近日,河鋼宣鋼二鋼軋廠成功實(shí)施了“冷床輸出輥道分段啟停”改造項(xiàng)目,通過對(duì)設(shè)備本身及控制程序的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了輥道根據(jù)倍尺材長(zhǎng)度分段啟停的功能,改造實(shí)施后,年可節(jié)約電費(fèi)十萬元以上。
河鋼宣鋼二鋼軋廠棒材生產(chǎn)線冷床輸出輥道共有78臺(tái)電機(jī),分屬6臺(tái)變頻器控制。輸出輥道將倍尺材送至冷剪進(jìn)行剪切過程中,所有輥道同時(shí)啟停,而成品倍尺則在剪切過程中逐漸縮短,尾部的輥道將越來越多的處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。如何讓空轉(zhuǎn)的輥道停下來,技術(shù)人員大膽提出了“冷床輸出輥道分段啟停”的改造方案,并創(chuàng)新設(shè)置了輥道控制程序,降低了設(shè)備運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗目標(biāo)。
河鋼宣鋼二鋼軋廠棒材生產(chǎn)線冷床輸出輥道共有78臺(tái)電機(jī),分屬6臺(tái)變頻器控制。輸出輥道將倍尺材送至冷剪進(jìn)行剪切過程中,所有輥道同時(shí)啟停,而成品倍尺則在剪切過程中逐漸縮短,尾部的輥道將越來越多的處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。如何讓空轉(zhuǎn)的輥道停下來,技術(shù)人員大膽提出了“冷床輸出輥道分段啟停”的改造方案,并創(chuàng)新設(shè)置了輥道控制程序,降低了設(shè)備運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗目標(biāo)。