今年以來,河北鋼鐵集團邯鋼中板廠針對不同產線實際情況,開展了微正差剪切攻關活動,努力在分毫之間搶效益。截至目前,該廠雙線多回收金屬1000余噸,降低成本200余萬元,攻關成績斐然。
攻關活動中,寬厚板線強化標準,下大力優化定尺剪微正差剪切,成材率和正品率明顯提高——月均長度內控合格率達到95.17%,連續6個月穩定在95.24%以上。
“此前,寬厚板線長度放尺量偏差較大,為0——55毫米,長度偏差內控合格率為81.67%,每噸板頭成本損失約0.22元。”該廠寬厚板線生產車間精整區域三檔技術主管張勝宏介紹說。
針對此問題,寬厚板線成立了定尺剪微正差剪切攻關小組,重新制定了內控標準。計算不同溫度下鋼板的每米長度收縮量;制定不同長度不同溫度鋼板長度收縮量,設定合理的放尺量目標值;攻關組還強化操作工培訓,加強剪切工藝檢查,嚴格標準化操作。
生產過程中,該廠每班接班后抽查中板長度,班中每隔兩小時抽查一次,白班人員每周抽查不少于3次,每次15塊以上。今年以來,寬厚板線長度放尺量控制在了8—26毫米范圍內,平均長度控制余量比去年減少了3.96毫米,月均降低成本7.8萬余元。
今年,該廠中板線重點針對圓盤剪進行了攻關,在毫米之間增加了效益。攻關隊強化板型、溫度和設備方面控制,確保圓盤剪微正差剪切,平均寬度放尺量由年初的10毫米降為8毫米,多回收金屬料500余噸,價值100余萬元。