檢修的安全、優質、高效事關整體生產經營的發展,每一次聯檢都是對參戰單位、部門及參戰人員的一次考驗。此次聯檢在本鋼集團領導高度重視下,各在建廠和施工單位的共同努力下,達到了預期效果。
此次聯檢亮點在于消除設備隱患,實現穩產、高效的目的。如板材熱連軋廠及時更換三號爐DN1000、五號爐DN1200煤氣管道盲板閥膨脹節鼓脹,解決煤氣泄漏,威脅爐區環境及人身安全的隱患。板材煉鋼廠為降低蒸氣外溢,解決影響生產和安全的設備隱患,對二冷室封閉進行處理,緩解冬季天車視線不良所造成的不可控后果。同時,板材煉鐵廠在五號高爐檢修中,更換了存在隱患的主皮帶重錘滾筒,對筒皮磨損嚴重,軸承間隙超標的滾筒進行更換,未更換的滾筒進行開蓋檢查測間隙等,同時對主皮帶4臺高壓電機拆下送到電修清掃、更換軸承,絕緣測試,耐壓試驗等,消除主皮帶電機隱患,為高爐穩定順行創造了有利條件。
此次聯檢重點在于提高設備精度,進而提升產品質量水平。如板材熱連軋廠以此次檢修為契機,對精軋機機架窗口精度的調整,調整后下支承輥區域精度得到有效恢復,檢修啟車生產后,設備運行比較穩定,各機架軸向力情況得到有效改善,提高了設備運行穩定性。板材煉鋼廠利用一號鑄機檢修,對鑄機香蕉梁精確測量調整,恢復鑄機支撐本體精度,確保在線扇形段接弧在±0.3mm內,提高了連鑄坯的產品質量,完成年初制訂的鑄機精度攻關目標,為產品質量提升提供了設備保障。
此次聯檢難點是完善設備功能,進而實現降耗增效的目的。如板材煉鋼廠嚴格遵循“逢修必改”的原則,對七號轉爐爐底復吹功能進行恢復,對鋼包自動吹氬功能進行恢復,增加了氬站喂絲功能。其中,七號轉爐安裝喂絲機投產后,通過爐前喂線操作降低成本,延長鋼水鎮靜時間,有利于夾雜物上浮,提高鋼水質量,按目前比例進行計算節約成本,喂絲操作可以節約成本0.35元/噸鋼。對七號轉爐爐役修恢復復吹前后數據進行對比,聯檢后的復吹爐座有助于冶煉品種鋼,降低鋼水氣體含量,減少鋼水夾雜物,周期明顯縮短,渣中FeO含量降低,金屬收得率提高,鋼水溫度成分更加均勻,鋼水純凈度提高,為高爐穩產順行提供了保障。