通鋼公司高速線材廠成材率在完成計劃指標的基礎上,再接再厲,5月份再創新高,取得成材率97.77%的好成績。
該廠通過學習首秦公司先進經驗,認真查找自身不足,針對影響成材率的切頭尾量和修剪量等因素制定整改措施,從源頭做起,堅持每班對入廠原料尺寸進行校驗,確保原料長度不短尺。生產過程中,強化各道工序職工的責任意識,嚴把坯料入爐關,避免有缺陷鋼坯入爐,減少或杜絕因坯料原因堆鋼。調火工嚴格執行各鋼種的冷熱坯加熱制度,根據生產不同鋼種、不同規格做相應調整,盡量減少鐵皮的生成。軋鋼工調整好料型,3號臺調整好堆拉關系,保證鋼材頭尾尺寸均勻。堅持切頭尾最小化的原則,通過控制切頭尾量,提高成材率0.02個百分點。看尺工嚴把看尺關,減少次品產生。吐絲機和集卷筒處設專人看護,同時做好風冷輥道維護工作,防止輥道、護板刮線產生不必要的修剪。修剪工嚴格按照標準要求進行修剪,減少修剪廢料等工序消耗,同時加強活套維護力度,擴大活套投入數量,確保成品頭尾料型尺寸,使修剪量最小化,通過控制修剪量,成材率再提高0.01個百分點。