“技術(shù)大拿”小改革作用大
今年以來,八一鋼鐵檢修中心煉鋼維護(hù)部電氣區(qū)注重全員自主創(chuàng)新,鼓勵員工圍繞煉鋼系統(tǒng)產(chǎn)能提升,大膽創(chuàng)新,積極進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。其中員工的兩項(xiàng)攻關(guān)成果有效攻克了生產(chǎn)難題,提高了生產(chǎn)效率。
轉(zhuǎn)爐傾動電動機(jī)的編碼器安裝在電動機(jī)軸后,外部罩的防護(hù)罩與電動機(jī)裝于一體,給日常維護(hù)帶來不便。轉(zhuǎn)爐班組的“技能大拿”陳貴江師傅細(xì)心記下了這個問題,他經(jīng)過現(xiàn)場測量提出建議:將原防護(hù)罩拆掉,在編碼器上方做一個防護(hù)板,利用原防護(hù)罩螺絲孔固定在電機(jī)后端上。此條建議實(shí)施后收效明顯,原來需要15小時才能干完的工作,現(xiàn)在50多分鐘就能解決問題。
同時,作業(yè)區(qū)員工通過技術(shù)攻關(guān),解決了轉(zhuǎn)爐皮帶限位故障率高的問題,使原來需要60分鐘處理的故障5分鐘就能解決。該項(xiàng)目還轉(zhuǎn)化成了一項(xiàng)QC技術(shù)創(chuàng)新成果,并在今年的檢修中心自主管理發(fā)布會上獲得一等獎。