今年初以來,華菱漣鋼煉鐵廠不斷提升鐵水質量管理水平。鐵水質量從第二季度開始,一步一個臺階,走出了逐季提高的良好趨勢。1月~8月份,該廠鐵水硅穩定率累計達到87.87%,超額完成該公司85%的目標值。其中,8號高爐硅穩定率平均達到91.30%。
第一季度,受高爐生產波動影響,煉鐵廠硅穩定率只有81.94%,離目標值存在較大差距。為此,漣鋼確立了提高煉鐵廠硅穩定率的質量改進項目,煉鐵廠也認真從內部管理查找問題,成立提高煉鐵廠硅穩定率攻關小組。在原料管理上,他們確保原燃料質量的穩定,包括燒結礦堿度、轉鼓強度,球團礦的抗壓強度等。另外,他們還做好原料信息的準確及時傳達,每天對所有原料的質量信息在內部系統上進行公布,方便高爐操作人員針對原燃料質量的變化,及時調整負荷。
他們還在高爐操作上實行爐溫趨勢化、精細化、標準化管理,對影響爐溫的各種因素,依照爐溫變化趨勢,以小時燃料比為參考、以班燃料比為依據,結合即時料速進行分析和判斷,改變以往以即時爐溫的現狀調節負荷的操作誤區,預先調整熱量水平,減少爐溫的波動,達到早動少動的目的。同時,該廠將硅穩定率納入班組對標的指標,加大激勵力度,在爐內班中營造一種比、學、趕、超的氛圍。
通過一系列措施的實施,該廠硅穩定率得到大幅度提升。截至9月10日,該廠累計硅穩定率超目標值近8%,其中最好的高爐硅穩定率達到99%以上。