自8月1日首鋼老廠區蒸汽全面停供以來,各原用汽單位生產順穩進行,在財務指標上呈良好態勢,今年8-9月份與去年同期相比,共節約43941噸蒸汽。按照夏季蒸汽每噸71元計算,共降低能源費用312萬元。
此次老廠區夏季停用蒸汽工作,是貫徹落實首鋼“三創”經驗交流會精神,降低廠區費用的重要舉措。首鋼北京石景山鋼鐵主流程停產后,蒸汽從工業用途逐漸轉為生活用途,主要用于冬季供熱、職工食堂、浴室以及國際工程公司夏季空調制冷等。但蒸汽管網原為工業所用,設計流量較大,布局多、縱深長,加上管網損壞嚴重,許多資源在跑冒滴漏中流失,大量的能源消耗損失在線路上,運行起來非常不經濟,不僅產生大量費用支出,也浪費了寶貴資源。因此,總公司研究決定,夏季全面停供老廠區內蒸汽能源,盡一切可能減少損失。
園區管理部作為總牽頭單位,協同動力廠、園區服務公司、國際工程公司、生活辦、實業公司、首建一安裝公司、機械廠等多家單位,同心協力,克服種種困難,積極按進度要求組織落實浴室改造、蒸汽主干管改單管運行,熱電2號管道停汽退出運行等降費措施。針對8-10月全停蒸汽工作,一是加強公司蒸汽主管網的檢查與維護,杜絕跑冒滴漏。經過努力,更換公司蒸汽主干管道泄水截門67個、主干管道疏水器59個、處理蒸汽主干管道跑冒滴漏60項,調整乏汽300余次;二是強化內部蒸汽能源使用的相關管理制度,組織動力廠對2個運行車間和3個作業區全部崗位檢查,共組織斷管、封堵23項;更換各崗位疏水器17個;處理跑冒滴漏26項,最終按總公司要求,完成8月1日老廠區蒸汽全停工作。
停汽期間,園區管理部結合當前重點工作,本著既保證恢復冬季供暖,又最大限度控制蒸汽消耗的原則,對外積極協調熱力集團,確保冬季采暖期按時供汽;對內結合辦公區域的整合,核定確實需要供暖的區域和管線,盡量集中供暖,減少不必要的浪費;同時按照園區蒸汽管檢修、維護、封堵施工進度計劃,繼續組織好檢修維護及斷管封堵工作,確保10月20日全部完工,全力為供汽采暖提供有效保障