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馬鋼燒結(jié)點(diǎn)火技術(shù)的升級(jí)與應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-03-28  作者:徐 冰, 黃世來(lái), 梁長(zhǎng)賀, 馬 鵬, 解 超, 王 猛  瀏覽次數(shù):878
 
核心提示:摘 要:馬鋼燒結(jié) 380 m2 燒結(jié)機(jī)采用新型幕簾式點(diǎn)火爐,實(shí)現(xiàn)了在配備有無(wú)熱源保溫罩的前提下,提升點(diǎn)火效果,改善燒結(jié)礦的質(zhì)量。并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了點(diǎn)火爐保溫爐爐膛負(fù)壓的技術(shù)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了保溫爐爐溫平衡,解決了表層燒結(jié)礦開(kāi)裂等一系列難題。實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐煤氣單獨(dú)點(diǎn)火情況下的點(diǎn)火強(qiáng)度自動(dòng)控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。 關(guān)鍵詞:燒結(jié);點(diǎn)火爐;自動(dòng)化
 馬鋼燒結(jié)點(diǎn)火技術(shù)的升級(jí)與應(yīng)用

徐 冰, 黃世來(lái), 梁長(zhǎng)賀, 馬 鵬, 解 超, 王 猛

(安徽省馬鞍山鋼鐵股份有限公司, 安徽 馬鞍山 243000)

摘 要:馬鋼燒結(jié) 380 m2 燒結(jié)機(jī)采用新型幕簾式點(diǎn)火爐,實(shí)現(xiàn)了在配備有無(wú)熱源保溫罩的前提下,提升點(diǎn)火效果,改善燒結(jié)礦的質(zhì)量。并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了點(diǎn)火爐保溫爐爐膛負(fù)壓的技術(shù)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了保溫爐爐溫平衡,解決了表層燒結(jié)礦開(kāi)裂等一系列難題。實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐煤氣單獨(dú)點(diǎn)火情況下的點(diǎn)火強(qiáng)度自動(dòng)控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)。

關(guān)鍵詞:燒結(jié);點(diǎn)火爐;自動(dòng)化

0 引言

馬鋼 380 m2 燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐采用幕簾式點(diǎn)火方式,配備有無(wú)熱源保溫罩,點(diǎn)火效果明顯改善,燒結(jié)礦的質(zhì)量也有了較為顯著的提高。其點(diǎn)火嘴 4 個(gè)為一組進(jìn)行組合,并形成獨(dú)立的燒嘴塊,10 個(gè)燒嘴塊橫向排列,組合成整體點(diǎn)火燒嘴。第一排燒嘴使用焦?fàn)t煤氣,第二排燒嘴使用轉(zhuǎn)爐煤氣。保溫罩采用箱式或管式預(yù)熱系統(tǒng)預(yù)熱點(diǎn)火爐空氣,以期達(dá)到節(jié)約煤氣的效果。

由于馬鋼首次使用幕簾式點(diǎn)火爐,在使用過(guò)程中存在燒結(jié)料邊緣點(diǎn)火質(zhì)量差、點(diǎn)火爐爐襯承受復(fù)雜的熱應(yīng)力、氣流沖刷和混合料飛濺物的侵蝕以及有效降低點(diǎn)火能耗與固耗上升如何平衡等問(wèn)題,有待不斷完善和提升。

1 點(diǎn)火技術(shù)的升級(jí)與應(yīng)用

當(dāng)燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)慢慢通過(guò)點(diǎn)火爐時(shí),燒結(jié)開(kāi)始,由抽風(fēng)機(jī)供氧,從表層向下燃燒,完成燒結(jié)過(guò)程。如果燃燒熱量不足或溫度過(guò)低,則燒結(jié)不徹底,難以成燒結(jié)礦。如燃燒過(guò)量或溫度偏高,則燒結(jié)料過(guò)分熔化而結(jié)殼,會(huì)降低表層燒結(jié)礦的透氣性。因此,點(diǎn)火環(huán)節(jié)對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量、對(duì)燒結(jié)過(guò)程有著重要影響[1-3]

