翻開詞典,成語“斤斤計較”帶有貶義色彩,其釋義為:過分計較一些無關緊要的事情。然而,在成本管理中,多些“斤斤計較”往往能賺得“盆豐缽滿”。2014年,柳州鋼鐵集團煉鐵廠在控制電耗問題上便緊抓“斤斤計較,毫厘不讓”的中心思想,從一點一滴中摳出“真金白銀”。2014年該廠噸鐵電耗同比降低7%,累計節約電費5400多萬元。2015年1月份、2月份,在噸鐵電耗指標進一步收嚴的情況下,該廠噸鐵電耗為113.57千瓦時,優于考核值1.43千瓦時,節約電費130多萬元。
強化管理營造降本氛圍
從“斤斤計較”到“盆豐缽滿”,這是柳鋼煉鐵人降成本工作成效最直觀的體現。2014年,煉鐵廠的工序降本目標是噸鐵降低100元。作為煉鐵工序成本的重要組成部分,電耗成本被煉鐵廠列為降本增效的重點來抓。
“培養全員降成本意識,促使每一名員工都養成良好的成本意識和作業習慣,這對節電降本工作的開展至關重要。”煉鐵廠廠長、黨委書記黃慶周說。意識培養源自機制約束。2014年初,煉鐵廠詳細分析影響電耗指標的相關因素并加以反復論證,修訂了《2014年煉鐵廠節電攻關方案》,并將全年的噸鐵電耗目標收嚴至119千瓦時,較上一年度降低了8千瓦時。
“考核細了,大家對成本管理的責任也更加明確了。優化工藝,降低能耗、管理操作是我們工作的指導思想,通過指標分解,使各車間員工都參與到節電工作中來。”機動科副科長陳佐華介紹說。據悉,煉鐵廠每月開展4次用電檢查,加強對照明、空調和通風裝置等用電設備的檢查力度,并在月末開展節電考核,促使員工牢固樹立節電意識。
與此同時,煉鐵廠積極開展三級電能計量改造工程,設計開發了電量統計系統,各崗位可以實時遠程查詢機組、系統等用電量情況,指導員工有序開展節電工作。在攻關工作的推動和考核機制的制約下,一時間,空調悄悄地關了,車間辦公室里燈火通明地現象沒有了,機組空轉現象少了……在全廠范圍內營造出節電不分大小、聚沙亦可成塔的良好氛圍。現在能省則省、點滴必摳,這些字眼已經成為各高爐車間談論節電工作時出現頻率最高的詞匯。
眼睛向內挖掘節電空間
“挖潛力、降成本,必須眼睛向內,從優化過程控制入手。”
“對于高電耗設備,只有勤于思考,積極開展節能改造,才能有效降低電耗。”面對著筆者的詢問,煉鐵廠員工爭先恐后地說出自己的降本竅門。
風機是高爐生產中輸送熱風的重要設備,煉鐵廠使用的風機有電拖鼓風機和汽輪鼓風機兩種類型。“汽輪鼓風機是使用蒸汽作為動力源,提高汽拖風機利用率,可以有效節約電耗,從而達到降低成本的目的。”煉鐵廠機動科科長趙澤文說。
對此,煉鐵廠在保證高爐生產穩定順行的基礎上,堅持保障至少有2臺汽拖風機運行送風,促使2014年汽輪鼓風機組送風時間較上一年度增加1280小時,有效提高汽拖鼓風機利用率,全年減少高爐風機耗電量約1574萬千瓦時。“不僅如此,我們通過強化開停機過程管理,開展大中型機組的經濟運行嚴格控制高爐休風期間機組開停時間,全年高爐電拖鼓風機空轉運行時間同比減少約157小時,有效減少電能浪費。”趙澤文補充說道。
