11月10日筆者從安鋼第一煉軋廠安全生產科了解到,該廠生產的高附加值產品,高強度簾線用熱軋盤C78DB,11月份訂單量已經達到了3000噸。這標志著安鋼又一高端高效產品成功打入市場,順利實現(xiàn)了批量生產。
C78DB高碳鋼盤條主要用于制作鋼簾線等冷拉鋼絲,是生產子午線輪胎、高壓膠管必備產品。隨著我國交通運輸業(yè)以及石油開采等產業(yè)的快速發(fā)展,此類產品市場需求日益增加,但由于此鋼種冶煉過程復雜,軋制難度大,對產品質量要求嚴格,一般小型企業(yè)無法生產,所以該產品價格較高,利潤可觀。
為進一步開拓市場,提升安鋼產品檔次,實現(xiàn)品種結構優(yōu)化增效益,今年5月份,該廠和公司產品研發(fā)部門積極合作,在充分進行市場調研后,在原有產品基礎的上,經過多次論證和試驗,終于成功開發(fā)了高強度膠管鋼絲用盤條。
為盡快提升產品實物質量,滿足用戶需求,該廠加強精益管理,從生產源頭抓起,做好冶煉過程控制,嚴格控制終點碳和增碳劑加入量,確保冶煉成分中碳的穩(wěn)定、均勻性,減少成分偏析及鋼中夾雜物。通過控制好底吹氬壓力、流量和時間,使鋼水成分、溫度均勻,確保鋼水潔凈度。實行雙精煉模式,即在轉爐精煉爐進行化渣、升溫,在電爐精煉爐進行合金微調、調溫,保證鋼水中合金含量均勻穩(wěn)定。同時,他們還根據(jù)設備現(xiàn)狀,制定了最佳過熱度控制范圍、電磁攪拌強度及二次冷卻強度,并對鑄坯成分偏析進行了科學優(yōu)化,保證了鑄坯質量。此外,為滿足鋼簾線盤條的高強度和相當韌性的要求,在軋制過程中,他們對高壓除磷水壓、吐絲溫度,斯太爾摩線輥道速度等關鍵性工藝參數(shù)進行了優(yōu)化調整,減少了氧化鐵皮構成,避免了盤條表面裂紋、折疊、耳子、結疤等質量缺陷的形成。
此外,為加快產品的市場推廣進度,該廠安排專人和公司技術中心技術人員一起,深入到下游用戶生產一線,參與產品試用,進行現(xiàn)場跟蹤服務,在取得第一手試用技術參數(shù)的同時,也得到了客戶的一致好評。最終,經過對產品的嚴格檢驗和下游廠家試用,此產品無論從抗拉強度,還是盤條表面質量均達到國內同類產品一流水平,客戶非常滿意,從最初試用不到100噸,到10月份增加2500噸,再到11月份直接訂購3000噸,產品需求不斷增加。目前,安鋼有關部門正與客戶為下一步大批量采購進行積極洽談。
C78DB高碳鋼盤條主要用于制作鋼簾線等冷拉鋼絲,是生產子午線輪胎、高壓膠管必備產品。隨著我國交通運輸業(yè)以及石油開采等產業(yè)的快速發(fā)展,此類產品市場需求日益增加,但由于此鋼種冶煉過程復雜,軋制難度大,對產品質量要求嚴格,一般小型企業(yè)無法生產,所以該產品價格較高,利潤可觀。
為進一步開拓市場,提升安鋼產品檔次,實現(xiàn)品種結構優(yōu)化增效益,今年5月份,該廠和公司產品研發(fā)部門積極合作,在充分進行市場調研后,在原有產品基礎的上,經過多次論證和試驗,終于成功開發(fā)了高強度膠管鋼絲用盤條。
為盡快提升產品實物質量,滿足用戶需求,該廠加強精益管理,從生產源頭抓起,做好冶煉過程控制,嚴格控制終點碳和增碳劑加入量,確保冶煉成分中碳的穩(wěn)定、均勻性,減少成分偏析及鋼中夾雜物。通過控制好底吹氬壓力、流量和時間,使鋼水成分、溫度均勻,確保鋼水潔凈度。實行雙精煉模式,即在轉爐精煉爐進行化渣、升溫,在電爐精煉爐進行合金微調、調溫,保證鋼水中合金含量均勻穩(wěn)定。同時,他們還根據(jù)設備現(xiàn)狀,制定了最佳過熱度控制范圍、電磁攪拌強度及二次冷卻強度,并對鑄坯成分偏析進行了科學優(yōu)化,保證了鑄坯質量。此外,為滿足鋼簾線盤條的高強度和相當韌性的要求,在軋制過程中,他們對高壓除磷水壓、吐絲溫度,斯太爾摩線輥道速度等關鍵性工藝參數(shù)進行了優(yōu)化調整,減少了氧化鐵皮構成,避免了盤條表面裂紋、折疊、耳子、結疤等質量缺陷的形成。
此外,為加快產品的市場推廣進度,該廠安排專人和公司技術中心技術人員一起,深入到下游用戶生產一線,參與產品試用,進行現(xiàn)場跟蹤服務,在取得第一手試用技術參數(shù)的同時,也得到了客戶的一致好評。最終,經過對產品的嚴格檢驗和下游廠家試用,此產品無論從抗拉強度,還是盤條表面質量均達到國內同類產品一流水平,客戶非常滿意,從最初試用不到100噸,到10月份增加2500噸,再到11月份直接訂購3000噸,產品需求不斷增加。目前,安鋼有關部門正與客戶為下一步大批量采購進行積極洽談。