日前,武鋼條材總廠一煉鋼分廠實現工業純鐵連續批量生產,鑄坯經檢驗,其碳、氮、硫等元素含量均優于國家標準和內控標準,鑄坯表面質量受控,標志著該分廠在時隔6年后成功復產工業純鐵,將為公司煉鋼系統調結構、降低工業純鐵工序成本發揮積極作用。
工業純鐵屬于重要的軟磁材料,主要用于制造變壓器和其它磁性合金材料等,擁有較高的市場經濟效益。由于一煉鋼分廠適應生產高碳鋼,復產工業純鐵必須克服諸多技術工藝和材料困難,對此,該分廠針對此前生產工業純鐵中掌握的經驗和存在的不足,展開技術對標,逐項清理生產條件。通過優化脫硫、RH脫碳工藝和采取調整手段,使鋼水中的碳、氮元素含量低于0.003%,其中硫含量最低控制在0.002%以下。在兩次生產中,該分廠召開生產協調和技術準備會,精心組織生產,技術人員全程跟蹤監控生產,實現鑄坯表面質量達標,實物質量得到有效控制。
一煉鋼分廠成功復產工業純鐵,不僅優化了品種鋼的煉鋼工藝流程,實現武鋼工業純鐵“低成本”生產,進一步推進公司煉鋼系統結構調整,實現重點品種鋼集約化高效冶煉。
工業純鐵屬于重要的軟磁材料,主要用于制造變壓器和其它磁性合金材料等,擁有較高的市場經濟效益。由于一煉鋼分廠適應生產高碳鋼,復產工業純鐵必須克服諸多技術工藝和材料困難,對此,該分廠針對此前生產工業純鐵中掌握的經驗和存在的不足,展開技術對標,逐項清理生產條件。通過優化脫硫、RH脫碳工藝和采取調整手段,使鋼水中的碳、氮元素含量低于0.003%,其中硫含量最低控制在0.002%以下。在兩次生產中,該分廠召開生產協調和技術準備會,精心組織生產,技術人員全程跟蹤監控生產,實現鑄坯表面質量達標,實物質量得到有效控制。
一煉鋼分廠成功復產工業純鐵,不僅優化了品種鋼的煉鋼工藝流程,實現武鋼工業純鐵“低成本”生產,進一步推進公司煉鋼系統結構調整,實現重點品種鋼集約化高效冶煉。