今年初以來,柳州鋼鐵集團(tuán)冷軋廠大力推進(jìn)設(shè)備精細(xì)化管理,在降低維修費(fèi)用的同時提高酸軋機(jī)組的日歷作業(yè)率。截至8月28日,該廠酸軋日歷作業(yè)率達(dá)到80.51%,同比提高2.2%。
設(shè)備管理要實現(xiàn)精細(xì)化,就要徹底改變過去在設(shè)備管理上相對粗放的工作模式。今年初,該廠及時制定設(shè)備管理文件,為設(shè)備精細(xì)化管理夯實基礎(chǔ)。
酸軋是冷軋生產(chǎn)中最重要的生產(chǎn)線。為此,該廠不斷細(xì)化該車間設(shè)備故障分類和原因分析,將電氣和設(shè)備故障原因分為檢查、緊固、潤滑、備件、欠修等9大類別,通過分析、總結(jié)出引起設(shè)備故障的主要原因,為日常設(shè)備管理工作提供必要依據(jù)。
在設(shè)備維護(hù)方面,該廠組織技術(shù)員、操作工和維保人員每月開展一次故障分析,對上個月造成停機(jī)的故障原因進(jìn)行分析,必要時對故障頻發(fā)的設(shè)備進(jìn)行改造。僅上半年,酸軋機(jī)組就完成設(shè)備改造10余次。其中,將入口上料改造為全自動模式就是成功改造的典型之一。此外,該廠還通過計劃換輥、控制換輥時間和縮短交接班時間等措施,不斷提高日歷作業(yè)率。