中國鋼鐵企業網九鋼訊日前,經過連續攻關,九江鋼鐵公司軋鋼廠高棒∮14mm和∮16mm 兩種規格HRB400E鋼筋降成分試驗獲得成功,并首次實現了批量生產。采用新工藝軋制的兩種規格HRB400E鋼筋共3900噸,經現場檢測,各項性能指標均滿足抗震鋼國家標準要求,目前已全面投放市場。
HRB400E鋼筋的研發,主要通過采用新的工藝,改善組織結構,優化產品的力學性能,在各項指標完全滿足國家標準的基礎上,通過Mm、V等合金成分的降低,使噸材成本下降30余元,達到降本增效的目的。本輪軋制的3900噸∮14mm和∮16mm 兩種規格HRB400E鋼筋,可為公司創造直接經濟效益12萬元以上。
據悉,在研發過程中,工程技術人員經過反復試驗,打破傳統螺紋鋼軋制的工藝局限性,重點在三個方面獲得突破:第一、采用低壓多段穿水技術,改善通條鋼筋的組織結構,優化產品力學性能;第二、采取有效辦法精確控制頭尾溫度;第三、精心控制加熱爐各段溫度軋制線各工序溫度,最大限度避免因溫差超標而影響產品質量的情況出現。
該廠工程技術人員介紹說,這次∮14mm和∮16mm 兩種規格HRB400E鋼筋進行批量生產,不僅能提高產品的經濟效益,更重要的是為今后研發更多規格的高性能抗震鋼筋闖出了一條新路,積累了成功的經驗。