朱所成 蔡浩
(酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司)
摘 要:本文對酒鋼1號高爐爐況失常后的強化冶煉進(jìn)行了總結(jié),結(jié)合1號高爐原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定、爐況波動等情況,通過對高爐采取加強原燃料管理、優(yōu)化上下部制度及日常操作、抓好爐前管理等手段,高爐產(chǎn)量穩(wěn)步提高,焦比不斷降低,各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不斷進(jìn)步。
關(guān)鍵詞 高爐;強化冶煉;順行;出鐵;鼓風(fēng)動能;高產(chǎn)
1 概述
酒鋼1號高爐有效容積1800m3,設(shè)有2個出鐵口,26個風(fēng)口,配有4座內(nèi)燃式熱風(fēng)爐。自2018年1月份以來,高爐綜合入爐品位由53%下降至51%,焦炭CSR由69%下降至62%且不穩(wěn)定,受原燃料質(zhì)量下降變化影響,爐況出現(xiàn)波動,產(chǎn)量持續(xù)偏低,爐況恢復(fù)較為困難(爐況失常過程中經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1),爐況恢復(fù)前期過程中,將重心放在下部熱制度以及上部裝料制度調(diào)整上,經(jīng)過一段時間調(diào)整后,爐況強化冶煉未達(dá)到預(yù)期。經(jīng)過對影響爐況的內(nèi)外要素原因分析后,通過調(diào)整下部送風(fēng)制度、細(xì)化高爐操作、優(yōu)化操作參數(shù)、加強入爐料和爐前出鐵管理等措施,高爐爐況逐步恢復(fù)順行。
2 強化冶煉實踐
2.1 加強原燃料入爐管理
由于受地理條件和市場形勢限制,1號高爐所用原燃料質(zhì)量波動較大,2017年10月開始爐況失常后,上部靜壓頻繁冒尖,出現(xiàn)邊緣管道。前期分析邊緣過重,采取調(diào)整裝料制度適當(dāng)發(fā)展邊緣,但未達(dá)到預(yù)期效果。后經(jīng)過入爐料的查看,發(fā)現(xiàn)入爐料的篩分等方面未做到精細(xì)管理,導(dǎo)致除塵灰量由90t/d上升至105t/d,為能夠做到“粗糧細(xì)做”采取以下措施提高原燃料入爐管理:
(1)經(jīng)過對1#-16#給料機角度測量,工作角度在6-13°,導(dǎo)致給料機嚴(yán)重自流,過篩效果差,通過將給料機角度下調(diào)至5°,同時在給料機下料口加可調(diào)節(jié)擋板,有效控制了料流量。同時對振篩振幅進(jìn)行調(diào)整,加強過篩效果,從而改善入爐篩分情況,降低入爐粉末,在原燃料較差情況保證入爐料粉末及時篩凈從而確保入爐料的質(zhì)量提升。
(2)針對1號高爐拉料快,地溝各振篩人工清理時間長影響拉料速度,通過備料畫面增加1#—16#振篩清篩時間設(shè)定程序,備料操作人員可根據(jù)實際拉料速度與篩面料量合理調(diào)整振篩清篩時間,既滿足拉料速度,又有效清理振篩。
(3)強化原燃料過程控制,通過優(yōu)化1號高爐拉料方式來提高上料速度和保證原燃料過篩效果,即:前兩車礦振料時間充予就盡量多拉,第三車相對振料時間受限就把設(shè)定量減下來,解決了第三車礦料車到底后不能及時振夠料的問題,又增加了振料時間,提高過篩效果。
通過上述措施,高爐除塵灰量下降至85t/d,給料機篩下粉末增加,2018年2月后,高爐上部塊狀帶透氣性改善,高爐上部靜壓冒尖次數(shù)減少。
