新產(chǎn)品開發(fā)進展順利,品種鋼質(zhì)量水平穩(wěn)步提升。該公司結(jié)合各產(chǎn)線特點,強化市場與品種開發(fā)的銜接,加強技術(shù)、質(zhì)量攻關(guān),強化“研、產(chǎn)、銷”一體化建設(shè),努力提升創(chuàng)效能力。轉(zhuǎn)爐高線生產(chǎn)線Q195(L)拉絲用鋼開發(fā)取得突破,通過工藝優(yōu)化,2015年1月~11月份累計生產(chǎn)48爐、6759.62噸,一次拉拔至ф2.2mm規(guī)格,用戶對斷絲率和拉拔性能表示滿意。爆破線及焊絲鋼開發(fā)初見成效。轉(zhuǎn)爐型鋼線20鋼ф55mm制管材開發(fā)成功,產(chǎn)品經(jīng)管廠穿管后,一次合格率達到93.52%,得到用戶的初步認可。該公司實現(xiàn)了優(yōu)碳鋼與合結(jié)鋼向轉(zhuǎn)爐線的成功轉(zhuǎn)移,2015年1月~11月份,轉(zhuǎn)爐線成功轉(zhuǎn)移電爐線的45、40Cr鋼12.91萬噸,鑄坯及軋材低倍質(zhì)量、表面質(zhì)量滿足用戶使用要求,噸鋼降低生產(chǎn)成本150元。電爐線成功開發(fā)生產(chǎn)外銷連鑄坯,2015年1月~11月份,電爐線外銷坯共開發(fā)生產(chǎn)9個鋼種、360爐、2.58萬噸,產(chǎn)品涵蓋軌道用鋼、耐候鋼、彈簧鋼等鋼種,用戶滿意度較高,減虧效果明顯。電爐精棒線齒輪鋼帶狀級別控制在2.0級以下。軸承鋼氧含量控制、夾雜物與組織均勻性控制都取得一定成效。F38MnVS、F45MnVS非調(diào)質(zhì)鋼開發(fā)取得成功。在板材生產(chǎn)線方面,該公司對SPHC軋制和卷取溫度進行了優(yōu)化,并且試驗了硼微合金化工藝,產(chǎn)品屈服、抗拉強度有效降低。2015年1月~11月份,該公司生產(chǎn)SPHC冷軋基料共計307爐、4.46萬噸;累計開發(fā)生產(chǎn)85爐SF400制管用鋼、1.22萬噸,產(chǎn)品力學(xué)性能符合用戶要求;累計開發(fā)生產(chǎn)X42QX鋼11爐、1577噸,經(jīng)遼寧某公司試用,各項性能均滿足使用要求,為下一步擴大合作創(chuàng)造了條件。
強化過程管控,質(zhì)量管理工作水平不斷提升。該公司牢固樹立“客戶至上”的理念,以精細、精準、嚴謹?shù)淖黠L(fēng),用規(guī)范化、信息化、智能化的手段,加強質(zhì)量控制,嚴肅工藝紀律,不斷完善規(guī)章制度,以落實制度推進質(zhì)量管理水平的提升。該公司通過原料監(jiān)控流程、密碼管理流程與樣品密封管理辦法實施質(zhì)量管理。2015年1月~11月份,該公司對進廠原燃爐料檢驗判廢、降價,共計避免損失5179.11萬元。中間產(chǎn)品質(zhì)量指標的改善為工序生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件,各煉鋼廠連鑄坯、板坯定尺率從2014年的94.73%提高到99.44%。為從源頭上提升產(chǎn)品實物質(zhì)量水平,2015年,該公司不斷加強工藝過程控制,以“工藝規(guī)程符合率提升”為總抓手,從嚴檢查、按時通報,冶金區(qū)主體單位工藝規(guī)程符合率從2014年的78.38%提高到95.15%。
圍繞降低成本開展科技攻關(guān)與項目管理,促進了生產(chǎn)成本的大幅降低。該公司通過鐵前系統(tǒng)配礦,燒結(jié)礦噸礦成本由2014年的639.75元降到2015年11月份的489.76元,降低了149.99元;通過配煤,焦炭成本由2014年的1109.02元/噸降到2015年11月份的859.62元/噸,降低了249.4元/噸。通過合金替代、化學(xué)成分優(yōu)化、化學(xué)成分的窄區(qū)間控制、區(qū)分規(guī)格組距與季節(jié)變化的成分設(shè)計,在保證鋼材力學(xué)性能的前提下,2015年1月~11月份,長材線創(chuàng)效2200萬元,板材線創(chuàng)效1268.43萬元,控軋創(chuàng)效575.94萬元。