冷鋼煉鐵廠球團車間的高壓輥磨原由變頻器控制,故障頻繁,年維修費用約70萬元,經常影響生產;邊料溜槽經常堵料,使操作工勞動強度加大;邊料要經過一次雜物篩、干燥機、二次雜物篩,加重了設備處理負擔;沒有除鐵器,輥子使用壽命短。
冷鋼煉鐵廠對此制定了改造方案:①甩開高壓變頻器,給PLC一個虛擬運行信號,系統能夠集中聯鎖運行;②增加邊3#、邊4#皮帶,將邊料運送到干2#皮帶上,減輕雜物篩與干燥機負擔;③在配4#皮帶上增加電磁鐵除鐵;④將磨1#皮帶改為可調速的1200mmm皮帶,將邊1#皮帶往南平移500mm,將邊料溜柄下移至磨1#皮帶下,將邊料溜槽的分料閥,在磨1#皮帶上裝分料器。
改造取得了明顯效果,改造一次性投資約15萬元,每年節約變頻器的維修費用約70萬元;提高了高壓輥磨的使用率,延長了輥子的使用壽命;降低了干燥機和雜物篩的負荷;減輕了員工的勞動強度。
冷鋼煉鐵廠對此制定了改造方案:①甩開高壓變頻器,給PLC一個虛擬運行信號,系統能夠集中聯鎖運行;②增加邊3#、邊4#皮帶,將邊料運送到干2#皮帶上,減輕雜物篩與干燥機負擔;③在配4#皮帶上增加電磁鐵除鐵;④將磨1#皮帶改為可調速的1200mmm皮帶,將邊1#皮帶往南平移500mm,將邊料溜柄下移至磨1#皮帶下,將邊料溜槽的分料閥,在磨1#皮帶上裝分料器。
改造取得了明顯效果,改造一次性投資約15萬元,每年節約變頻器的維修費用約70萬元;提高了高壓輥磨的使用率,延長了輥子的使用壽命;降低了干燥機和雜物篩的負荷;減輕了員工的勞動強度。