近兩個月來,寶鋼股份以廢鋼10天用量的歷史性低庫位,保持了精益穩定運行,有效降低了企業的資金占用與運行成本。
寶鋼股份相關制造單元,以降低廢鋼庫存周期為切入點,改進原輔料管理,助力成本改善。自工作開展以來,廢鋼庫存周期尤其是呆滯廢鋼庫存不斷下降,推動體系成本的不斷改善。
生鐵、合金廢鋼、管切頭廢鋼等長期滯留,不僅占用存貨資金,也導致廢鋼庫存結構嚴重偏離使用需求。滯留類廢鋼的使用效率、成本與作業難度等均高于普通廢鋼,煉鋼廠等單位從去年底起通過三個月的努力,使得公司呆滯庫存從原先的4.5萬多噸下降至0.5萬噸,不僅盤活優化了公司庫存結構,同時使得廢鋼外購與庫存控制策略更加靈活。
寶鋼股份制造管理部、原料采購中心、鋼管條鋼事業部等加強協同,對廢鋼從采購至最終使用端的整條供應鏈進行挖潛。按周對計劃進行評估與調整,并根據實際用量,定期與生產廠溝通。對重點產品采用定員定時跟蹤,在保證廠內生產穩定的基礎上,實現按需采購,有效降低采購成本。
寶鋼股份通過優化合同模式,采用了外購廢鋼按需、按節點直送爐前堆場的模式,去除中間堆場管理環節,降低轉運費用。制造管理部開發了物流短接、信息不短接的管理手段,實現了煉鋼廠廢鋼回收直供;通過鋼管條鋼事業部、運輸部、實業公司等部門協同,回收廢鋼按料型實行分流,按需直送爐前堆場,減少中轉至中心堆場加工的比例,基本做到了回收廢鋼“當日產生、隔日可用”的低成本物流模式。