1.1 提高燒結(jié)機(jī)邊緣區(qū)域的點(diǎn)火強(qiáng)度

馬鋼在使用采用新型幕簾式點(diǎn)火爐后,一直存在邊緣點(diǎn)火差的問(wèn)題。在進(jìn)行了大量的生產(chǎn)實(shí)踐調(diào)整后,發(fā)現(xiàn)點(diǎn)火爐中部點(diǎn)火過(guò)剩,而兩側(cè)點(diǎn)火煤氣量不足,故對(duì)點(diǎn)火煤氣分布進(jìn)行優(yōu)化,在總煤氣量大致不變的情況下,將中部點(diǎn)火煤氣使用量減少,加大邊緣煤氣使用量,并適當(dāng)控制兩側(cè)空煤比例,增強(qiáng)火焰強(qiáng)度,改造前后對(duì)比如圖 1、圖 2 所示。同時(shí),對(duì)布料系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,使用一次整形、二次壓料的方式,將邊緣布料強(qiáng)化,從而增強(qiáng)邊緣點(diǎn)火效果。

圖片1 

1.2 點(diǎn)火負(fù)壓的調(diào)整與控制

點(diǎn)火負(fù)壓是燒結(jié)點(diǎn)火的關(guān)鍵,點(diǎn)火負(fù)壓過(guò)高或過(guò)低,對(duì)燒結(jié)點(diǎn)火質(zhì)量影響較大。點(diǎn)火負(fù)壓低,會(huì)造成點(diǎn)好火的混合料表層熱量不易向下引。負(fù)壓過(guò)高,又會(huì)造成點(diǎn)火段燃燒物外噴,熱量損失較大。實(shí)踐證明,1—3 號(hào)風(fēng)箱負(fù)壓控制在抽風(fēng)負(fù)壓的 50%~60%范圍,即 6.0~8.0 kPa,是合適的點(diǎn)火負(fù)壓。

在日常檢修期間,加大了對(duì) 1—3 號(hào)風(fēng)箱的維護(hù),及時(shí)進(jìn)行疏通及補(bǔ)漏。實(shí)際操作中,對(duì) 1—3 號(hào)風(fēng)箱進(jìn)行輪換制自動(dòng)開(kāi)啟,優(yōu)化開(kāi)啟時(shí)間,將蝶閥開(kāi)啟時(shí)間由原來(lái)的 1 min、開(kāi)度 0~100%降低至 30 s、開(kāi)度 0~60%,既解決了過(guò)度開(kāi)啟造成負(fù)壓波動(dòng)大的問(wèn)題,又有效解決了風(fēng)箱在線堵塞問(wèn)題。

1.3 使用微正壓保溫技術(shù)解決燒結(jié)礦表面龜裂

保溫制度不完善容易造成料層表面出現(xiàn)欠熔現(xiàn)象,燒結(jié)礦表面出現(xiàn)浮灰,產(chǎn)生大量返礦,從而導(dǎo)致燒結(jié)生產(chǎn)率降低、燒結(jié)礦冶金性能下降以及燒結(jié)能耗升高。

燒結(jié)混合料點(diǎn)火后,進(jìn)入保溫爐進(jìn)行保溫。為強(qiáng)化保溫效果,一般采用通入熱風(fēng)進(jìn)行保溫。但此種方式投資高,且有含塵氣體進(jìn)入,惡化了燒結(jié)透氣性。如不采用熱風(fēng)保溫技術(shù),在點(diǎn)火保溫段會(huì)出現(xiàn)從臺(tái)車(chē)兩側(cè)滲入冷空氣,燒結(jié)表層燒結(jié)礦急速降溫,造成燒結(jié)礦表面龜裂嚴(yán)重,致使點(diǎn)火后燒結(jié)料層透氣性變化較大,影響燒結(jié)過(guò)程的穩(wěn)定性。

針對(duì)燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐投用后表層燒結(jié)礦龜裂較多的情況,繼續(xù)使用原來(lái)的點(diǎn)火爐保溫箱,延長(zhǎng)了點(diǎn)火爐保溫段長(zhǎng)度,保溫時(shí)間延長(zhǎng)了 5~6 min,緩解了燒結(jié)礦表面龜裂多、點(diǎn)火效果差的情況。

