中國鋼鐵企業網張鋼訊山鋼集團張鋼煉鋼廠煉鋼作業中心,2#轉爐開始兌鐵,主控室里一助手的操作畫面顯示風機提速至800rpm,3分鐘后轉爐回零位,風機開始提速至1000rpm,冶煉3分鐘時,風機進一步提速至1160rpm……隨著轉爐冶煉的“步伐”,操作畫面上的風機轉速也在高低有序地“跳躍”著,一旁OG主控操作畫面上,環縫位移也隨之變化。這是煉鋼廠對2#轉爐風機優化帶來的積極變化。
原來的2#轉爐OG風機控制是轉爐開吹后轉速提至1160rpm,出鋼時降為500rpm,整個運行高速時間約為25分鐘。經過對轉爐冶煉步驟對風機需求的深入分析,本著降低耗電量、提升煤氣回收效率等降本增效原則,煉鋼廠對2#爐OG風機系統進行了全面優化,實行分段控制風機轉速,使轉速與轉爐操作匹配,并設定為自動控制,方便主操人員進行操作(遇特殊情況,可切換為手動),調整后整個運行高速時間約為11分鐘;為避免對環境造成影響,對環縫的調整進行了優化,提前調整環縫位移,既可保證流速和除塵效果,又可保證放散時放散塔排放達標;實現每爐連鎖自動降罩,進一步減少爐口空氣的吸入量,可迅速達到煤氣回收的條件值,保證煤氣品質和煙道末端溫度在合理范圍內。優化實施后,在不增加設備及改造的前提下,年創節電效益50萬元,煤氣濃度提升12%以上,噸鋼平均多回收煤氣約5nm3,年可增效益約381.2萬元。