1月18日從馬鋼冷軋總廠獲悉,該廠近期在超極限規格產品研發方面取得重要進展:硅鋼軋機成功軋制出厚度為0.17毫米的超薄普碳帶鋼;3.0毫米超厚規格鍍鋅板在1號鍍鋅線順利下線,現已成功實現批量生產。
原先,馬鋼冷軋總廠南、北區域兩條酸洗冷連軋生產線工藝設計只能生產最薄0.25毫米規格帶鋼。此后,該總廠決定在硅鋼一分廠利用可逆式軋機嘗試生產超薄規格0.17毫米產品。
由于是首次在硅鋼軋機軋制超薄規格普碳帶鋼,缺少軋制規程工藝,該總廠修訂了原有軋制規程參數,以達到軋制超薄規格普碳帶鋼的要求。硅鋼一分廠從酸洗表面質量、切邊質量至軋制過程都制訂出詳細周密的生產方案,針對軋制環節,分廠技術人員選擇了合理的壓下率分配、張力設定及板形曲線預設參數,以保證在軋制過程的穩定。據悉,該廠生產的0.17毫米超薄規格普碳帶鋼板厚度控制精度良好,達到±3微米以內;板形良好,控制在10I-Unit以內;表面反射率高,達到80%以上;軋后同板差達到較高水平,各項指標均達到穩定生產0.17毫米超薄規格帶鋼的能力。
截至目前,該廠3.0毫米超極限規格鍍鋅板生產逐步穩定,產能快速釋放,一次性下線產品達1400噸,合格率保持在98%以上。據該總廠副廠長沈新玉介紹,國內具備生產能力的產線屈指可數,而該總廠鍍鋅線設計的生產厚度上限均只有2.5毫米。該廠雖然一直在生產超厚極超限規格鍍鋅產品,但在批量生產時容易出現穩定性差,退火能力、出口卷取、焊機焊接參數、全線張力控制匹配和全線傳動系統能力等問題;由于張緊輥無法滿足傳動扭矩要求,生產過程中經常出現傳動跳機組停機,出口卷取機也頻繁出現卷取無法卸卷和卷取溢出的現象……面對一次次停機,操作人員收集調試過程中出現的各種問題,對工藝參數逐條進行梳理,分析原因并制定整改措施。利用生產線檢修待料期間,各班入口主操、副操進行連續焊接球沖試驗,摸索出可靠的焊接參數,解決了連續生產的瓶頸問題;領導、技術人員輪流現場跟班,提供24小時技術服務保障;設備人員不斷對機組進行改進完善,確保連續生產穩定可靠。
原先,馬鋼冷軋總廠南、北區域兩條酸洗冷連軋生產線工藝設計只能生產最薄0.25毫米規格帶鋼。此后,該總廠決定在硅鋼一分廠利用可逆式軋機嘗試生產超薄規格0.17毫米產品。
由于是首次在硅鋼軋機軋制超薄規格普碳帶鋼,缺少軋制規程工藝,該總廠修訂了原有軋制規程參數,以達到軋制超薄規格普碳帶鋼的要求。硅鋼一分廠從酸洗表面質量、切邊質量至軋制過程都制訂出詳細周密的生產方案,針對軋制環節,分廠技術人員選擇了合理的壓下率分配、張力設定及板形曲線預設參數,以保證在軋制過程的穩定。據悉,該廠生產的0.17毫米超薄規格普碳帶鋼板厚度控制精度良好,達到±3微米以內;板形良好,控制在10I-Unit以內;表面反射率高,達到80%以上;軋后同板差達到較高水平,各項指標均達到穩定生產0.17毫米超薄規格帶鋼的能力。
截至目前,該廠3.0毫米超極限規格鍍鋅板生產逐步穩定,產能快速釋放,一次性下線產品達1400噸,合格率保持在98%以上。據該總廠副廠長沈新玉介紹,國內具備生產能力的產線屈指可數,而該總廠鍍鋅線設計的生產厚度上限均只有2.5毫米。該廠雖然一直在生產超厚極超限規格鍍鋅產品,但在批量生產時容易出現穩定性差,退火能力、出口卷取、焊機焊接參數、全線張力控制匹配和全線傳動系統能力等問題;由于張緊輥無法滿足傳動扭矩要求,生產過程中經常出現傳動跳機組停機,出口卷取機也頻繁出現卷取無法卸卷和卷取溢出的現象……面對一次次停機,操作人員收集調試過程中出現的各種問題,對工藝參數逐條進行梳理,分析原因并制定整改措施。利用生產線檢修待料期間,各班入口主操、副操進行連續焊接球沖試驗,摸索出可靠的焊接參數,解決了連續生產的瓶頸問題;領導、技術人員輪流現場跟班,提供24小時技術服務保障;設備人員不斷對機組進行改進完善,確保連續生產穩定可靠。