“汽輪機的設計值是多少?”“請闡述螺紋鋼成材率反復的具體原因。”……4月15日,山鋼集團張鋼公司2014年運營轉型項目結題答辯會正在進行。張鋼組織“精益生產、轉型發展、管理系統提升”項目結題評審組,對通過預驗收的“降低汽輪機汽耗率,提高發電負荷”等14個A級項目進行驗收評審,從“項目的必要性、團隊答辯、問題聚焦和改進措施、方法工具應用、KPI目標完成率、收益效果、數據真實完整性、措施效果的固化、項目實施難度”等9個維度細化驗收評審標準,對項目實際收益和效果進行嚴格審核。
根據山鋼集團“運營轉型,管理提升”活動部署,公司深入開展“精益生產、轉型發展、管理系統提升”活動。經過近一年轉型項目的實施,各單位項目團隊充分借鑒和運用先進管理工具、方法,運用運營轉型五步法,消除生產環節中的浪費,提高生產效率,項目單位的經濟技術指標持續提升,部分指標突破歷史最高水平,形成一批具有推廣價值的項目成果,截止到2014年年底,項目共創效6800多萬元。張鋼“降低鐵鋼材全流程熱能損失”項目獲集團“運營轉型、管理提升”項目驗收評審組評審一等獎,“盤活資產,挖掘資產利用效益”項目獲三等獎。“煉鋼廠標準成本體系建設實施”項目,顯著提高了全員成本節約意識,鋼坯加工費比立項前降低65元/噸;“提高余熱發電量”項目實施期效益23.4萬元,固化期持續改善,月增發電量30萬千瓦時;“公司綜合節電項目”實施后,平均每月節電462萬千瓦時;“降低汽輪機汽耗率,提高發電負荷”項目實施后,汽耗率降至4.29kg/kwh;“提高鋼水到精煉爐成分與溫度達標率”項目實際收益75.05萬元;“提高棒線12mm螺紋鋼成材率”項目截止驗收,成材率達到103.68%,活動期間取得落袋效益181萬元。
按照持續改善的原則,各轉型項目在2014年12月項目結題后繼續跟蹤相關KPI指標,固化推進,對項目的過程控制形成PDCA閉環管理,使項目目標持續改善。
根據山鋼集團“運營轉型,管理提升”活動部署,公司深入開展“精益生產、轉型發展、管理系統提升”活動。經過近一年轉型項目的實施,各單位項目團隊充分借鑒和運用先進管理工具、方法,運用運營轉型五步法,消除生產環節中的浪費,提高生產效率,項目單位的經濟技術指標持續提升,部分指標突破歷史最高水平,形成一批具有推廣價值的項目成果,截止到2014年年底,項目共創效6800多萬元。張鋼“降低鐵鋼材全流程熱能損失”項目獲集團“運營轉型、管理提升”項目驗收評審組評審一等獎,“盤活資產,挖掘資產利用效益”項目獲三等獎。“煉鋼廠標準成本體系建設實施”項目,顯著提高了全員成本節約意識,鋼坯加工費比立項前降低65元/噸;“提高余熱發電量”項目實施期效益23.4萬元,固化期持續改善,月增發電量30萬千瓦時;“公司綜合節電項目”實施后,平均每月節電462萬千瓦時;“降低汽輪機汽耗率,提高發電負荷”項目實施后,汽耗率降至4.29kg/kwh;“提高鋼水到精煉爐成分與溫度達標率”項目實際收益75.05萬元;“提高棒線12mm螺紋鋼成材率”項目截止驗收,成材率達到103.68%,活動期間取得落袋效益181萬元。
按照持續改善的原則,各轉型項目在2014年12月項目結題后繼續跟蹤相關KPI指標,固化推進,對項目的過程控制形成PDCA閉環管理,使項目目標持續改善。