在全員治虧創(chuàng)效的浪潮中,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠除塵維修工段人員開動腦筋、轉(zhuǎn)變思維,點點滴滴摳成本,通過各種方式巧用“時間”做好降本“文章”。
延長設(shè)備使用時間
新區(qū)除氧器在運行過程中存在運行效率低、加熱慢、供水溫度不穩(wěn)定等缺陷,造成余熱鍋爐使用壽命較短。為了從根本上解決這一大難題,工段管理人員狠下功夫找對策,不斷查閱相關(guān)文獻、圖紙,并對除氧器附屬管路進行現(xiàn)場查看。經(jīng)過一系列討論研究,將除氧器結(jié)構(gòu)及附屬管路進行優(yōu)化改造。并進一步完善除氧器工藝操作標(biāo)準,要求獨立控制除氧塔加熱時,對除氧器供水也進行預(yù)加熱,從工藝操作上提高除氧器的運行效率。在有效保證鍋爐供水的同時,也降低了水的含氧量,促使鍋爐壽命有效延長1-2年時間。
調(diào)控設(shè)備沖擊時間
煉鋼廠鍋爐汽化冷卻軟水泵負責(zé)為除氧器上水,由于管道泵采用的是電機與水泵葉輪直聯(lián)的方式,頻繁啟動的沖擊力會造成水泵斷軸。為了控制成本,確保安全生產(chǎn),除塵維修電工班將軟水泵的控制方式由繼電控制改為變頻調(diào)速控制。改造后,運行電流也從原來的50A降為30A,在滿足生產(chǎn)需求的同時還減少了機械沖擊,避免了水泵電機斷軸事故,單爐座每年還可節(jié)省維修費用和電費7000余元。
縮短檢修工作時間
一次除塵系統(tǒng)的在線噴槍清理是每次檢修的固化項目,時間緊、任務(wù)重。為了保證每桿噴槍的霧化效果和檢修時間,除塵維修工段借助一次風(fēng)機低速沖洗水在風(fēng)機旁建立噴槍試驗區(qū),對更換下來的噴嘴進行離線清理和霧化效果檢測。檢測合格的作為備件備用,檢修時直接進行在線更換。這樣一來,不斷減輕了作業(yè)人員的勞動強度,同時還保證了一次除塵系統(tǒng)的除塵效果。
科學(xué)平衡操作時間
二次除塵風(fēng)機擔(dān)負著煉鋼的環(huán)保重任,每天下午的風(fēng)機清灰是操作工必不可少的工作環(huán)節(jié)。為了管好“成本賬”,工段要求操作工科學(xué)合理安排時間,把每天的清灰時間段由下午6點改為晚上11點,避開了用電高峰期,每臺風(fēng)機每月可節(jié)約用電費用約300余元。
延長設(shè)備使用時間
新區(qū)除氧器在運行過程中存在運行效率低、加熱慢、供水溫度不穩(wěn)定等缺陷,造成余熱鍋爐使用壽命較短。為了從根本上解決這一大難題,工段管理人員狠下功夫找對策,不斷查閱相關(guān)文獻、圖紙,并對除氧器附屬管路進行現(xiàn)場查看。經(jīng)過一系列討論研究,將除氧器結(jié)構(gòu)及附屬管路進行優(yōu)化改造。并進一步完善除氧器工藝操作標(biāo)準,要求獨立控制除氧塔加熱時,對除氧器供水也進行預(yù)加熱,從工藝操作上提高除氧器的運行效率。在有效保證鍋爐供水的同時,也降低了水的含氧量,促使鍋爐壽命有效延長1-2年時間。
調(diào)控設(shè)備沖擊時間
煉鋼廠鍋爐汽化冷卻軟水泵負責(zé)為除氧器上水,由于管道泵采用的是電機與水泵葉輪直聯(lián)的方式,頻繁啟動的沖擊力會造成水泵斷軸。為了控制成本,確保安全生產(chǎn),除塵維修電工班將軟水泵的控制方式由繼電控制改為變頻調(diào)速控制。改造后,運行電流也從原來的50A降為30A,在滿足生產(chǎn)需求的同時還減少了機械沖擊,避免了水泵電機斷軸事故,單爐座每年還可節(jié)省維修費用和電費7000余元。
縮短檢修工作時間
一次除塵系統(tǒng)的在線噴槍清理是每次檢修的固化項目,時間緊、任務(wù)重。為了保證每桿噴槍的霧化效果和檢修時間,除塵維修工段借助一次風(fēng)機低速沖洗水在風(fēng)機旁建立噴槍試驗區(qū),對更換下來的噴嘴進行離線清理和霧化效果檢測。檢測合格的作為備件備用,檢修時直接進行在線更換。這樣一來,不斷減輕了作業(yè)人員的勞動強度,同時還保證了一次除塵系統(tǒng)的除塵效果。
科學(xué)平衡操作時間
二次除塵風(fēng)機擔(dān)負著煉鋼的環(huán)保重任,每天下午的風(fēng)機清灰是操作工必不可少的工作環(huán)節(jié)。為了管好“成本賬”,工段要求操作工科學(xué)合理安排時間,把每天的清灰時間段由下午6點改為晚上11點,避開了用電高峰期,每臺風(fēng)機每月可節(jié)約用電費用約300余元。