業精于勤,行成于思。在節電攻關工作中,煉鐵廠積極引導員工發揮主觀能動性,創新開展設備節能改造,深挖節電空間,降低設備運行電耗。其中,1號AB高爐結合車間具體實際,對A爐鐵口除塵、B爐爐前除塵進行變頻改造,改造后月節電量約25萬千瓦時;環水車間對3號高爐除塵系統采取壓差控制反吹、合理更換布袋等有效措施,提高布袋的通風率、透氣率及風量,降低電機能耗。
強化管理營造降本氛圍
從“斤斤計較”到“盆豐缽滿”,這是柳鋼煉鐵人降成本工作成效最直觀的體現。2014年,煉鐵廠的工序降本目標是噸鐵降低100元。作為煉鐵工序成本的重要組成部分,電耗成本被煉鐵廠列為降本增效的重點來抓。
“培養全員降成本意識,促使每一名員工都養成良好的成本意識和作業習慣,這對節電降本工作的開展至關重要。”煉鐵廠廠長、黨委書記黃慶周說。意識培養源自機制約束。2014年初,煉鐵廠詳細分析影響電耗指標的相關因素并加以反復論證,修訂了《2014年煉鐵廠節電攻關方案》,并將全年的噸鐵電耗目標收嚴至119千瓦時,較上一年度降低了8千瓦時。
“考核細了,大家對成本管理的責任也更加明確了。優化工藝,降低能耗、管理操作是我們工作的指導思想,通過指標分解,使各車間員工都參與到節電工作中來。”機動科副科長陳佐華介紹說。據悉,煉鐵廠每月開展4次用電檢查,加強對照明、空調和通風裝置等用電設備的檢查力度,并在月末開展節電考核,促使員工牢固樹立節電意識。
與此同時,煉鐵廠積極開展三級電能計量改造工程,設計開發了電量統計系統,各崗位可以實時遠程查詢機組、系統等用電量情況,指導員工有序開展節電工作。在攻關工作的推動和考核機制的制約下,一時間,空調悄悄地關了,車間辦公室里燈火通明地現象沒有了,機組空轉現象少了……在全廠范圍內營造出節電不分大小、聚沙亦可成塔的良好氛圍。現在能省則省、點滴必摳,這些字眼已經成為各高爐車間談論節電工作時出現頻率最高的詞匯。
眼睛向內挖掘節電空間
“挖潛力、降成本,必須眼睛向內,從優化過程控制入手。”
“對于高電耗設備,只有勤于思考,積極開展節能改造,才能有效降低電耗。”面對著筆者的詢問,煉鐵廠員工爭先恐后地說出自己的降本竅門。
風機是高爐生產中輸送熱風的重要設備,煉鐵廠使用的風機有電拖鼓風機和汽輪鼓風機兩種類型。“汽輪鼓風機是使用蒸汽作為動力源,提高汽拖風機利用率,可以有效節約電耗,從而達到降低成本的目的。”煉鐵廠機動科科長趙澤文說。
對此,煉鐵廠在保證高爐生產穩定順行的基礎上,堅持保障至少有2臺汽拖風機運行送風,促使2014年汽輪鼓風機組送風時間較上一年度增加1280小時,有效提高汽拖鼓風機利用率,全年減少高爐風機耗電量約1574萬千瓦時。“不僅如此,我們通過強化開停機過程管理,開展大中型機組的經濟運行嚴格控制高爐休風期間機組開停時間,全年高爐電拖鼓風機空轉運行時間同比減少約157小時,有效減少電能浪費。”趙澤文補充說道。
業精于勤,行成于思。在節電攻關工作中,煉鐵廠積極引導員工發揮主觀能動性,創新開展設備節能改造,深挖節電空間,降低設備運行電耗。其中,1號AB高爐結合車間具體實際,對A爐鐵口除塵、B爐爐前除塵進行變頻改造,改造后月節電量約25萬千瓦時;環水車間對3號高爐除塵系統采取壓差控制反吹、合理更換布袋等有效措施,提高布袋的通風率、透氣率及風量,降低電機能耗。