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舞鋼1#高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)低成本冶煉生產(chǎn)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-02-14  作者:石國頡,鄧衛(wèi)鵬,關(guān)樂榮,卓園  瀏覽次數(shù):4322
 
核心提示:摘 要:對舞鋼1#高爐長周期高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)低成本生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行總結(jié),通過調(diào)整混勻料結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化混勻料制粒效果、提高混勻料料溫、降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)、穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化篩分、優(yōu)化布料方式、強(qiáng)化出鐵組織、完善設(shè)備管理機(jī)制保駕護(hù)航等一系列措施,舞鋼1#高爐實(shí)現(xiàn)了長周期穩(wěn)定順行運(yùn)行,生鐵日產(chǎn)量穩(wěn)定在4600t,焦比下降至324kg/t,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 關(guān)鍵詞:布料方式、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、低成本、穩(wěn)定順行
 舞鋼1#高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)低成本冶煉生產(chǎn)實(shí)踐

石國頡,鄧衛(wèi)鵬,關(guān)樂榮,卓園

(河鋼集團(tuán)舞鋼公司,河南,舞鋼462500)

摘  要:對舞鋼1#高爐長周期高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)低成本生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行總結(jié),通過調(diào)整混勻料結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化混勻料制粒效果、提高混勻料料溫、降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)、穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化篩分、優(yōu)化布料方式、強(qiáng)化出鐵組織、完善設(shè)備管理機(jī)制保駕護(hù)航等一系列措施,舞鋼1#高爐實(shí)現(xiàn)了長周期穩(wěn)定順行運(yùn)行,生鐵日產(chǎn)量穩(wěn)定在4600t,焦比下降至324kg/t,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

關(guān)鍵詞:布料方式、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、低成本、穩(wěn)定順行

舞鋼1#高爐有效工作容積1260m³,22個風(fēng)口,2個鐵口;2014年3月6日建成開爐,2021年3月西南方向爐缸溫度開始出現(xiàn)過高的情況,于4月15日停爐大修對爐缸整體澆筑,5月7日開爐。開爐后,為降低煉鐵成本,通過調(diào)整原料結(jié)構(gòu),操作上配以上下部調(diào)劑相結(jié)合,經(jīng)過一年多的生產(chǎn)實(shí)踐,實(shí)現(xiàn)了高爐的長周期穩(wěn)定順行,高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)(表1含休風(fēng))不斷提升。

圖片1 

1  調(diào)整原燃料結(jié)構(gòu),降低原料成本

1.1  提高雜料配比,降低采購成本

舞鋼有大量自產(chǎn)的脫鋅除塵灰,在鐵前混勻料的配料結(jié)構(gòu)上,通過分析比對,煉鐵廠開始逐步配入公司回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)出的脫鋅灰。通過不斷溝通聯(lián)系,將脫鋅灰品位由原來的35%提高到45%-50%,將ZnO由原來的2%降低到目前的0.3%以下。隨著有害元素的大幅度降低,煉鐵廠將脫鋅灰月配入量穩(wěn)定在2萬噸左右,將鋼渣、除塵灰、氧化鐵皮等雜料配比穩(wěn)定在15%左右,最高能夠達(dá)到17%左右。在富礦粉的選擇上根據(jù)國內(nèi)精粉及非主流進(jìn)口礦的貨源情況,將其配比控制在30%左右。逐步開始降低高品位卡粉配比,逐步提高中等品位礦粉的配比。同時,尋求港口高性價比非主流礦粉,逐步配入印度粉、金布巴粉、PHP混合粉等礦粉。為有效控制高爐有害元素負(fù)荷:煉鐵廠依據(jù)公司磁選渣、脫鋅灰的成分,控制雜料進(jìn)廠標(biāo)準(zhǔn)如表2:

