近日,羅源閩光維檢事業部鋼軋電修作業區連鑄電工班完成連鑄2號機輸送輥及出坯輥區域鋼坯位置檢測系統升級改造,為連鑄生產線穩定運行筑牢安全防線。
原系統采用激光檢測鋼坯位置,經網線、分配器、交換機將模擬量信號回傳至PLC控制系統。由于該檢測設備靠近連鑄生產區域,高溫環境致使電子分配器頻繁故障,鋼坯位置信號時常中斷,不僅易造成設備結構損傷,還可能影響下游移鋼機穩定運行。
針對這一狀況,連鑄電工班開展專項技術攻關,創新推出“去繁就簡”方案,取消故障率高的中間分配器,消除單點故障隱患,并用耐高溫屏蔽雙絞線替換普通網線,使線纜耐溫上限提至200℃。同時,將激光檢測從模擬量信號轉為抗干擾更強的開關量信號,重構傳輸路徑,讓檢測信號直連PLC控制系統。
改造后,鋼坯抵達輸送輥末端時輥道精準停轉,待擋板有序降落后,鋼坯平穩進入出坯輥道,實現了鋼坯運行智能管控。截至日前,該系統已連續穩定運行超90天,顯著提升了生產安全性與穩定性。