2.2 調(diào)整合適的鼓風(fēng)動能,活躍爐缸
進(jìn)入2018年1月后,隨著爐況失常,爐底中心溫度逐步由410℃下降至360℃,鐵水物理溫度最高在1450℃,與爐況失常前最高1500℃相比,降幅較大,渣鐵流動性降低。爐況調(diào)整上前期先采取上部料制調(diào)整。1號高爐采用“中心+漏斗”的布料模式,爐況失常后,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)尚可。考慮到當(dāng)前的經(jīng)營形勢下,降成本是首要考慮因素,因此料制調(diào)整上主要通過縮小布料角差,降低布料平臺寬度,增大漏斗,同時調(diào)整布料矩陣中心礦焦的角度和環(huán)數(shù),降低中心礦焦比,發(fā)展中心氣流為主,未考慮“中心加焦”的布料模式。同時下部調(diào)整熱制度,控制爐溫的化學(xué)熱[si]>0.6%。但調(diào)整后效果不明顯,爐底中心溫度繼續(xù)由360℃下降至260℃,爐缸的活躍性進(jìn)一步降低。
經(jīng)過對爐況的分析,結(jié)合當(dāng)前的原燃料條件,分析認(rèn)為:目前燒結(jié)礦的品位低、高爐渣量大,焦炭反應(yīng)后強度下降,加之燒結(jié)礦使用進(jìn)口精礦粉后,低溫還原粉化率高、軟化溫度高、高爐軟熔帶位置低、料柱透氣性差,使得中心不易吹透,惡心循環(huán)進(jìn)一步加劇渣鐵流動性變差,中心不活躍。需要對下部送風(fēng)制度進(jìn)行調(diào)整,在當(dāng)前的小風(fēng)量前提下,增大鼓風(fēng)動能從而活躍爐缸,改善爐缸工作狀態(tài)。鼓風(fēng)動能是高爐下部調(diào)節(jié)的重要參數(shù)之一,長期的爐況調(diào)整經(jīng)驗表明,鼓風(fēng)動能適宜,有利于高爐爐缸工作狀態(tài)均勻活躍,爐內(nèi)下部初始煤氣流分布合理,爐況穩(wěn)定順行。經(jīng)前期爐況經(jīng)驗,1號高爐適宜鼓風(fēng)動能在85±2Kj/S,爐況順行強化冶煉時鼓風(fēng)動能上限,反之則下限。2018年2月下旬,休風(fēng)先后將鐵口區(qū)域的風(fēng)口更換為小長風(fēng)口,風(fēng)口面積由0.2902m2逐步縮小至0.2866m2。縮小進(jìn)風(fēng)面積后,風(fēng)量基本穩(wěn)定在3000-3100m³/min區(qū)間,鼓風(fēng)動能逐漸增加,在上部調(diào)節(jié)的配合下,鼓風(fēng)動能基本穩(wěn)定在83Kj/S,鐵水物理熱逐步上升至1480℃,爐底中心溫度逐步上升至290℃(見圖1)。2018年3月上旬,入爐品位基本不變,通過進(jìn)一步加強對入爐原燃料質(zhì)量的管理,實現(xiàn)了粗糧細(xì)作,料柱上部透氣性得以改善,至5月中旬休風(fēng)進(jìn)一步縮小風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積至0.2758 m2(見表2),風(fēng)量基本維持在3100-3200m³/min區(qū)間,鼓風(fēng)動能增加至86-89Kj/S,爐底中心溫度逐步回升。2018年7月,爐底中心溫度恢復(fù)并穩(wěn)定到380℃,鐵水物理熱基本在1490℃,爐渣的粘度、流動性得以改善,煤氣熱能、化學(xué)熱能得以充分利用,爐缸工作狀態(tài)明顯轉(zhuǎn)好,爐況順行,爐內(nèi)各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得以優(yōu)化(見表3),逐步實現(xiàn)1號高爐強化冶煉。
