10月份,柳鋼轉爐廠不斷優化過程控制,降低鐵水消耗,提高生產效率,全月累計產鋼86.9萬噸,噸鋼鐵水耗降至949.8公斤。
進入四季度,轉爐廠根據市場需求變化及效益最大化原則,靈活調整板坯、方坯的生產比例,合理組織生產。同時,根據煉鐵廠鐵水來量,控制好吹煉穩定性,優化造渣制度,加大少渣冶煉比例,提高轉爐終點尤其是終點中磷含量的穩定性,實現了降低轉爐鐵水消耗多產鋼的目的。22日,在接到4500多噸管線鋼的緊急生產任務后,該廠立即從生產到精整工序制訂有效的應對措施,激勵員工保質量搶時間完成任務,并以轉爐一區生產為主,合理調度鐵水走向,加強溝通、提高操作質量、縮短冶煉周期。同時,優化連鑄工序保護澆鑄操作、二冷配水參數、板坯輕壓下參數,穩定溫度控制、拉速控制,對板坯動態輕壓下技術采取專業化管理,保證了連鑄機運行穩順和鑄坯質量。在精整工序,該廠圍繞管線鋼修磨任務開展勞動競賽,采取“一區生產、三個區聯動”的模式,提高鑄坯的攤冷、修磨效率。31日,該廠提前完成管線鋼生產任務,并創連續3日修磨量突破1000噸鋼的紀錄。