面對嚴峻的鋼鐵市場形勢,八一鋼鐵焦化分廠積極尋找新的降本增效突破口,大力開展干熄焦高品位蒸汽產量攻關。通過優化工藝流程,強化設備管理等措施,今年以來,干熄焦創效能力有了明顯提升。
干熄率是衡量干熄焦系統生產穩定性的一項重要指標,而蒸汽發生量則是一項重要經濟指標。為此,焦化分廠一方面通過開展班組干熄率勞動競賽,全力挖掘制約干熄率提高的潛能,并進一步提高蒸汽產量。另一方面要求操作工認真巡檢各個區域,確保及時發現問題;不斷強化系統內的設備基礎管理,堅持操作工設備班點檢、儀控人員日點檢相結合的方式,重點加大對循環風機、提升機等關鍵設備運行狀況的監管力度。
同時,焦化分廠對干熄焦在優化過程控制上提出了更高要求,明確干熄焦的噸焦蒸汽產量要超過0.52千克。為確保這一目標,作業區對兩期干熄焦運行參數中空氣導入量的變化、鍋爐入口溫度的變化、循環氣體含量的變化進行分析后,將循環氣體一氧化碳含量調低4%,鍋爐入口溫度提高了20℃。經過幾個月的有效落實,干熄焦干熄率和噸焦蒸發量有了較大提高,月平均在0.55千克左右,充分發揮了干熄焦節能創效的優勢。
干熄率是衡量干熄焦系統生產穩定性的一項重要指標,而蒸汽發生量則是一項重要經濟指標。為此,焦化分廠一方面通過開展班組干熄率勞動競賽,全力挖掘制約干熄率提高的潛能,并進一步提高蒸汽產量。另一方面要求操作工認真巡檢各個區域,確保及時發現問題;不斷強化系統內的設備基礎管理,堅持操作工設備班點檢、儀控人員日點檢相結合的方式,重點加大對循環風機、提升機等關鍵設備運行狀況的監管力度。
同時,焦化分廠對干熄焦在優化過程控制上提出了更高要求,明確干熄焦的噸焦蒸汽產量要超過0.52千克。為確保這一目標,作業區對兩期干熄焦運行參數中空氣導入量的變化、鍋爐入口溫度的變化、循環氣體含量的變化進行分析后,將循環氣體一氧化碳含量調低4%,鍋爐入口溫度提高了20℃。經過幾個月的有效落實,干熄焦干熄率和噸焦蒸發量有了較大提高,月平均在0.55千克左右,充分發揮了干熄焦節能創效的優勢。