圖片2 

1.2  穩(wěn)定料堆配比,穩(wěn)定成分

在混勻料配料上,通過優(yōu)化生產(chǎn)模式,增加配料皮帶,將雜料均勻配入混勻料堆。同時設(shè)置圓盤皮帶秤的反饋補(bǔ)充,降低了理論配比與實(shí)際配比的偏差。通過降低小時配料量,延長時間,增加配料層數(shù),降低混勻料堆的偏析。目前混勻料單堆配料啟停次數(shù)控制在50次以內(nèi),單堆配料層數(shù)在450層以上。混勻料實(shí)際與理論配比控制在1%以內(nèi)。混勻料TFe偏差控制在±0.8%以內(nèi),混勻料SiO2偏差在±0.5%以內(nèi)。

2  優(yōu)化燒結(jié)工藝,提升燒結(jié)礦產(chǎn)量質(zhì)量

燒結(jié)工序以上限負(fù)壓17.5kPa、終點(diǎn)溫度320℃以上為控制標(biāo)準(zhǔn),在參數(shù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,不斷進(jìn)行強(qiáng)化。在燒結(jié)工藝控制上,燒結(jié)內(nèi)部以降低負(fù)壓為目標(biāo),分別從強(qiáng)化混勻料制粒效果、提高混勻料料溫、降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)等方面入手提升燒結(jié)礦產(chǎn)量及質(zhì)量。

2.1  強(qiáng)化混勻料制粒效果

采用高爐沖渣過濾后的熱水(水溫60℃左右)作為一混補(bǔ)水。不僅加速生石灰的硝化速度,提高生石灰硝化程度。同時避免機(jī)頭蒸汽預(yù)熱因時間短,造成的小球破裂,提升了混勻料的制粒效果。

2.2  提高混勻料料溫

將混合料倉的蒸汽供應(yīng)壓力保持在0.2MPa以上,混合料溫度能夠提高10-15℃左右,機(jī)頭混合料溫基本穩(wěn)定在70℃以上。同時還將蒸汽通入疏料器內(nèi),進(jìn)一步提升料溫。

2.3  降低燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)

燒結(jié)每班對抽風(fēng)系統(tǒng)管道進(jìn)行查漏,根據(jù)漏點(diǎn)情況及時安排進(jìn)行補(bǔ)漏。同時每次定修對機(jī)頭、機(jī)尾密封板進(jìn)行更換。

3  優(yōu)化高爐操作制度

3.1 送風(fēng)制度

高爐采取“兩高兩全”的操作方針,根據(jù)原燃料質(zhì)量、爐料結(jié)構(gòu)變化來調(diào)節(jié)送風(fēng)制度。在氣流控制方面,保證中心氣流強(qiáng)度,確保中心達(dá)到450℃以上,邊緣以穩(wěn)定為主,整體上將煤氣利用率由44.5%提升至在46%~48%。風(fēng)量維持在2950-3000m³/min左右,風(fēng)速在250m/s以上,動能在9000 kg·m/s以上,高爐頂壓穩(wěn)定在210-215 kPa,礦批保持在42±0.5t,風(fēng)溫穩(wěn)定在1180℃以上。

圖片3 

3.2 裝料制度

裝料制度主要以“開放中心氣流,兼顧邊緣”的為主導(dǎo)思想,形成穩(wěn)定的煤氣流分布,在開爐初期,采取小礦批,窄平臺,快速打開中心氣流,快速達(dá)產(chǎn)后,逐步擴(kuò)大礦批,拉寬平臺,兼顧邊緣氣流,防止邊緣過分壓死,高爐壓量關(guān)系緊張,造成高爐難以強(qiáng)化,各項(xiàng)指標(biāo)難題提升,最終形成,的穩(wěn)定料制。

3.3  熱制度與造渣制度

高爐將爐渣二元堿度控制在1.15-1.18,根據(jù)渣中鋁變化,維持適宜鎂鋁比,將鎂鋁比控制在0.55-0.6之間。堅(jiān)持低硅冶煉,硅素控制在0.25-0.35%,物理熱1470-1490℃,保證爐缸熱量充沛,維持爐缸活躍狀態(tài)。

