固焦配比過(guò)程,物理熱與硅素的匹配明顯發(fā)生變化,相同硅素的情況下鐵水物理熱呈下降趨勢(shì),通過(guò)數(shù)據(jù)分析,相同硅素條件下,物理熱下降約10-15℃。為應(yīng)對(duì)物理熱下降,爐缸熱量?jī)?chǔ)備不足的問(wèn)題,熱制度適當(dāng)調(diào)整,硅素目標(biāo)由原來(lái)的0.30%,調(diào)整到0.40%。造渣制度以生鐵含硫0.025%為目標(biāo),爐渣二元堿度控制在1.22±0.02比較合適。

6  送風(fēng)制度

隨著搗固焦配比的逐步增加,中心氣流不暢的問(wèn)題逐步凸顯,送風(fēng)制度的調(diào)整以開(kāi)中心氣流為主,在保持送風(fēng)風(fēng)量不變的情況下,采用調(diào)整風(fēng)口面積方式摸索合適鼓風(fēng)動(dòng)能。送風(fēng)面積由開(kāi)爐之初的0.2811分四步調(diào)整至0.2584,目前鼓風(fēng)動(dòng)能控制在14500-15800kg.m/s,較原來(lái)提高約500-800 kg.m/s。

7  出鐵管理

增加搗固焦比例使?fàn)t缸內(nèi)焦炭粒度變小,影響爐缸透液性,造成爐前出鐵不穩(wěn)定,鐵口假來(lái)風(fēng)現(xiàn)象增多,渣鐵出不凈,原有出鐵模式不能達(dá)到凈爐缸的目的,爐缸留存渣鐵多,爐缸內(nèi)液面升高。為應(yīng)對(duì)以上出現(xiàn)的問(wèn)題,爐前出鐵制度做了調(diào)整。(1)縮短出鐵間隔,控制在10分鐘以?xún)?nèi);縮小鉆頭使用,由原來(lái)的直徑55的鉆頭調(diào)整到直徑50的鉆頭,延長(zhǎng)出鐵時(shí)間,改善鐵水環(huán)流及爐缸透液性。(2)鐵口深度控制在3.5-3.7m,較正常鐵口深度偏深,降低爐缸液面高度。(3)開(kāi)爐半年時(shí)間調(diào)整鐵口角度至10°,降低爐缸渣鐵儲(chǔ)存量,降低爐缸渣鐵液面。

8  經(jīng)濟(jì)效益分析

通過(guò)采用以上控制手段,在搗固焦配比提高至80%的情況下,高爐燃料比仍控制在510kg水平,基本無(wú)升高,具體數(shù)據(jù)如表6。

表6

月份

2022-10

2022-11

2022-12

2023-1

2023-2

2023-3

燃料比

508.92

511.82

508.37

512.72

510.26

513.79

目前市場(chǎng)上同級(jí)別的頂裝焦與搗固焦噸差價(jià)在300-500元,按照搗固焦配比80%,高爐日產(chǎn)生鐵6500噸考慮,焦比360kg/t,單高爐日創(chuàng)效400*80%*6500*360÷1000=748800元,約75萬(wàn)元。

9  總結(jié)

(1) 提高原料品位,加強(qiáng)篩分能有效降低搗固焦帶來(lái)的負(fù)面影響。

(2) 增加搗固焦比例直接影響高爐的氣流分布,調(diào)整應(yīng)以疏導(dǎo)中心氣流為主,保證中心氣流充沛,適當(dāng)兼顧邊緣氣流。

(3) 大高爐增加搗鼓焦比例,應(yīng)時(shí)刻注意爐缸熱量的變化,上提生鐵含硅量,配合以合適的造渣制度,既能保證爐缸熱量充足,又不影響渣鐵的流動(dòng)性。

(4) 應(yīng)對(duì)爐缸透液性變差,降低爐缸渣鐵液面,延長(zhǎng)出鐵時(shí)間降低出鐵速度,減少爐缸渣鐵液面的波動(dòng)能起到改善作用。

(5) 2000m³級(jí)別高爐鼓風(fēng)動(dòng)能控制在14000 kg.m/s以上能促進(jìn)中心氣流的打開(kāi)。

 
 
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