近日,長鋼公司完成煉鋼廠二次除塵風機變頻改造項目,改造后二次除塵風機運行電流降至90安培左右,節電率24%,預計年實現節電350余萬度,創造經濟效益175萬元。
近年來,長鋼公司一手抓設備穩定運行,一手抓節能技術改造,在保證生產穩順運行的前提下,充分利用新工藝、新技術,推進設備經濟運行。煉鋼廠二次除塵風機進行的變頻改造項目,是落實提質增效工作的又一力作。
煉鋼廠二次除塵風機配套電機2240千瓦,額定電流163.7安培,在實際運行中,由于二次除塵風機電機運行時功率因數偏低,存在較大的節能空間;液力耦合效率比較低,運行過程中自身發出大量的熱量,造成電能的浪費。再加上二次除塵系統各吸塵點煙塵產生具有間斷性,除塵器抽風量處在變化之中,而在實際運行中,風機處于恒速運行狀態,造成電能浪費。
長鋼公司堅持以問題為導向,多次召開專題會議,直擊“要害”,確立改造方案。根據煉鋼生產工藝實際需求,對其控制方式進行改造,由原直啟更改為由高壓變頻控制拖動,并根據各吸塵點閥門的開關情況,控制電機自動升降速,起到節能的目的。該項目歷時五個月,在先期完成配電室土建、電纜敷設等工作的基礎上,利用除塵器檢修時機,按時間節點順利完工,并投入運行。根據試運行期間的測試數據,改造后的二次除塵風機運行穩順,同比電流降低30安培,達到預期效果。此外,通過改造,風機實現了軟啟動,減少了啟動時大電流對電網的沖擊,延緩設備絕緣老化。同時拆除液耦后減少了故障點,一定程度上提高了風機運行的可靠性,間接效益也十分明顯。
近年來,長鋼公司一手抓設備穩定運行,一手抓節能技術改造,在保證生產穩順運行的前提下,充分利用新工藝、新技術,推進設備經濟運行。煉鋼廠二次除塵風機進行的變頻改造項目,是落實提質增效工作的又一力作。
煉鋼廠二次除塵風機配套電機2240千瓦,額定電流163.7安培,在實際運行中,由于二次除塵風機電機運行時功率因數偏低,存在較大的節能空間;液力耦合效率比較低,運行過程中自身發出大量的熱量,造成電能的浪費。再加上二次除塵系統各吸塵點煙塵產生具有間斷性,除塵器抽風量處在變化之中,而在實際運行中,風機處于恒速運行狀態,造成電能浪費。
長鋼公司堅持以問題為導向,多次召開專題會議,直擊“要害”,確立改造方案。根據煉鋼生產工藝實際需求,對其控制方式進行改造,由原直啟更改為由高壓變頻控制拖動,并根據各吸塵點閥門的開關情況,控制電機自動升降速,起到節能的目的。該項目歷時五個月,在先期完成配電室土建、電纜敷設等工作的基礎上,利用除塵器檢修時機,按時間節點順利完工,并投入運行。根據試運行期間的測試數據,改造后的二次除塵風機運行穩順,同比電流降低30安培,達到預期效果。此外,通過改造,風機實現了軟啟動,減少了啟動時大電流對電網的沖擊,延緩設備絕緣老化。同時拆除液耦后減少了故障點,一定程度上提高了風機運行的可靠性,間接效益也十分明顯。