近日,羅源閩光鋼軋事業部積極探索解決Q235鋼種異型坯鑄坯腹板裂紋問題的途徑,創新性提出“高堿度、高粘度、低消耗”的優化方案,成功實現型材裂紋率由0.03%降低至0.01%,保護渣單耗降低30%,渣條現象得到改善,年可節約成本約20萬元!
在連鑄生產工藝中,由于鋼水中夾雜物多、結晶器內部冷卻溫度不均勻、二冷過程中冷卻強度過大和拉速波動大等情況,鑄坯腹板易產生裂紋一直是異型坯連鑄中常見的問題。
為此,鋼軋事業部根據現有設備、工藝展開技術攻關,聚焦保護渣理化性能與鑄坯質量的關聯性,通過增加保護渣碳含量,以及調整氧化鈉、氧化鉀等比例的方式,進一步提升鑄坯延展性。同時,事業部還建立了“低耗量-液面活躍度”監控模型,實時對鑄坯進行監控,預防粘結漏鋼風險。經兩個階段累計56爐次生產驗證,鑄坯在固定拉速范圍內均能有效脫模,優化參數達到預期效果。
該方案有效降低了異型坯鑄坯腹板裂紋率,相關技術要點已形成標準化操作流程,并應用至其他鋼種。下階段,鋼軋事業部將持續開展適配更高拉速及直上工藝專用保護渣攻關,推動連鑄技術再升級,為公司降本增效貢獻力量。