2.3 富氧大噴煤操作
在4月份爐況逐步恢復(fù)后,逐步增加噴煤量和富氧率。在操作上,爐內(nèi)提高高富氧的同時,配合大噴煤的方針。5月份將富氧量逐步維持在7000m3/h,在操作調(diào)劑上,盡量避免停煤操作,減少煤量波動,規(guī)定小時噴煤量的上下限,煤量調(diào)劑要求早動少動。由于富氧后利于爐內(nèi)邊緣氣流發(fā)展,料制調(diào)整上輔以壓邊開中心的裝料制度,在噴煤及富氧設(shè)備維護(hù)上做到“勤檢查,早發(fā)現(xiàn)”,杜絕設(shè)備原因停氧導(dǎo)致邊緣加重影響爐況順行。因1號高爐沒有加濕鼓風(fēng)系統(tǒng),所以在富氧又采用高風(fēng)溫時,控制理論燃燒溫度不超2500℃,理論燃燒溫度過高時,優(yōu)先調(diào)整富氧量控制理論燃燒溫度,隨著富氧提升后高爐利用系數(shù)逐步提升。
2.4 穩(wěn)定的高風(fēng)溫操作
1號高爐配有4座高溫內(nèi)燃式熱風(fēng)爐,同時配有熱風(fēng)爐預(yù)熱器,但6號熱風(fēng)爐2016年停爐,目前投用的實際只有3座熱風(fēng)爐,實行的是“兩燒一送”的送風(fēng)制度,理論上限能提供1170℃以風(fēng)溫。高風(fēng)溫使用能有力推動強化冶煉,同時高風(fēng)溫是高爐煉鐵節(jié)能降耗的有效措施,熱風(fēng)帶入的熱量約占高爐冶煉全部熱量收入的15%~20%,并且基本能被全部利用。酒鋼1號高爐熱風(fēng)爐目前風(fēng)溫理論水平能達(dá)到1170℃,因1號高爐渣量大,焦比高,根據(jù)1號高爐前期生產(chǎn)實踐表明,因此每提高100℃風(fēng)溫,可降低焦比5%左右,增加3%左右的產(chǎn)量。因前期爐況失常,風(fēng)溫使用水平較低,風(fēng)溫使用水平基本在1140℃左右(見圖3),因此,就當(dāng)前1號強化高爐冶煉進(jìn)程來說,提高風(fēng)溫的使用是1號高爐進(jìn)一步強化冶煉的首選措施。
1號高爐在風(fēng)溫使用上,一方面是強化燒爐工作,并加強熱風(fēng)爐設(shè)備管理,減少事故率,提高熱風(fēng)爐熱效率。另一方面要求工長統(tǒng)一操作思路,操作上堅持使用高風(fēng)溫,每班最少換爐7次,風(fēng)溫水平保證在1170℃以上,以提高煤粉燃燒率,保證爐缸充沛的熱量。后期風(fēng)溫基本維持在1180℃,高風(fēng)溫的使用不但活躍了爐缸,提高了渣鐵物理熱,改善了渣鐵流動性及爐渣脫硫能力、有利于節(jié)焦降耗,改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2.5 抓好爐前出鐵管理
隨著高爐強化后,生鐵產(chǎn)量大幅度提高,爐前能否及時出凈渣鐵直接影響到高爐的穩(wěn)定順行。1好高爐入爐原料品位低,渣量大,且不放上渣,爐況恢復(fù)過程中受出鐵影響較大,尤其是在爐況失常中期,渣鐵溫度下降,流動性變差,18年3月份受出鐵間隔時間超過30分鐘導(dǎo)致爐內(nèi)憋風(fēng)大幅度減風(fēng)15次,在爐況恢復(fù)過程中,出鐵是關(guān)鍵。首先要抓好炮泥質(zhì)量,滿足出鐵要求,在爐況強化冶煉期間,將炮泥質(zhì)量逐步更換為質(zhì)量較高的炮泥;其次要維護(hù)號爐前出鐵設(shè)備,均勻出鐵。在日常出鐵組織中做到以下幾點。
(1)穩(wěn)定打泥壓力和打泥時間,確保打泥量控制在12秒,以便鐵口形成穩(wěn)定的泥包。
(2)出鐵間隔時間10-15min,出鐵時間按80-100min來組織出鐵,全天出鐵次數(shù)按15爐次控制。
