該車間QC小組立足生產實際,直面制約生產的瓶頸,努力探索積極實踐,用智慧攻堅一個個生產難題,實現了降本增效、降低勞動強度、提高燒結產質量等多重效應。《提高燒結機總管溫度達標率》在公司QC成果發表會上被評為一等獎。
從“精料”到“經料”,料種變化頻繁,為了配合多變的原料結構,與經濟配礦同“行”。四車間緊緊圍繞降本增效這個主題,充分發揮崗位職工的聰明才智,把降本增效作為開展QC活動的中心工作,鼓勵車間各QC小組針對本班組的薄弱環節和關鍵問題確立課題進行攻關,以達到改進質量、降低消耗的目的。隨著經濟配礦工作的深入開展,四車間求實QC小組成員首先積極建立各個料種與生產操作參數的關聯數據庫,從料層厚度、混合料水分、聯鎖機制、標準化操作等方面建立數據庫。其次通過配料、混料、主機三大關鍵崗位每15分鐘的生產變化的數據反饋,對燒結生產過程全線掌控,將變料波動對燒結過程的影響減少到最低,實現了雙機組總管溫度100%達標率,實現了料變質量不變的生產目標。
四車間QC小組針對200m2燒結機皮帶消耗超標,尤其是主機礦槽皮帶使用壽命僅為90天左右的實際情況,以提高皮帶使用周期為突破口,確定《延長主機梭式皮帶使用周期》的QC攻關主題。從受料方式、運行方向、運行狀況三個層面對梭式帶兩側積料及落料點情況進行調查,比照主機寬皮帶改造的成功經驗,與崗位職工進行了兩次小改造,徹底解決了梭式帶落料點不正這一難題,使主機梭式皮帶使用周期提高到162天,不僅減少了更換皮帶的勞動強度,還為燒結機順行創造了良好的條件。
為了降低燒結機臺車修理費用提升降本空間,一工段QC小組成員在停產檢修期間,對更換下來的損壞臺車及主機平臺上缺失端蓋的臺車輪,全部補充端蓋,并確保臺車輪端蓋螺絲緊固。在不同時間段時刻監控運行中的臺車輪溫度,在臺車安裝完畢后,及時檢查確保臺車四個輪與上部軌道全面接觸,臺車滑板與滑道接觸均勻。利用停產檢修間隙,測量鋪底料料門與臺車的間隔距離,保證鋪底料厚度符合降低臺車修理費用標準要求,為提升降本空間提供理論數據。