原來,該燒結系統全富礦燒結過程中,混合料透氣性太好,導致燒結機臺車爐箅條、隔熱套燒損嚴重,燒結煙氣溫度過高,脫硫系統“直喊受不了”,備件損耗每天增加2000元。大家的心情和燒結煙氣一樣焦熱不堪。
怎么解決這個問題?該公司煉鐵事業部副部長郭國華與職工們一起商量對策:
“能不能想個辦法將料層壓實些,將料層透氣性減弱?”
“可以在臺車料面上加個壓料輥,將松散的物料壓實。”
“這個想法好,走,到現場再看看裝在哪?有沒有空間?怎么裝?”郭國華帶著設備人員直奔現場。
鈴鈴鈴……“知道了,馬上安排!”在現場,郭國華接完電話后喜笑顏開。“剛接到通知,后天要檢修,計劃停機10小時,這可是個好時機,大家加把勁,在后天的檢修過程中將壓料輥安裝投用,時間緊迫,我們分頭行動。”
相關人員開始了緊鑼密鼓的行動。
“肖工,現在就開始現場測量,小李配合,明天上午9時將制作安裝圖紙拿出來,要不晚上加個班?”
“沒問題。”
“薛工,明天上午找齊材料,明天下午全面制作壓料輥,通宵做好,后天上午安裝,有問題嗎?”
“沒問題。”
大家像打仗一樣,明確了自己所要攻占的“山頭”后,各自籌備自己的“人馬”,為打贏這場會戰進行準備。
很快,工作進度陸續匯報上來:圖紙到位、焊工鉗工到位、備件材料到位、壓料輥外殼完成、內部配重完成……制作現場燈火通明,人員穿行其間,看似忙碌,實則有條不紊。在這項工作開始后的第三天,當清晨第一縷陽光灑向大地時,在焊工師傅們一夜的努力下,壓料輥基本制作完成。
當天中午,大家將壓料輥用行車緩緩地吊至燒結點火爐旁進行安裝。每個人心里都明白,安裝過程中,一個螺絲、一塊鋼板、一個銷釘都不能馬虎大意,哪怕有一處細小的失誤,所有人的努力就等于零。“等待開機驗證,大家休息一下。”郭國華說完,自己卻走近壓料輥,認真地檢查著每一個焊縫和螺釘。
當天21時,隨著臺車布滿混勻料慢慢前行,臺車壓料輥在自重與混勻料的拖動下平緩的轉動,在臺車料面上留下了平整的印記,完美實現了壓實混勻料的功能。根據運行24小時的監測,料層透氣性優化后,燒結煙氣溫度由180℃降至合理的140℃,有效地解決了臺車爐箅條燒損的問題。