2014年12月7至9日,北滿特鋼軋鋼廠生產(chǎn)準(zhǔn)備大班,緊急完成了Ф101.6mm軋輥的新孔型車削與軋輥裝配,交付生產(chǎn)班使用,為臨時(shí)急合同的正常軋制爭取了寶貴時(shí)間。
12月初,軋鋼廠接到調(diào)質(zhì)材4150鋼國貿(mào)合同,英制尺寸轉(zhuǎn)換后規(guī)格為Φ101.6mm,任務(wù)急、精度要求高。由于此前軋鋼廠沒有此規(guī)格的專用輥,為確保此合同的正常軋制與交付,需提前備好軋輥孔型加工所需的樣板、刀具和配件,采用650的舊軋輥重新車削。軋鋼廠將此新孔型的加工任務(wù)安排給準(zhǔn)備大班,并講清了相關(guān)要求和合同的重要性。
接到指令后,軋輥修補(bǔ)人員的第一反應(yīng)就是——急合同,我們就要急對(duì)待!人員少,班組僅有的三人中,小陸住院了,老繆和張勝利都是重感冒,一直帶病堅(jiān)持工作,“鼻涕一把,淚一把”的。但時(shí)間緊,按計(jì)劃排產(chǎn)10日就要裝爐軋制,“指令如軍令”,他們二話不說,連班準(zhǔn)備孔型加工所需物件。由于客戶對(duì)此規(guī)格英制尺寸要求的正負(fù)尺寸公差精度非常高,加工的難度就加大了,需要操作員工有高度的責(zé)任心。這重任就落在了黨員張勝利的身上。他克服了重感冒和工作環(huán)境艱苦的不利條件,不畏工序繁瑣和勞動(dòng)強(qiáng)度的增加,操作中邊對(duì)照?qǐng)D紙邊用樣板量孔型的尺寸,唯恐出現(xiàn)一丁點(diǎn)的瑕疵。在他的努力下,9日下午,兩支Ф101.6mm軋輥新孔型終于加工完成了!
隨即,軋輥裝配人員組織好了軋輥輔助備件的組裝與裝配工作,經(jīng)測量達(dá)到了此組距的技術(shù)要求,滿足了10日該組距規(guī)格的生產(chǎn)急需。