2015年,武鋼鄂鋼公司煉鋼廠(新區)以全系統設備安全穩定運行為中心,大力開展設備精度項目攻關,加強檢修過程控制,做好設備維護保養工作,設備故障時間比2014年月均故障時間縮短347.2分鐘,降幅達49.8%。
該廠深入推進設備管理網絡化、全員化,堅持“日督查,日通報、日考核”,做到“教育、檢查、考核、整改”不斷線,嚴格落實三級點檢制度,加強設備隱患排查力度,切實做到“設備隱患不過夜”,對設備管理的重點、難點工作,堅持開展設備技改項目攻關,提高設備性能。該廠先后按計劃完成了副槍、新4號連鑄機二冷室及移坯車、折罐位等改造,全面恢復和提高了連鑄機設備精度。
同時,該廠加強設備檢修安全管理,每一項檢修都在檢修前制訂技術方案和安全措施,簽訂安全技術協議;檢修中加強安全監管,廠級、科室、車間三級現場監督;檢修后“三清退場”,并經試車驗收后方為合格。對危險作業的檢修安全管理,尤其是二級以上檢修危險作業,設備廠長、科長等深入檢修一線,親下現場分析檢修中出現的問題。該廠每月統計檢修計劃安排率、檢修計劃完成率,以促進各車間科學提出檢修計劃、科室精心設計安排計劃,利用有限的時間做好設備維修保養工作。
該廠深入推進設備管理網絡化、全員化,堅持“日督查,日通報、日考核”,做到“教育、檢查、考核、整改”不斷線,嚴格落實三級點檢制度,加強設備隱患排查力度,切實做到“設備隱患不過夜”,對設備管理的重點、難點工作,堅持開展設備技改項目攻關,提高設備性能。該廠先后按計劃完成了副槍、新4號連鑄機二冷室及移坯車、折罐位等改造,全面恢復和提高了連鑄機設備精度。
同時,該廠加強設備檢修安全管理,每一項檢修都在檢修前制訂技術方案和安全措施,簽訂安全技術協議;檢修中加強安全監管,廠級、科室、車間三級現場監督;檢修后“三清退場”,并經試車驗收后方為合格。對危險作業的檢修安全管理,尤其是二級以上檢修危險作業,設備廠長、科長等深入檢修一線,親下現場分析檢修中出現的問題。該廠每月統計檢修計劃安排率、檢修計劃完成率,以促進各車間科學提出檢修計劃、科室精心設計安排計劃,利用有限的時間做好設備維修保養工作。