經(jīng)過近一年的實驗推廣,酒鋼宏興股份公司煉軋廠穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐操作、提高轉(zhuǎn)爐終點殘余錳含量項目獲得成功。終點錳指標(biāo)提高了0.028%,累計產(chǎn)生效益達(dá)578萬元。該項目的推廣,為酒鋼集團(tuán)公司降低生產(chǎn)成本發(fā)揮了作用,也表明酒鋼轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)水平和操作水平取得進(jìn)步。
據(jù)了解,錳是鋼中的重要元素,在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中大部分被氧化進(jìn)入渣中。在冶煉終點時將鐵水中的錳盡可能保留在鋼水中,提高終點殘余錳含量,對于降低合金成本至關(guān)重要。
2015年初,該廠技術(shù)管理人員綜合考慮各種因素,認(rèn)為轉(zhuǎn)爐終點控制波動較大,有很大的提升空間,便著手組織實施該項目。技術(shù)人員對轉(zhuǎn)爐吹煉過程中錳的氧化與還原熱力學(xué)、終點殘錳影響、終點C含量影響等5個方面進(jìn)行深入分析。他們最終提出:從穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐鐵水條件,降低鐵水硅波動對轉(zhuǎn)爐操作的影響;優(yōu)化終點控制,降低鋼中氧含量;優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣工藝,降低轉(zhuǎn)爐渣量;優(yōu)化轉(zhuǎn)爐過程操作,降低轉(zhuǎn)爐噴濺比例等方面展開一系列的實驗。經(jīng)過不斷調(diào)整優(yōu)化,該項目獲得成功,實施后終點碳提高了0.022%,終點錳提高了0.028%,均完成項目目標(biāo)。根據(jù)2015年的實際生產(chǎn)量及價格因素計算,該項目共創(chuàng)效578萬元,有效降低了合金生產(chǎn)成本,推動了轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)水平和操作水平的不斷提高,為集團(tuán)公司減虧發(fā)揮了積極作用。
據(jù)了解,錳是鋼中的重要元素,在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中大部分被氧化進(jìn)入渣中。在冶煉終點時將鐵水中的錳盡可能保留在鋼水中,提高終點殘余錳含量,對于降低合金成本至關(guān)重要。
2015年初,該廠技術(shù)管理人員綜合考慮各種因素,認(rèn)為轉(zhuǎn)爐終點控制波動較大,有很大的提升空間,便著手組織實施該項目。技術(shù)人員對轉(zhuǎn)爐吹煉過程中錳的氧化與還原熱力學(xué)、終點殘錳影響、終點C含量影響等5個方面進(jìn)行深入分析。他們最終提出:從穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐鐵水條件,降低鐵水硅波動對轉(zhuǎn)爐操作的影響;優(yōu)化終點控制,降低鋼中氧含量;優(yōu)化轉(zhuǎn)爐造渣工藝,降低轉(zhuǎn)爐渣量;優(yōu)化轉(zhuǎn)爐過程操作,降低轉(zhuǎn)爐噴濺比例等方面展開一系列的實驗。經(jīng)過不斷調(diào)整優(yōu)化,該項目獲得成功,實施后終點碳提高了0.022%,終點錳提高了0.028%,均完成項目目標(biāo)。根據(jù)2015年的實際生產(chǎn)量及價格因素計算,該項目共創(chuàng)效578萬元,有效降低了合金生產(chǎn)成本,推動了轉(zhuǎn)爐冶煉技術(shù)水平和操作水平的不斷提高,為集團(tuán)公司減虧發(fā)揮了積極作用。