今年初以來,寶鋼梅鋼煉鋼廠通過開展轉爐出鋼口安裝及維護技術攻關,使出鋼口使用壽命大幅延長,減少了資材消耗,縮短了輔助作業時間,每月取得經濟效益12萬余元。
二煉鋼轉爐出鋼采用的是滑板擋渣工藝,由于出鋼口材質、安裝經驗及維護不夠完善等原因,出鋼口經常使用90次左右就需要更換。出鋼口壽命偏短,導致設備、資材的費用增加,停爐時間延長。對此,轉爐分廠成立出鋼口壽命攻關團隊,安排成員前往寶鋼股份本部學習交流后,發現主要問題在于耐火泥的涂抹和芯磚的更換技巧,員工在涂抹火泥時帶進了少量地面灰塵,夾帶的大顆粒的雜質導致出鋼口內口侵蝕加快。團隊成員立即改進火泥涂沫技術,出鋼口壽命迅速穩定到135次左右,實現了第一次突破。
團隊成員沒有滿足,他們系統學習了先進的出鋼口安裝及維護方法,與現場實際情況一一比對,尋找改進措施,先后攻克了出鋼口1號磚經常開裂、芯磚與1號磚接縫間隙大等難題,總結出一整套延長出鋼口壽命的可行辦法,并固化為先進操作法。實施后,出鋼口壽命平均達到152次,最高達到163次;平均每月節約出鋼口3.75根,降低成本近2萬元;節約輔助作業時間337分鐘,綜合經濟效益達到12.8萬元。
二煉鋼轉爐出鋼采用的是滑板擋渣工藝,由于出鋼口材質、安裝經驗及維護不夠完善等原因,出鋼口經常使用90次左右就需要更換。出鋼口壽命偏短,導致設備、資材的費用增加,停爐時間延長。對此,轉爐分廠成立出鋼口壽命攻關團隊,安排成員前往寶鋼股份本部學習交流后,發現主要問題在于耐火泥的涂抹和芯磚的更換技巧,員工在涂抹火泥時帶進了少量地面灰塵,夾帶的大顆粒的雜質導致出鋼口內口侵蝕加快。團隊成員立即改進火泥涂沫技術,出鋼口壽命迅速穩定到135次左右,實現了第一次突破。
團隊成員沒有滿足,他們系統學習了先進的出鋼口安裝及維護方法,與現場實際情況一一比對,尋找改進措施,先后攻克了出鋼口1號磚經常開裂、芯磚與1號磚接縫間隙大等難題,總結出一整套延長出鋼口壽命的可行辦法,并固化為先進操作法。實施后,出鋼口壽命平均達到152次,最高達到163次;平均每月節約出鋼口3.75根,降低成本近2萬元;節約輔助作業時間337分鐘,綜合經濟效益達到12.8萬元。