作業長
承擔“大管家”責任
制度體系是保障,作業長制是抓手,兩者有效結合是質量提升的制勝法寶。為此,河鋼唐鋼熱軋部積極推進“管理體系融合運行”,做到質量體系、作業長制兩手抓,全面推動體系在崗位落實,全力提升產品質量。
5月20日下午4點,該部轉爐作業區甲班職工正在召開班后會。“今天班組自查,共查出了2個問題點,董衛強終點溫度控制不符合規程要求,按照規定考核50元。”值班作業長付書波嚴肅地說,“雖然轉爐不生產最終熱軋板卷,但是我們的操作會影響過程產品質量,班組自查就是為了提高大家的執規意識,杜絕違規作業,為下道工序提供合格鋼水。”
班組自查是標準化體系運行和作業長制相結合的基礎。為保證質量受控,生產順行,該部從5月份開始實施班組自查體系管理,設定了必查和自選標準。班組根據以往發生的質量問題有針對性地檢查班組執規操作情況,以提高本單位的質量管理水平。同時,該部在鋼軋兩區扎實推進“規程合一”,不斷完善各項操作標準,為生產操作提供制度保障;主動邀請專家培訓管理方法應用等內容,在現場診斷作業區管理,查找根源,改正問題。
“為了最大限度發揮出作業長的作用,我們專門設置了作業長的績效考核辦法,明確作業長在生產管理中的任務,讓他們真正承擔起‘大管家’的責任,實現管理體系真正落地。”該部體系管理工程師安玉超如是說。
品種工程師
在產線“安家”
5月19日晚11點半,1810線正準備生產高碳鋼,品種工程師栗建輝正在現場組織產前確認會。“這是技術通知單,這次生產的是薄規格高碳鋼,加熱爐必須按照粗軋出口溫度目標溫度控制,不能出現板坯頭部溫度低、尾部高的現象。”他布置完生產過程中需要注意的細節就馬不停蹄地來到現場,確認設備條件是否滿足生產要求。
在河鋼唐鋼熱軋部,像栗建輝這樣的品種工程師在產線上還有很多。今年以來,為進一步提高品種鋼質量,該部大力推行品種鋼負責制,品種鋼生產的產前準備、過程控制、產品發貨等各個環節,都由品種工程師負責,為品種鋼質量嚴格把關。
汽車大梁鋼是該部今年的重點品種,作為該品種的負責人,技術員呂小虎頗感壓力。今年,他與作業區一起,不斷完善汽車大梁鋼生產技術規程,專門針對酸洗汽車大梁鋼表面質量展開了攻關。通過對軋機粗軋、精軋、卷箱等區域設備進行詳細檢查,梳理工藝操作標準,他最終確定卷箱彎取輥輥面粘鋼導致氧化鐵皮壓入缺陷。為此,他進一步完善加熱爐制度,制定相應的改進措施,有效改善了表面鐵皮缺陷,該品種一檢合格率較攻關前提高了15%。
“作為一名品種工程師,產線就是我們的‘家’。我們從對接客戶、了解客戶需求開始,產品質量設計、生產過程管控、使用跟蹤、質量改進等每個環節都要參與把關,這就要求我們把功夫下在平時,多掌握多積累經驗,保障每個板卷質量。”呂小虎說。
團隊協作
群策群力攻難關
今年以來,河鋼唐鋼熱軋部緊緊圍繞高碳鋼、汽車用鋼、耐酸鋼等重點品種,充分發揮團隊協作精神,針對生產過程中的薄弱環節逐個攻關,促使產品質量大幅提升。
5月24日,轉爐作業區3號爐休息室內,生產技術室技術員李艷龍、轉爐作業區作業長張軍國和幾個煉鋼工代表圍坐在一起,正在討論電工鋼生產情況。“電工鋼生產關鍵在于鐵水硫含量控制,預處理必須要采用深脫硫工藝。”“脫硫后渣子要扒干凈。”“我認為廢鋼區域要嚴細操作,使用優質的廢鋼。”大家你一言我一語,積極為電工鋼生產出謀劃策。
為了提高高碳鋼產品質量,該部由技術科牽頭,專門成立攻關小組,在技術中心、一貫制、生產制造部等部門的全力配合下,對高碳鋼工藝技術不斷攻關。該部通過調整加熱溫度和爐內氣氛,徹底解決了表面脫碳問題。目前,高碳鋼脫碳層厚度完全符合標準要求;通過對全套軋輥原始凸度系統進行優化,結合PC、彎輥參數匹配,徹底解決了板凸度大影響下游用戶使用的問題;通過適量添加合金元素,提高了厚規格65Mn淬透性能,更能滿足客戶需求。
“前4個月,我部共生產小斷面65Mn鋼2482.79噸,邊部翹皮缺陷為零,綜合一次合格率較去年提高6.96個百分點,這得益于全體技術人員的共同努力。”栗建輝高興地說。