新年伊始,鞍鋼集團攀鋼西昌鋼釩有限公司再度傳來好消息,該公司釩制品廠氧化釩收率首次突破81.02%,全流程收率達76.98%,順利實現達產達效。
2015年,該廠將全面實現達產達效作為奮斗目標,自4月份開始,原料、沉淀、釩鐵工序相繼實現達產達效,但氧化釩清潔生產是新工藝,焙燒效果不穩定、浸出PH值波動大等一系列難題,制約了氧化釩清潔生產的推進。為此,該廠成立達產達效技術攻關隊,實施專項難題專項治理,開展“熟料二次焙燒”試驗和推進工作,通過“回轉窯溫度控制技術”“浸出過程PH控制技術”等專項課題研究,經過數10項的設備改造及工藝完善,回轉窯結圈現象大大減緩,回轉窯溫度控制、浸出PH控制穩定性大幅提高,氧化釩生產線產能、收率顯著提升。12月份,該廠按照“以回轉窯為中心”的生產組織要求,各作業區制定目標措施,做到層層分解,人人肩上有指標,將措施落實到人頭,全體職工簽訂倡議書,在全場范圍組織開展勞動競賽、先鋒突擊等活動。焙燒工序強化回轉窯溫控,轉化率達89.61%,轉浸達到85.62%,環比增加2.19%;浸出工序全面開展快速反應罐實驗,浸出率達95.54%,環比提升2%;原料收率98.52%,沉淀收率為96.05%,釩鐵收率為95.01%,均超設計水平。
下一步,該廠將以產銷效益最大化為中心,根據市場走勢進一步優化品種結構,最大限度減少市場形勢對生產經營的沖擊;進一步加大指標攻關及細化成本管控工作,降低釩產品加工成本;加強生產組織和管理,均衡穩定組織生產。
2015年,該廠將全面實現達產達效作為奮斗目標,自4月份開始,原料、沉淀、釩鐵工序相繼實現達產達效,但氧化釩清潔生產是新工藝,焙燒效果不穩定、浸出PH值波動大等一系列難題,制約了氧化釩清潔生產的推進。為此,該廠成立達產達效技術攻關隊,實施專項難題專項治理,開展“熟料二次焙燒”試驗和推進工作,通過“回轉窯溫度控制技術”“浸出過程PH控制技術”等專項課題研究,經過數10項的設備改造及工藝完善,回轉窯結圈現象大大減緩,回轉窯溫度控制、浸出PH控制穩定性大幅提高,氧化釩生產線產能、收率顯著提升。12月份,該廠按照“以回轉窯為中心”的生產組織要求,各作業區制定目標措施,做到層層分解,人人肩上有指標,將措施落實到人頭,全體職工簽訂倡議書,在全場范圍組織開展勞動競賽、先鋒突擊等活動。焙燒工序強化回轉窯溫控,轉化率達89.61%,轉浸達到85.62%,環比增加2.19%;浸出工序全面開展快速反應罐實驗,浸出率達95.54%,環比提升2%;原料收率98.52%,沉淀收率為96.05%,釩鐵收率為95.01%,均超設計水平。
下一步,該廠將以產銷效益最大化為中心,根據市場走勢進一步優化品種結構,最大限度減少市場形勢對生產經營的沖擊;進一步加大指標攻關及細化成本管控工作,降低釩產品加工成本;加強生產組織和管理,均衡穩定組織生產。