為了克服現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷與不足,采用微正壓保溫技術(shù),利用保溫爐下部風(fēng)箱開(kāi)度控制和保溫爐熱循環(huán)風(fēng)量控制方法,將保溫爐內(nèi)爐膛壓力維持在微正壓狀態(tài),確保保溫爐內(nèi)溫度在 150~350 ℃,并利用表層燒結(jié)自顯熱冷將空氣加熱到 120 ℃。

保溫控制系統(tǒng)根據(jù)保溫段爐膛壓力變化情況,首先控制保溫爐下部風(fēng)箱蝶閥開(kāi)度,通過(guò)調(diào)整燒結(jié)料層風(fēng)量,實(shí)現(xiàn)保溫爐內(nèi)爐膛壓力的調(diào)整。通過(guò)在循環(huán)熱風(fēng)管道設(shè)置風(fēng)量檢測(cè)系統(tǒng),控制循環(huán)熱風(fēng)量,使用保溫爐爐膛壓力信息反饋回風(fēng)量控制器,調(diào)整進(jìn)入保溫爐內(nèi)的熱風(fēng)風(fēng)量,使保溫爐爐膛壓力穩(wěn)定。在循環(huán)熱風(fēng)管道設(shè)置溫度測(cè)量?jī)x表,控制保溫爐爐膛壓力,降低保溫爐爐膛內(nèi)部溫度,使循環(huán)熱風(fēng)溫度穩(wěn)定。

1.4 進(jìn)行燒結(jié)總體風(fēng)量的再平衡分配

燒結(jié)風(fēng)量調(diào)整分配后,解決了尾部燒結(jié)礦冷卻速度較快的問(wèn)題,但前部風(fēng)箱風(fēng)量增加,垂直燒結(jié)速度加快,致使上部燒結(jié)料高溫保持時(shí)間縮短,上部燒結(jié)料存在夾生料的情況。對(duì)燒結(jié) 4—6 號(hào)風(fēng)箱進(jìn)行再控制,尾部風(fēng)箱控制適當(dāng)放寬,適當(dāng)延長(zhǎng)上部燒結(jié)礦燒結(jié)時(shí)間,燒結(jié)礦整體強(qiáng)度得到提升。

1.5 對(duì) A 燒結(jié)機(jī)進(jìn)行優(yōu)化

根據(jù) B 燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐先期使用一年情況中發(fā)現(xiàn)的不足,在更換 A 燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐時(shí)進(jìn)行優(yōu)化。

1)B 燒結(jié)機(jī)新型點(diǎn)火爐前后爐墻據(jù)料面高度為150 mm,造成前后兩端冷風(fēng)串入較多,影響到點(diǎn)火爐一排點(diǎn)火效果以及保溫爐保溫效果。因此,A 燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐將前后爐墻高度降低 50 mm。

2)B 燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐空氣主管進(jìn)入預(yù)熱箱入口段在點(diǎn)火爐爐內(nèi)溫度發(fā)生變化時(shí),主管道抖動(dòng)嚴(yán)重。幕簾風(fēng)直接與空氣主管相連,在大幅使用幕簾風(fēng)時(shí),料面急劇冷卻,致使料面裂紋增加。A 燒結(jié)機(jī)幕簾式點(diǎn)火爐使用預(yù)熱風(fēng),且直接接入空氣主管,消除了 B 燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐問(wèn)題。

3)B 燒結(jié)機(jī)新型點(diǎn)火爐保溫爐換熱箱使用長(zhǎng)方體設(shè)計(jì),換熱箱使用期間換熱箱底部出現(xiàn)變形、焊接點(diǎn)脫焊等故障,致使空氣大面積竄出,嚴(yán)重影響到點(diǎn)火爐的安全使用以及點(diǎn)火效果,煤氣消耗上升約 10%。

A 燒結(jié)機(jī)預(yù)熱箱改造為管式設(shè)計(jì),消除了熱應(yīng)力,并采用蛇形布置,空氣預(yù)熱溫度由 B 燒結(jié)機(jī)的 65 ℃提高到 92 ℃水平。

1.6 燒結(jié)點(diǎn)火自動(dòng)程序的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用