(2)提高鐵口合格率、出鐵正點率、同時統(tǒng)一爐前操作思想,提高四個班的操作水平,減少人為操作失誤。
通過上述措施,爐前出鐵時間逐步穩(wěn)定,大大減少了鐵前憋風(fēng)現(xiàn)象,為高爐風(fēng)量穩(wěn)定,下料順暢,爐況的長期穩(wěn)定順行和進(jìn)一步提強化冶煉創(chuàng)造了有利條件。
3 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析
隨著上下部調(diào)劑的結(jié)合,在采取加強入爐料的管理,和提高炮泥質(zhì)量穩(wěn)定出鐵后,進(jìn)入2018年4月底后,爐況逐步穩(wěn)定順行,2018年5月后逐步采取高風(fēng)溫加大富氧的模式提高高爐冶煉強度,在2018年7月熱風(fēng)爐預(yù)熱器停用更換風(fēng)溫下降60℃的情況下,焦比逐步穩(wěn)定在425kg/t,利用系數(shù)穩(wěn)定在2.0t/m3·d,取得良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)(見表3),2018年1號高爐生鐵成本名列國內(nèi)前矛。
4 存在問題
1號高爐爐況順行程度和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)雖有進(jìn)步,但離我們目標(biāo)還有一定差距在,下一步強化中還需要解決以下問題:
(1)受干渣余熱發(fā)電項目影響,一號高爐每月計劃8小時配合水渣檢修,長時間多頻次的休風(fēng)對高爐爐缸的活躍性造成一定影響。
(2)北鐵口環(huán)碳溫度高位運行,爐缸碳磚侵蝕加劇,特別是隨著產(chǎn)量的提升護(hù)爐任務(wù)顯得尤為重要。
(3)受熱風(fēng)爐預(yù)熱器更換影響,風(fēng)溫水平較低。
在后續(xù)的強化冶煉過程中,一是要做好每月計劃定修前的準(zhǔn)備工作,及時根據(jù)定修前的爐況情況制定爐況恢復(fù)方案;二是及時監(jiān)控北鐵口區(qū)域環(huán)碳溫度,必要時調(diào)整出鐵場次及其他措施進(jìn)行鐵口維護(hù);三是及時將熱風(fēng)爐預(yù)熱器投用,提高風(fēng)溫水平,進(jìn)一步強化冶煉。
5 結(jié)論
(1)高爐強化冶煉進(jìn)程中,應(yīng)及時根據(jù)原燃料的條件變化及時作出應(yīng)對,在現(xiàn)有的原燃料條件下,加強對入爐料的管理,實現(xiàn)粗糧細(xì)作顯得尤為重要。同時根據(jù)現(xiàn)有的設(shè)備和爐況條件,提高富氧率、高風(fēng)溫是高爐強化冶煉不可或缺的重要手段。
(2)在原燃料條件變差、渣量增加的情況下,爐底中心溫度對爐缸活躍指導(dǎo)意義較高,確定每座高爐適宜的爐底中心溫度范圍指導(dǎo)爐況的調(diào)劑顯得尤為重要,從而根據(jù)爐底中心溫度的變化趨勢來確定爐缸工作狀況,有針對性的采取上下部結(jié)合的方式調(diào)劑確保爐底中心溫度在適宜的范圍內(nèi)波動,從而穩(wěn)定爐況的穩(wěn)定順行。同時,渣量增加焦炭強度下降的情況下,應(yīng)適當(dāng)提高鼓風(fēng)動能,確保爐缸中心活躍。
(3)酒鋼1號高爐冶煉過程中,因原燃料條件限制,綜合入爐品位第,渣量大,爐況失常時,鐵前憋風(fēng)現(xiàn)象較明顯。穩(wěn)定出鐵間隔和出鐵時間在爐況恢復(fù)過程中具有決定性意義,因此根據(jù)爐況冶煉強度進(jìn)程計算炮泥質(zhì)量性價比,并選擇性價比較高的炮泥對高爐強化冶煉具有重要意義。