今年以來,山西焦化集團有限公司加強技措項目的攻關(guān)與實施力度,通過技術(shù)改造,解決生產(chǎn)難題,實現(xiàn)了節(jié)能減排,降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟效益。
11月份,焦油加工廠冷凝液余熱利用技術(shù)研究項目、甲醇廠水煤氣精脫硫優(yōu)化改造項目、甲醇廠凈化車間濕法脫硫加壓再生改造項目、苯精制廠穩(wěn)定煤氣系統(tǒng)運行技術(shù)開發(fā)項目等四大技措項目通過了生產(chǎn)技術(shù)部的72小時生產(chǎn)考核,結(jié)果表明四大技措項目節(jié)能降耗效果顯著。
焦油加工廠冷凝液余熱利用技術(shù)研究項目改造實施后,在減少現(xiàn)場放散的同時,節(jié)約了蒸汽和新鮮水量,年節(jié)支30余萬元。
甲醇廠水煤氣精脫硫優(yōu)化項目改造實施后,水煤氣處理能力提高了9600Nm3/h,延長了裝置主系統(tǒng)運行周期,實現(xiàn)經(jīng)濟運行目標;甲醇廠凈化車間濕法脫硫加壓再生項目改造實施后,改善了操作環(huán)境與再生系統(tǒng)工況,減少了再生槽甩液現(xiàn)象,實現(xiàn)了裝置本質(zhì)安全目標。
苯精制廠穩(wěn)定煤氣系統(tǒng)運行技術(shù)開發(fā)項目實施后,優(yōu)化了工藝,降低了氫氣消耗和加氫副反應(yīng),滿足了加氫系統(tǒng)滿負荷生產(chǎn)要求,使“三苯”回收率提高3-4%。