馬鋼原點(diǎn)火方式為焦?fàn)t煤氣點(diǎn)火,經(jīng)過(guò)多年改造,形成了獨(dú)特的焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐煤氣點(diǎn)火方式,且應(yīng)用于新型點(diǎn)火爐,點(diǎn)火效果好。

但是,點(diǎn)火控制中焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐的使用比例、焦?fàn)t轉(zhuǎn)爐時(shí)的空煤比等數(shù)據(jù),均需要人工進(jìn)行控制,煤氣浪費(fèi)較為嚴(yán)重。為實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火穩(wěn)定,需要根據(jù)點(diǎn)火強(qiáng)度、機(jī)速等計(jì)算煤氣流量,并根據(jù)物料濕度進(jìn)行修正,在此基礎(chǔ)上,再根據(jù)點(diǎn)火爐溫度對(duì)流量進(jìn)行微調(diào)。

因?yàn)檗D(zhuǎn)換爐煤氣的單位熱值價(jià)格較低,所以,在本設(shè)計(jì)中在一排使用焦?fàn)t煤氣,并進(jìn)行小流量定量控制。由二排轉(zhuǎn)爐煤氣來(lái)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火溫度的穩(wěn)定。自動(dòng)控制模型原理如圖 3 所示。

圖片2 

1)自動(dòng)控制。根據(jù)機(jī)速、混合料濕度的跟蹤及目標(biāo)點(diǎn)火溫度,并與實(shí)際測(cè)定值相對(duì)比,計(jì)算得出轉(zhuǎn)爐煤氣的設(shè)定值,輸出控制信號(hào)調(diào)節(jié)閥位,實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)自動(dòng)控制。

2)定量設(shè)定。操作員能夠設(shè)定閥位,控制加水量。

2 應(yīng)用效果

A 燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐投用后,點(diǎn)火能耗較 B 燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐下降 10%左右,并且在加強(qiáng)燒結(jié)表面點(diǎn)火、解決邊緣點(diǎn)火差及燒結(jié)上部燒結(jié)礦強(qiáng)度的同時(shí),燒結(jié)內(nèi)返率下降,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓質(zhì)量上升。

圖片3 

從表 1 可以看出,燒結(jié)內(nèi)返率由改造前的平均18.74%降低至現(xiàn)在的平均 17.02%水平,燒結(jié)礦成品率上升 1.72%。按照 2016 年 1—10 月份燒結(jié)礦產(chǎn)量707.6 萬(wàn) t 計(jì)算,增產(chǎn)可達(dá)到 6.9 萬(wàn) t,按燒結(jié)礦加工成本為 51.78 元 /t 保守計(jì)算,年降本可達(dá)到 357 萬(wàn)元。

3 結(jié)語(yǔ)

燒結(jié)生產(chǎn)正朝著大型化、智能化方向發(fā)展,尤其對(duì)大型燒結(jié)機(jī)而言,生產(chǎn)過(guò)程平衡是確保燒結(jié)質(zhì)量的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。馬鋼使用新型點(diǎn)火爐,通過(guò)應(yīng)用點(diǎn)火爐預(yù)熱風(fēng)溫控制、保溫爐爐膛壓力及溫度控制以及點(diǎn)火強(qiáng)度自動(dòng)控制等技術(shù),實(shí)現(xiàn)了降低表層燒結(jié)礦龜裂、提高點(diǎn)火強(qiáng)度和降低返粉的目標(biāo)。燒結(jié)全過(guò)程自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化和智能化控制,將是燒結(jié)生產(chǎn)提標(biāo)降耗的必由之路,也是十分有意義的研究方向。

參考文獻(xiàn)

[1] 于強(qiáng),李強(qiáng).太鋼燒結(jié)點(diǎn)火技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步[J].燒結(jié)球團(tuán),2006(3):26-29.

[2] 張群山,戚義龍,徐冰,等.馬鋼降低 2×380 m2 燒結(jié)機(jī)固體燃耗的生產(chǎn)實(shí)踐[J].安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2016(4):17-22.

[3] 丁雪,何志軍,張紅軍,等.保溫制度對(duì)表層燒結(jié)礦質(zhì)量的影響[J].遼寧科技大學(xué)學(xué)報(bào),2011(1):33-35.

 
 
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