1至7月,九江鋼鐵公司煉鋼廠實現降本增效6419萬元,較目標多創效586.25萬元。
一直以來,煉鋼廠狠抓目標管理,在指標分解過程中嚴格明確各級人員的責、權、利,并以指標完成情況來評價管理人員的工作績效,充分調動全員降本增效的工作熱情。長期以來,金屬料消耗是煉鋼冶金成本的重中之重,占總制造成本的92.8%。該廠嚴格控制金屬料消耗后,使這塊成本噸鋼下降12.32元。由于石灰消耗的高低,是工藝綜合管理水平和轉爐冶煉操作能力的體現,為此,煉鋼廠通過打破條框限制,使1至7月份石灰平均消耗為36.7公斤,既做到鑄坯合格率穩定,也保證了爐況安全。
在降低燃料動力費用方面,煉鋼廠一方面提高精煉尾渣利用率,降低精煉渣料消耗,減少化渣電耗,調整鋼包周轉,由原來5個鋼包調整到4個,提高空鋼包溫度。另一方面,穩定鋼水進站溫度,減少鋼水升溫帶來的電耗損失,同時做好協調工作,縮短鋼水進站等待時間。通過以上措施,大幅降低了精煉電耗,噸鋼由月最高33.04 KWH,下降到23.70 KWH,降幅達28.27%。針對老區60噸轉爐設備問題,在零投入的情況下,將爐鋼產量由原來59噸提高到62噸,噸鋼氧氣消耗平均下降2立方米。通過科技攻關創效降成本,自今年2月以來,煉鋼廠自行提出科技攻關項目3項,截至目前己創效757.74萬元。
下階段,煉鋼廠將進一步推進精益“車間”自主管理,將具體、明確的量化標準滲透到管理的各個環節,做到工作程序化、標準化、數據化,減少生產波動,消除浪費,加大降本增效工作力度。
一直以來,煉鋼廠狠抓目標管理,在指標分解過程中嚴格明確各級人員的責、權、利,并以指標完成情況來評價管理人員的工作績效,充分調動全員降本增效的工作熱情。長期以來,金屬料消耗是煉鋼冶金成本的重中之重,占總制造成本的92.8%。該廠嚴格控制金屬料消耗后,使這塊成本噸鋼下降12.32元。由于石灰消耗的高低,是工藝綜合管理水平和轉爐冶煉操作能力的體現,為此,煉鋼廠通過打破條框限制,使1至7月份石灰平均消耗為36.7公斤,既做到鑄坯合格率穩定,也保證了爐況安全。
在降低燃料動力費用方面,煉鋼廠一方面提高精煉尾渣利用率,降低精煉渣料消耗,減少化渣電耗,調整鋼包周轉,由原來5個鋼包調整到4個,提高空鋼包溫度。另一方面,穩定鋼水進站溫度,減少鋼水升溫帶來的電耗損失,同時做好協調工作,縮短鋼水進站等待時間。通過以上措施,大幅降低了精煉電耗,噸鋼由月最高33.04 KWH,下降到23.70 KWH,降幅達28.27%。針對老區60噸轉爐設備問題,在零投入的情況下,將爐鋼產量由原來59噸提高到62噸,噸鋼氧氣消耗平均下降2立方米。通過科技攻關創效降成本,自今年2月以來,煉鋼廠自行提出科技攻關項目3項,截至目前己創效757.74萬元。
下階段,煉鋼廠將進一步推進精益“車間”自主管理,將具體、明確的量化標準滲透到管理的各個環節,做到工作程序化、標準化、數據化,減少生產波動,消除浪費,加大降本增效工作力度。