面對當前日益嚴峻的鋼鐵市場形勢,陜鋼龍鋼公司燒結廠職工不等不靠,主動發力在企業的“破冰”征程中用吹、連、洗、貼四字“智慧錦囊”做活降本增效“大文章”。
“吹”字解難題
原二作業區管2#帶機承擔著由原料站至混勻料場的原料輸送任務,是450㎡燒結系統的原料“命脈線”,管帶機設計工作場所為露天戶外形式,雨期受雨水影響,管帶機運行時出現打滑現象,嚴重制約管帶機正常運行,從而影響450㎡燒結系統的原料供給,究其原因是由于管帶機頭傳動滾筒接觸面沾有雨水導致。對此,該廠職工以“思中求變”的思維方式反復觀察、思考,巧妙利用吹干機原理自制雨水吹干器,使用壓縮空氣作為動力,將在高速運轉的皮帶表面的水份去除,管帶脫水裝置設在相鄰兩組托輥中部,在雨季根據管帶打滑情況通過氣源閥門調節氣源流量。這一改造,管帶機與滾筒接觸面的雨水及時被吹干、打滑現象消失,系統的穩定性得到提高,并延長了設備使用壽命,提高了作業效率,年可創造效益達10余元。
“連”字破瓶頸
原一作業區管4#帶重型卸料車起著分別向9個預配礦倉卸料的作用,卸料時,礦槽之間存在卸料盲區,重型卸料車在盲區位置時物料無法進入礦槽,必須從工藝源頭停止給料,待重型卸料車跨越卸料盲區后方可給料,否則會將物料卸在礦槽外,甚至會將移動卸料車溜槽堵塞。對此,該廠技術人員經過對生產流程的跟蹤及卸料車運行研究分析,最終找出了解決的辦法—“連”字改造法,即:將重型卸料車溜槽設計為分體結構,及固定溜槽和移動溜槽兩部分,固定溜槽固定在礦槽卸料盲區處,連接兩相鄰礦倉卸料口,架起了礦倉之間的“橋梁”,移動溜槽安裝在移動卸料車上,當移動卸料車跨越卸料盲區時,移動溜槽將物料導入固定溜槽后進入礦槽,解決了將物料卸在礦槽外或堵塞溜槽的問題,同時物料運輸系統的作業連續性明顯改善,無需中途頻繁中斷給料,系統工作效率顯著提高10%-20%。
“洗”字節費用
400㎡、450㎡燒結分別有兩臺主抽風機濾油站,其中油站的濾油濾芯需要定期更換。該廠維修工發現每次更換下來的濾芯只是濾布臟了而已,整體框架完好無損,扔掉可惜、浪費成本,他們經過思考,想到給廢舊濾芯定期“洗澡”這一妙招,一個個廢舊濾芯經過柴油的清洗后、煥然一新,又重新“上崗”循環使用,如此以來,既摒棄了以前濾芯臟了就扔的壞習慣,又培養了給濾芯定期“洗澡”的好習慣,同時還緩解了備件回貨壓力,僅此一項,每年就節省成本4800元。此外,該廠職工利用每次設備停機機會,定期對滾筒、混料筒鋼托輥軸承打開清洗、加油,大大延長了設備的使用壽命。
“貼”字降成本
400㎡燒結風箱是燒結機吸風系統的主要設備,由于長時間滿負荷運行,大部分風箱已磨損嚴重甚至破損,導致漏風現象嚴重,但整體更換風箱,需要外購風箱備件,備件費用高,且更換時既費時、費力、成本高,更換后風箱處理更繁瑣。技術主管馬工經過現場觀察、查閱資料、反復思考,改造方案突出“貼”字,就是保留原有風箱,根據風箱形狀在四周內壁內焊貼耐磨鋼板,也就是這一不僅貼出了效率—工期提前一星期完成,而且風箱的使用壽命延長了一倍,僅此一項降低維修成本約6萬余元。
“吹”字解難題
原二作業區管2#帶機承擔著由原料站至混勻料場的原料輸送任務,是450㎡燒結系統的原料“命脈線”,管帶機設計工作場所為露天戶外形式,雨期受雨水影響,管帶機運行時出現打滑現象,嚴重制約管帶機正常運行,從而影響450㎡燒結系統的原料供給,究其原因是由于管帶機頭傳動滾筒接觸面沾有雨水導致。對此,該廠職工以“思中求變”的思維方式反復觀察、思考,巧妙利用吹干機原理自制雨水吹干器,使用壓縮空氣作為動力,將在高速運轉的皮帶表面的水份去除,管帶脫水裝置設在相鄰兩組托輥中部,在雨季根據管帶打滑情況通過氣源閥門調節氣源流量。這一改造,管帶機與滾筒接觸面的雨水及時被吹干、打滑現象消失,系統的穩定性得到提高,并延長了設備使用壽命,提高了作業效率,年可創造效益達10余元。
“連”字破瓶頸
原一作業區管4#帶重型卸料車起著分別向9個預配礦倉卸料的作用,卸料時,礦槽之間存在卸料盲區,重型卸料車在盲區位置時物料無法進入礦槽,必須從工藝源頭停止給料,待重型卸料車跨越卸料盲區后方可給料,否則會將物料卸在礦槽外,甚至會將移動卸料車溜槽堵塞。對此,該廠技術人員經過對生產流程的跟蹤及卸料車運行研究分析,最終找出了解決的辦法—“連”字改造法,即:將重型卸料車溜槽設計為分體結構,及固定溜槽和移動溜槽兩部分,固定溜槽固定在礦槽卸料盲區處,連接兩相鄰礦倉卸料口,架起了礦倉之間的“橋梁”,移動溜槽安裝在移動卸料車上,當移動卸料車跨越卸料盲區時,移動溜槽將物料導入固定溜槽后進入礦槽,解決了將物料卸在礦槽外或堵塞溜槽的問題,同時物料運輸系統的作業連續性明顯改善,無需中途頻繁中斷給料,系統工作效率顯著提高10%-20%。
“洗”字節費用
400㎡、450㎡燒結分別有兩臺主抽風機濾油站,其中油站的濾油濾芯需要定期更換。該廠維修工發現每次更換下來的濾芯只是濾布臟了而已,整體框架完好無損,扔掉可惜、浪費成本,他們經過思考,想到給廢舊濾芯定期“洗澡”這一妙招,一個個廢舊濾芯經過柴油的清洗后、煥然一新,又重新“上崗”循環使用,如此以來,既摒棄了以前濾芯臟了就扔的壞習慣,又培養了給濾芯定期“洗澡”的好習慣,同時還緩解了備件回貨壓力,僅此一項,每年就節省成本4800元。此外,該廠職工利用每次設備停機機會,定期對滾筒、混料筒鋼托輥軸承打開清洗、加油,大大延長了設備的使用壽命。
“貼”字降成本
400㎡燒結風箱是燒結機吸風系統的主要設備,由于長時間滿負荷運行,大部分風箱已磨損嚴重甚至破損,導致漏風現象嚴重,但整體更換風箱,需要外購風箱備件,備件費用高,且更換時既費時、費力、成本高,更換后風箱處理更繁瑣。技術主管馬工經過現場觀察、查閱資料、反復思考,改造方案突出“貼”字,就是保留原有風箱,根據風箱形狀在四周內壁內焊貼耐磨鋼板,也就是這一不僅貼出了效率—工期提前一星期完成,而且風箱的使用壽命延長了一倍,僅此一項降低維修成本約6萬余元。