4 重視日常基礎(chǔ)工作

4.1提高出鐵質(zhì)量,避免爐外影響爐內(nèi)

舞鋼1#高爐采用鐵口承包制,將高素質(zhì)職工配置到鐵口崗位上,重獎重罰,切實(shí)提高鐵口維護(hù)質(zhì)量和開堵口操作水平。同時加強(qiáng)炮泥質(zhì)量管理,進(jìn)一步提高炮泥強(qiáng)度,引入炮泥廠家淘汰機(jī)制,確保炮泥出鐵時間、鐵口深度、開口性能、抗渣性能等滿足高爐出鐵需求。

4.2有害元素的控制

舞鋼1#高爐在日常操作中,將高爐頂溫穩(wěn)定保持在120℃以上,以提高爐頂煙塵中有害元素的排出量。在有害元素控制方面,以布袋除塵灰ZnO含量10%,重力除塵灰ZnO含量2%為上限,同時入爐堿負(fù)荷不超4kg/t,鋅負(fù)荷不超400g/t為上限。當(dāng)高爐堿、鋅負(fù)荷及除塵灰有害元素超標(biāo)后,相應(yīng)控制雜料配入量。同時在高爐操作上,根據(jù)爐況變化,適當(dāng)降低爐渣堿度進(jìn)行排堿(排堿持續(xù)一周左右)將堿度由1.15降低到1.1左右。

4.3提高設(shè)備保障能力

在設(shè)備運(yùn)行管理上,明確責(zé)任人,選擇骨干點(diǎn)檢員管理關(guān)鍵設(shè)備,控制故障事故。督促責(zé)任人對關(guān)鍵設(shè)備全部實(shí)行傾向管理。對關(guān)鍵部位的振動、溫度等關(guān)鍵參數(shù)每日測量,繪制傾向管理圖表,掌握設(shè)備狀態(tài)和發(fā)展趨勢。并根據(jù)設(shè)備狀態(tài)合理安排檢修周期。采用日修和定修結(jié)合的設(shè)備維護(hù)模式,著重對隱蔽部位及關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施傾向管理,減少設(shè)備故障率,高爐計劃休風(fēng)由之前的3個月延長制4個月,避免了杜絕因設(shè)備因素造成的減風(fēng)、減氧及無計劃休風(fēng),有效減輕設(shè)備費(fèi)用帶來的成本壓力。

5 結(jié)語

舞鋼煉鐵廠在整個生產(chǎn)過程中全廠樹立“以高爐為中心,不耽誤高爐每一分鐘”的管理理念,高爐在開爐后日產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升并保持在日產(chǎn)4600t以上,燃料比控制在515kg/t以下,并保持了長周期穩(wěn)定順行,為整個公司的生產(chǎn)創(chuàng)效作出了重要貢獻(xiàn)。

5.1 原燃料質(zhì)量在高爐的生產(chǎn)過程中,占比重非常大,因此穩(wěn)定的原燃料質(zhì)量在高爐生產(chǎn)中尤為重要,是高爐高產(chǎn)低耗的保障也有爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)條件。

5.2 隨著高爐的不斷強(qiáng)化,合理匹配上下部調(diào)劑,穩(wěn)定高爐的煤氣流分布,有效改善高爐的透氣性,保證爐缸熱量充沛,維持爐缸活躍狀態(tài),是高爐爐況穩(wěn)定的保障。

5.3 爐前出鐵要保證渣鐵排放的連續(xù)性、均勻性,必須保證及時排凈渣鐵,為高爐強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造有利條件,做好基礎(chǔ)保障,同時有害元素的控制與設(shè)備的管理對高爐的長期高產(chǎn)低耗及穩(wěn)定順行也起到至關(guān)重要的作用。

6 參考文獻(xiàn)

[1]  周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2003:64-66.

[2]  李剛,馮小軍,尹憲偉,丁德剛,俞曉林.寧鋼1號高爐提高產(chǎn)能降低消耗生產(chǎn)實(shí)踐[J].煉鐵交流,2021.1.

 

 
 
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